吳愷聞
(上海大學(xué) 機(jī)電工程及自動化學(xué)院,上海 200444)
?
自動化在線清潔擺桿鏈測試部位的系統(tǒng)的研究
吳愷聞
(上海大學(xué)機(jī)電工程及自動化學(xué)院,上海 200444)
摘 要:油漆車間擺桿鏈測試精度要求0.1mm,鏈節(jié)上沉積的磷化物等的干擾為2mm~3mm。介紹了排除沉積物干擾的清潔系統(tǒng)的研究工作。設(shè)計并實現(xiàn)了長期在線自動化功能的實現(xiàn)方法。分析細(xì)長懸臂梁受橫向沖擊力的情況,得解析式。解析式的求解過程中運(yùn)用相對性原理克服了積分常數(shù)無法確定的難題。電路方面介紹了克服噪聲干擾的措施??刂瞥绦蚍矫娼榻B了在狹小空間中交流電機(jī)啟停止干擾的克服方法。3個月現(xiàn)場運(yùn)行表明本系統(tǒng)工作穩(wěn)定,清潔效果達(dá)到精度要求。
關(guān)鍵詞:擺桿鏈;清潔系統(tǒng);彈性懸臂梁;抗干擾
汽車廠油漆車間的預(yù)處理鏈和電泳鏈?zhǔn)顷P(guān)系到汽車油漆質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備,相關(guān)的研究工作曾有報道[1, 2]。
有關(guān)設(shè)備管理方面的論述也有報道[3]。對重要設(shè)備進(jìn)行測量以獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù),是設(shè)備管理的基礎(chǔ),預(yù)處理鏈和電泳鏈就是這樣的測試對象。通過行業(yè)查詢和現(xiàn)場調(diào)研得知,預(yù)處理線和電泳線采用的輸送方式多半為推桿鏈[4]、擺桿鏈[5]和RODIP[6]。擺桿鏈因其調(diào)速范圍寬、裝掛方式靈活、出入槽角度大等優(yōu)點(diǎn)受到廣泛應(yīng)用。擺桿鏈中左鏈與右鏈的同步性、鏈節(jié)與驅(qū)動輪的嚙合性是這種類型傳動鏈安全性與可靠性的關(guān)鍵。對鏈節(jié)節(jié)距實施在線自動測試是確保擺桿鏈同步性、嚙合性的關(guān)鍵基礎(chǔ)工作。在現(xiàn)場調(diào)研中得知,擺桿鏈的測試精度要求為0.1mm,而測試準(zhǔn)確性受鏈節(jié)表面磷化物(預(yù)處理鏈)、油污(電泳鏈)的影響為2mm~3mm的數(shù)量級。因此,測試前對測試部位進(jìn)行自動化在線的清潔,成了精確測量鏈節(jié)節(jié)距的關(guān)鍵。
為此而專門研制了在線自動清潔系統(tǒng)。該系統(tǒng)中需要用細(xì)長懸臂梁的部分柔性特點(diǎn)。有關(guān)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件柔性方面的研究曾見諸報道[7],由于研究對象差別很大而無法直接應(yīng)用,只得專門進(jìn)行定量分析與研究。
本系統(tǒng)自動化的關(guān)鍵在于總計時系統(tǒng)(如圖2所示),經(jīng)過調(diào)研,針對本項目沒有合適的現(xiàn)成產(chǎn)品或現(xiàn)成方法可用,只得進(jìn)行專門的研究工作。

