張旭民,葉盛,葛琪威(海天塑機集團有限公司,浙江 寧波 315821)
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二次高壓鎖模成型技術
張旭民,葉盛,葛琪威
(海天塑機集團有限公司,浙江 寧波 315821)
摘要:二次高壓鎖模成型技術應用于塑料注射成型機上的技術要點,主要包括:技術的起源、技術的開發與應用、問題與解決、技術的優缺點。
關鍵詞:二次高壓鎖模;注塑機;技術
塑料制品已經廣泛應用于汽車、家電、日用品等國民經濟的各個領域,塑料制品已成了社會必不可少的產品。絕大部分的塑料制品,已能采用全自動的生產設備進行高效率的生產。但還有些塑料制品,由于制品的特殊,及要求的特殊,成型方法還非常原始。
面對客戶生產上的困擾,公司技術部門會相應開發出各種技術與設備,以滿足廣大用戶的需求。而二次高壓鎖模成型技術的開發,即是其中一例。
有些客戶向我們說明了他們的處境。目前他們的主要塑料產品是生產過濾板。此制品的特點是:①產品投影面積大;②產品的壁厚大;③制品的重量重;④對制品的強度與平整度有要求。以其中一款產品為例,見表1。

表1 產品參數表
目前生產此制品的工藝是:擠出機塑化擠出原料,再采用人工的方式,將熔融的塑料原料轉運傾倒入一個模具中,并用鐵棒推揉原料團,減少熔接縫,再用一個很大的油缸進行受力壓制成型。這種方式,存在著很多的缺陷,如:
(1)生產效率低,一個多小時才能成型一個產品。
(2)生產出來的產品,由于人為因素的干擾,產品的強度與內應力的性能不穩定,產品的次品率比較高。
(3)人工操作的時候,有安全的風險。
采用人工操作的方式,所存在的缺陷,嚴重地制約了此類產品生產的擴大。
對于客戶的困擾,公司技術部門決議開發出一種相應的成型設備來解決,并經過多次的技術研究與討論之后,定出了一整套的方案:
(1)設計專門針對這種制品的自動化專用塑料注射成型設備,以實現自動作生產。
(2)與保壓相聯動的油路設計,使成型周期能降低到最低。
(3)針對人工操作的時候,有安全的風險的問題。由于新開發的設備為自動作生產設備,不存在中間有人工操作的情況,故安全風險能降到最低。
(4)針對產品的重量大的問題。公司的大重量產品的雙階注射機構已非常成熟,新開發的設備,配置的注射機構方面能夠勝任生產大重量產品。
(5)針對產品的投影面積大,壁厚大,同時又要求產品有足夠的強度與平整度。針對這一問題。技術部門研發了二次高壓鎖模成型技術。
(6)針對次品率的問題。由于新開發的設備,在成型過程中不需要人工的參與,消除了人為因素的干擾。這使得產品的性能能夠有穩定的水平,極大地降低了次品率。
在這個方案中,比較困難的是產品的投影面積大、壁厚大,同時又要求產品有足夠的強度與平整度。這個要求在普通的塑料成型設備中難以勝任。
普通的塑料成型設備采用方式是:合模機構將模具鎖緊;注射機構將原料射入模具中,然后繼續保持一定的壓力維持一段時間,直至產品冷卻成型。但是由于這種方式是點進膠保壓的模式,而同時產品是大平板結構,而且板的厚度很厚。采用點進膠的方式,產品的應力會很集中,特別是各個進膠口的應力很高,四周的應力較低。應力分布的不平衡,導致產品成型后,出現翹曲的現象。
為了應對這個困難,技術部門研發出了二次高壓鎖模成型技術,工藝流程見圖1。

圖1 海天注塑壓縮成型工藝動作流程圖
下面由圖2做一下具體的描述。取下制品后,頂出桿后退到底。利用中子進的動作,將嵌塊進到底。再關模到底,并高壓鎖模。這時進行注射動作,將注射部件中的原料注射進入模具中。模具中的原料,冷卻一段時間后,做中子退動作,將嵌塊拉開。然后進行第二次的高壓鎖模動作,將制品壓實。這時注射機構進行儲料動作,使注射機構的料筒中充入原料。而同時合模裝置中進行高壓鎖模動作,同時制品繼續冷卻。等制品冷卻結束成型后,做泄壓破模動作,使鎖模的壓力卸荷。再做開模動作,打開模具。然后做頂出動作,將制品頂出。最后將產品取出。

圖2 設備總圖
其中模具的上的嵌塊,起到的作用,如圖3所示進行詳述。

圖3 模具嵌塊位置圖
設備開發制造成型后,進行實踐應用階段,以客戶的其中一款產品做實踐生產測試,見表2。

表2 產品參數表
同時成型時,選用輔機的配套使用如下:
(1)動板模溫機加熱產品模具邊框
(2)定板冷水機冷卻定模,模具溫度控制在40℃附近。
經過幾次的調試與測試,最終取得了滿意的產品。成型的產品如圖4所示。