圖1 左清潔系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
左鏈、右鏈各有一個清潔系統(tǒng)。兩者相仿,此處僅介紹左鏈的清潔系統(tǒng)。如圖1所示,清潔系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中的活動部分通過金屬底板固定在框架上,框架通過環(huán)抱的方式固定于鏈子軌道上。電機(jī)完成清潔旋轉(zhuǎn)的主運(yùn)動,電機(jī)的伸縮通過氣缸完成。
在氣缸活塞伸出期間中的一段時間內(nèi),輪刷和鏈節(jié)之間保持垂直方向上的相對靜止,該相對靜止過程與清潔效果直接有關(guān),這種相對靜止是通過金屬板和滑軌之間的鉸鏈結(jié)構(gòu),通過重力,并通過鏈節(jié)對清潔系統(tǒng)中的活動部分提供的提升力三者之間的配合而實現(xiàn)的。相對靜止時間的長度與清潔效果成正相關(guān)性關(guān)系,據(jù)此,將相對靜止時間長度設(shè)計成可調(diào)節(jié),從而確保了清潔的效果。
氣缸活塞伸出后,鏈節(jié)以100mm/s垂直向上的速度將垂直方向處于靜止的輪刷向上提升,從力學(xué)角度分析,等效于施加了一個向上的沖擊力。為了保護(hù)清潔系統(tǒng)在長期的運(yùn)行中免受沖擊力的影響,也為了保護(hù)輪刷,設(shè)計了兩根細(xì)長的護(hù)桿,具備彈性懸臂梁的特點(diǎn)。

圖2 左清潔系統(tǒng)電路框圖
左清潔系統(tǒng)的電路框圖如圖2所示,圖中還將工作相關(guān)的其他兩個系統(tǒng)也繪制在內(nèi)(灰色)。整個大系統(tǒng)受一個總計時系統(tǒng)的指揮,定時時間到,全部從休眠狀態(tài)蘇醒過來。
蘇醒后,各系統(tǒng)的啟動、停機(jī)受控于霍爾傳感器與安裝在鏈子上的磁鋼之間的感應(yīng)信號。
第一次感應(yīng)觸發(fā)啟動,控制模塊通過繼電器1開始驅(qū)動電機(jī),同時氣缸活塞開始隨著鏈節(jié)的運(yùn)行而嚴(yán)格同步地伸縮。氣缸活塞伸出的控制信號是通過清潔系統(tǒng)與測試系統(tǒng)之間的通信、以及左鏈、右鏈清潔系統(tǒng)之間的通信而獲得,以保持整個大系統(tǒng)的各個分系統(tǒng)之間的步調(diào)一致。該信號由控制模塊捕獲并通過繼電器2驅(qū)動氣路電磁閥,從而實現(xiàn)氣缸活塞的伸出。氣缸活塞的收縮控制信號由清潔系統(tǒng)的本地計時模塊提供,該計時長度設(shè)計成具有可調(diào)的特點(diǎn),從而確保了清潔的效果。
霍爾傳感器與磁鋼之間的第二次感應(yīng)觸發(fā)停機(jī),控制模塊立即停止電機(jī)與氣路電磁閥的工作,隨后各系統(tǒng)再次進(jìn)入休眠狀態(tài)。按照這樣的控制機(jī)理,可以確保了每次清潔過程恰好是完整的一周,不多一節(jié),也不少一節(jié),避免了部分鏈節(jié)重復(fù)清潔或者遺漏清潔,而這種遺漏或重復(fù)在長期運(yùn)行中會形成測試誤差的累積效果。
由于總計時系統(tǒng)是清潔系統(tǒng)實現(xiàn)自動化的關(guān)鍵所在,在硬件上把它設(shè)計成控制系統(tǒng)內(nèi)的一部分,在功能劃分上設(shè)計成獨(dú)立的功能系統(tǒng),這樣有利于避免外購的外置計時系統(tǒng)可能存在的內(nèi)部缺陷、硬件通信信道上的可能失配等的風(fēng)險,從而最大限度地確保其工作的穩(wěn)定性。
該計時系統(tǒng)的時鐘源采用高精度的晶體振蕩器(32.768kHz),年誤差不超過30秒。用控制模塊中的T1分模塊實現(xiàn)秒脈沖信號,具體采用該分模塊的外觸發(fā)異步計數(shù)的工作模式。由此,可以獲得長期走時精確運(yùn)行穩(wěn)定的秒時鐘源。具體計算如下:
(1/32768Hz) ×256×128 =1也就是說,讓T1分模塊的預(yù)分頻和后分頻都設(shè)為1,將TMR1L和TMR1H都清零后開始計時,一旦TMR1H的最高位bit7=1,就代表1秒鐘。此時TMR1L由于ROLLOVER的效果,不需要外界介入,只需將TMR1H清靈并送出秒鐘脈沖即可。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研得知,現(xiàn)場工作一般以“周”為工作計劃安排的基本時間單位。各個工廠的測試周期要求也有差別,有些為企業(yè)以4周為一個測試周期,另一些以13周為一個周期,還有個別以26周為一個周期。部分以“天”為基本時間單位,如30天,60天,90天等。
對于本系統(tǒng)的研發(fā)過程而言,需要以“分”、“時”作為基本時間單位。
由此可見,要求周期是可調(diào)節(jié)的,并且調(diào)節(jié)的過程方便、可靠。據(jù)此,確定以PC機(jī)下載周期的方式。
在研發(fā)過程中,提供四個文本框供輸入清潔周期中的“周”、“天”、“時”、“分”。變量分別用Cwek、Cday、Chor、Cmin。當(dāng)清潔系統(tǒng)完成研制提供給用戶時,“時”和“分”的文本框設(shè)為不可見。
同時,用五個變量寄存器Sec、Min、Hor、Day、Wek來表示計時過程中的秒、分、時、天、周,具體如下:
Sec預(yù)置196,遞增后進(jìn)位給Min,且自身預(yù)置196;Min預(yù)置196,遞增后進(jìn)位Hor,且自身預(yù)置196;Hor預(yù)置232,遞增后進(jìn)位Day,且自身預(yù)置232;Day預(yù)置249,遞增后進(jìn)位Wek,且自身預(yù)置249;Wek預(yù)置0,無進(jìn)位,僅溢出,溢出時自身預(yù)置0。舉例說明如下:周期為4周。
用戶在“周”的文本框內(nèi)輸入4,PC程序自動轉(zhuǎn)換如下:

Csec等五個變量由PC下載給總計時系統(tǒng)后,寫入EEPROM內(nèi),并讀入RAM。
總計時系統(tǒng)向min進(jìn)位時作如下判斷:Min⊕Cmin=0 & Hor⊕Chor=0 & Wek⊕Cwek=0 (1)如果式(1)判斷的結(jié)果為真,就發(fā)出清潔計時到點(diǎn)的脈沖信號,讓各分系統(tǒng)全部從睡眠中醒來,做好清潔的準(zhǔn)備工作。同時讓Sec、Min、Hor、Day、Wek全部恢復(fù)預(yù)置值。由此,實現(xiàn)了長期自動化在線清潔的功能,最長限度為255周,即4年零325天。
為滿足長期運(yùn)行的要求,設(shè)計時增添了時鐘撥準(zhǔn)功能。
為了滿足有些場合下需要立刻開始清潔的要求,設(shè)計了“一鍵式”功能。

圖3 輪刷和護(hù)桿
如圖3所示,對測試點(diǎn)的清潔工作是通過電機(jī)帶動輪刷旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn)的。當(dāng)氣缸活塞伸出后,垂直方向靜止的輪刷和以每秒100mm向上運(yùn)行的鏈節(jié)相互碰撞。如果按照這樣的方式長時間受沖擊力的作用,清潔系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)容易失去穩(wěn)定的工作狀態(tài),同時輪刷的金屬刷毛將產(chǎn)生嚴(yán)重變形而導(dǎo)致清潔能力大幅下降。如圖3所示,用兩根護(hù)桿不但減緩清潔系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)受到?jīng)_擊力的作用,而且讓輪刷在垂直方向從靜止到每秒100mm的速度之間有一個合理的加速過程,由此可使清潔系統(tǒng)能長期穩(wěn)定工作。輪刷的刷毛末端低于護(hù)桿5mm,有此5mm,輪刷能有效地清潔鏈節(jié)測試部位,同時其刷毛不會產(chǎn)生嚴(yán)重變形。據(jù)此目的,經(jīng)過初步計算我們將護(hù)桿設(shè)計成直徑5mm長度153mm的不銹鋼桿。這樣的細(xì)桿受橫向碰撞,其安全性與穩(wěn)定性需要仔細(xì)校核,具體如下:
一般情況下我們認(rèn)為載荷是從零開始平緩增加的,以致在加載過程中加速度很小,可以不計。載荷加到最終值后也不再變化。即所謂靜載荷。