圖4 成型產品圖
產品成型效果:
(1)預塑設定壓力100 bar,設定流量80%,預塑時間在14 min內完成;總的成型周期為二十幾秒,滿足客戶要求。
(2)通過二次高壓鎖模功能,產品整體翹曲變形量降為極少,滿足產品性能要求。
在實踐測試的的過程中,由于技術的初次應用,也碰到了技術問題。最終通過雙方的溝通與技術改進,解決了問題,并完善了技術。下面就是當時碰到的產品的白痕問題。
3.1問題的情況
產品在四周銑進去時,會發現白痕,如圖5紅色框內所示。而中間的部分則沒有這個現象。

圖5 產品照片
3.2原因分析
制品冷卻后受應力擠壓,就會產生白痕。根據這個原理,來研究成型工藝,就可找到問題出現的原因。經過分析,認為是由下面兩點引起的。
(1)將原料注射進入模腔后,冷卻時,四周冷卻快,中部冷卻慢。過了一段時間,等產品的周邊有了一定的冷卻效果,再進行嵌塊退與二次保壓動作。這樣就造成了產品的四周,在二次保壓時是較冷的,有一定的凝固的狀態。凝固的狀態的原料,受力會產生應力。
但要是原料注射進入模腔后,立即進行嵌塊退與二次保壓動作,這樣產品的四周都是融熔狀態,受壓后,融熔狀態的原料會被倒灌入回注射座的機筒。
(2)再研究這輪的二次保壓的程序設定是:保壓壓力到達設定壓力后,供油電機停止輸出壓力油。等過些時間,產品自身收縮一些,壓力下降5 bar后,供油電機再次輸出壓力油。等保壓壓力又到達設定壓力后,供油電機再停止輸出壓力油等待。以這樣的周期性的方式進行二次保壓壓力的維持。
從這里可以看出,這樣的壓力維持方式是非恒定的,會有周期性的持續壓力波動。同時產品的四周溫度較冷,已有一定的凝固的狀態。碰到壓力波動后,就產生應力,從而導致白痕的產生。
3.3解決方案
針對這兩個原因,相對應的列出了解決方案:
(1)首先要保證產品的四周有足夠的溫度,原料是呈融熔狀態的。
新方案在注射小前機筒前加止回結構,這樣原料注射進入模腔后,可以立即進行嵌塊退與二次保壓動作。止回結構能夠保證,融熔狀態的原料不會被倒灌回注射座的機筒。融熔狀態的原料,有自動消散應力的能力。
(2)設備增加電機用來做持續高壓鎖模。新的二次保壓的程序設定是:保壓壓力到達設定壓力后,供油電機繼續輸出壓力油,保證產品受到的壓力恒定。這樣就不會產生內應力。
通過上面兩處改進,使產品不會產生應力,消除了白痕產生的源頭。
3.4問題處理結果
設備改造后,對生產的產品做側邊銑實驗。從1 mm一直銑進去到15 mm(每次增加1 mm),沒有發現白痕問題。問題得到解決。
與現有技術相比,二次高壓鎖模成型技術的優點在于:
(1)能夠成型平板狀、重量大、壁厚大、尺寸大。
(2)成型的制品,翹曲的問題得到了解決。
(3)自動化生產,生產效率高。
(4)排除了人為因素的干擾,產品的成品率高。
(5)排除了因人工操作而帶來的安全風險。
(6)成型時可以采用較低的注塑壓力。
(7)注射時,剪切應力較低。
(8)保壓時,制品均勻受力。
(9)成型的制品,有較低的內部應力。
同時二次高壓鎖模成型技術的缺點為:
(1)成型工藝比普通的成型技術要復雜。
(2)模具的結構與技術,比普通的模具的要求更多。
我司研發的二次高壓鎖模成型技術,為相應制品的生產,提供了技術上的支持。這項技術的成功,目
前在國內處于領先水平。
目前,我司已有數臺應用了二次高壓鎖模成型技術的塑料注射成型機,正在客戶處使用。在以后的實際使用中,這項技術將不斷得到完善與進步。堅持這項技術的進步,可以為海天開拓出一個新型的市場。
(R-03)
Secondary high pressure clamping molding technology
中圖分類號:TQ320.662
文章編號:1009-797X(2016)12-0043-04
文獻標識碼:B
DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2016.12.018
作者簡介:張旭民(1976-),本科,工程師,主要從事機械設計工作,獲得專利:安全門確認開關裝置、注塑機的電磁合模機構、一種以石料為主的復合材料的注射成型方法及注射成型設備。
收稿日期:2016-01-18