圖4 電機(jī)杠桿示意圖
但是在這個項目中,當(dāng)氣缸活塞收縮回去之后,清潔系統(tǒng)的整個活動部分在重力作用下繞鉸鏈軸向下擺動,直至落在緩沖器上(緩沖器位于滑軌下方,圖1中無法顯示)。當(dāng)氣缸活塞再次伸出后,以每秒100mm向上運(yùn)行的鏈節(jié)撞到護(hù)桿時具有相當(dāng)?shù)臎_量。
設(shè)FM為電機(jī)受到護(hù)桿的向上力。如圖4所示,A點(diǎn)角加速度α為(共有兩根護(hù)桿):

其中:

護(hù)桿形變?yōu)椋?]:

設(shè)ω11為電機(jī)角速度,根據(jù)圖4進(jìn)行幾何分析與材料形變分析可知:

整理式(5),并對t求導(dǎo),得:

將式(2)、式(4)代入式(6):

整理得:

解式(8),得[9]:

對式(11)的討論:護(hù)桿給電機(jī)提供的向上力由兩部分組成,第一部分為振動部分,這體現(xiàn)了護(hù)桿的彈性/彈簧特征,這正是我們所希望的。有了彈簧特性,就可以保護(hù)電機(jī)等部件免受沖擊力,也可以避免輪刷被鏈節(jié)的突然接觸而損壞。上述受力分析中為簡化起見而略去了阻尼,而工程實踐中阻尼客觀存在,因此實際上振動部分的振幅呈遞減規(guī)律。
校核護(hù)桿的強(qiáng)度:通常情況下利用兩個特殊時間點(diǎn)的條件可確定式(11)中的積分C1、C2,據(jù)此計算出Fmax并進(jìn)行校核?,F(xiàn)在僅有一個條件可利用,不得不改變思路,即:利用相對性原理,考慮將相同結(jié)構(gòu)的電機(jī)、護(hù)桿等機(jī)構(gòu),一端繞鉸鏈,另一端以V0的速度撞向鏈節(jié),碰撞瞬間護(hù)桿處在水平位置。


k為剛度系數(shù),由能量守恒得(共有兩護(hù)桿):

解式(12):

根據(jù)合理性分析,式(13)中舍去了減號。
根據(jù)k的定義,又根據(jù)?是形變最大值,有:

代入式(13):

式(15)中的k沒有現(xiàn)成的表達(dá)式可用,必須專門推導(dǎo),具體如下:
對于懸臂梁末端受到力F作用時的繞度為:

根據(jù)k的定義,并將式(16)代入:

式(17)為懸臂梁一端受集中力F,梁長為l的剛度系數(shù)通用表達(dá)式。
將式(17)代入式(15),常數(shù)代入:

校核強(qiáng)度如下[10]:

材料選為不銹鋼0Cr19Ni9N,其屈服強(qiáng)度為275Mpa[11],因此,護(hù)桿的強(qiáng)度是足夠的。
對式(11)的進(jìn)一步討論:FM中的恒定部分為5.5N,由式(18)可得振蕩部分的幅值13.5-5.5=8N,占了一半還多,說明本設(shè)計中的護(hù)桿,其彈性保護(hù)作用是顯著的。
從現(xiàn)場3個月的實際運(yùn)行結(jié)果看:本部件未發(fā)生塑性形變,安全性是充分的。
電子線路總體的方案與功能在第1部分已有介紹,不再贅述。此處將電子線路的一些細(xì)節(jié)方面的設(shè)計作一些介紹。
在電子線路上,我們首要考慮的是安全。因此我們在主板上以及在清潔系統(tǒng)的內(nèi)部走線上將低壓區(qū)與高壓區(qū)嚴(yán)格分離。為了防止萬一某種偶然因素導(dǎo)致氣缸活塞不能及時縮回,從而避免清潔系統(tǒng)被隆隆而過的擺桿鏈的鏈節(jié)拉扯而損毀,在滑軌繞鉸鏈擺動的極限位置上設(shè)置一個限位開關(guān)。一旦接近擺動的極限位置,限位開關(guān)上的彈性片被壓而關(guān)閉相應(yīng)的電路,導(dǎo)致氣路電磁閥向著讓活塞縮回這一確定的方向運(yùn)行,從而排除了事故的隱患。

圖5 差模放大電路

圖6 共模環(huán)形電感
其次是穩(wěn)定性。在車間現(xiàn)場,各種電磁干擾與背景噪聲很嚴(yán)重。如何提高清潔系統(tǒng)在車間現(xiàn)場的抗干擾能力,顯得尤其重要。為此,我們使用雙絞線實現(xiàn)測試主機(jī)與清潔系統(tǒng)之間的通信,以及擺桿鏈左鏈與右鏈兩個清潔系統(tǒng)之間的通信,以減弱干擾的作用。遠(yuǎn)程通信使用差模放大電路,進(jìn)一步提高抗干擾能力,如圖5所示。在一些特殊環(huán)節(jié)使用共模環(huán)形電感來抑制噪聲,如圖6所示。在一些關(guān)鍵集成電路塊上,正負(fù)電源之間添加去耦電容器,使其能長時間穩(wěn)定工作。
3個月運(yùn)行情況表明,上述安全措施與提高穩(wěn)定性的措施發(fā)揮了有效的作用,未曾發(fā)現(xiàn)有不安全的隱患存在,也未曾發(fā)現(xiàn)有失穩(wěn)的情況發(fā)生。
控制模塊中的程序由各功能塊組成,其中防抖動功能塊是我們反復(fù)調(diào)試反復(fù)修改,從而引起設(shè)計者與編程者最大注意的功能塊。
由于清潔系統(tǒng)的尺寸受現(xiàn)場空間條件的很大限制,交流電機(jī)與弱電線路不得不同處于一個狹小的空間內(nèi)。又由于一些非技術(shù)性約束因素的存在,客觀上無法采取最嚴(yán)密的硬件措施來排除電機(jī)產(chǎn)生的電磁干擾。
通過實踐觀察到,電機(jī)上電啟動或斷電停轉(zhuǎn)瞬間的干擾嚴(yán)重。起初我們對此沒有充分的準(zhǔn)備,因此,第一階段并未將程序防抖動功能考慮在內(nèi)。
第二階段在實驗室調(diào)試的過程中,發(fā)現(xiàn)了問題的存在,從而在程序中加入了防抖動的功能塊,使電機(jī)啟停干擾的問題得到了解決。
第三階段調(diào)試在工廠車間的現(xiàn)場進(jìn)行,固有電磁干擾和背景噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實驗室。對此,我們詳細(xì)計算了時間因素,在時間上允許的條件下,將監(jiān)測一次提升為輪詢監(jiān)測多次,同時將防抖動的屏蔽時間放長,由此,問題終于得到了解決。
具體的各階段防抖動的程序段如下:


在較長時間內(nèi)的考驗防抖動性能(現(xiàn)場3個月的實際運(yùn)行),未曾發(fā)生因電機(jī)啟停干擾而造成清潔系統(tǒng)運(yùn)行失穩(wěn)的問題。
1)研制的擺桿鏈測試點(diǎn)清潔系統(tǒng),經(jīng)過3個月車間現(xiàn)場的運(yùn)行,性能穩(wěn)定,清潔效果滿足測試精度0.1mm的要求。
2)結(jié)合工廠運(yùn)作的實踐,硬件上設(shè)計成控制系統(tǒng)內(nèi)含的而功能上設(shè)計成獨(dú)立的總計時系統(tǒng),從而實現(xiàn)了長期自動化在線清潔功能,且自動化清潔的周期調(diào)節(jié)方便、可靠。
3)提出了一種有效的計算方法,即:用相對性原理克服受力計算公式中積分常數(shù)無法確定的困難,并得到了良好的應(yīng)用。
4)在周期性沖擊力的場合下,提出了用細(xì)長懸臂梁作為沖擊力減緩器的方法,并推導(dǎo)獲得了這種減緩器應(yīng)力的一般計算公式。該式有兩部分:振動部分與恒力
【】【】部分。進(jìn)一步,選擇合適的直徑,可以調(diào)節(jié)振動幅值與恒定力值之比,以適應(yīng)各種場合之需。
5)通過推導(dǎo),獲得了懸臂梁一端受集中力狀況下的剛度系數(shù)一般計算公式。
6)采用了克服車間現(xiàn)場中對電子線路干擾的一些有效措施。
7)提出了在空間狹窄的條件下,用軟件克服交流電機(jī)啟停過程產(chǎn)生干擾的措施,提供了具體的程序段,其有效性得到了實踐的驗證。
參考文獻(xiàn):
[1] 高國琴,秦天,方志明.新型混聯(lián)式汽車電泳涂裝輸送機(jī)構(gòu)多模型控制研究[J].制造業(yè)自動化,2015,37(6下):38-44.
[2] 劉水兵,李亞,李振亮.間斷式電泳涂裝工藝自動控制系統(tǒng)的研究[J].制造業(yè)自動化,2015,37(6下):130-133.
[3] 于東海,王媛.生產(chǎn)車間設(shè)備維修成本預(yù)算研究[J].機(jī)械設(shè)計與研究,2013,29(5):42-44.
[4] 楊海波.懸掛式推桿鏈輸送機(jī)吊具取電方式的改進(jìn)[J].汽車工藝與材料,2009,6:32-33
[5] 邱昌勝.擺桿輸送系統(tǒng)在涂裝生產(chǎn)線上的設(shè)計應(yīng)用[J].現(xiàn)代涂料與涂裝,2013,4:45-49.
[6] 孫自松,許能才,李建國,萬德俊,申標(biāo). Rodip系統(tǒng)在涂裝電泳線上的應(yīng)用[J].汽車工藝與材料,2013,8:61-64.
[7] 葛緒坤,劉大維,朱龍龍.剛?cè)狁詈系淖孕镀嚺e升機(jī)構(gòu)動力學(xué)分析[J].機(jī)械設(shè)計與研究,2014,30(3):45-47.
[8] 單輝祖.材料力學(xué)(I)[M].3版.北京:高等教育出版社,2009,2:205.
[9] 上海大學(xué)數(shù)學(xué)系,高等數(shù)學(xué)(下冊)[M].北京:高等教育出版社,2011,12:379.
[10] 單輝祖.材料力學(xué)(II)[M].3版.北京:高等教育出版社,2009,2:118-120.
[11] 吳宗澤.機(jī)械設(shè)計使用手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001,5:325.
Research on automatic on-line cleaning system for pendulum chains’ test
WU Kai-wen
中圖分類號:V249.122+.9
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1009-0134(2016)05-0086-05
收稿日期:2015-11-18
作者簡介:吳愷聞(1992 -),男,上海人,本科,研究方向為機(jī)械工程與自動化。