趙少波
(晉城煤業集團寺河礦)
基于U型通風系統的瓦斯治理試驗研究
趙少波
(晉城煤業集團寺河礦)
為完善綜采工作面通風瓦斯治理技術方案,在寺河礦5302工作面現有通風方式基礎上進行U型通風系統試驗,提出改造優化方案。通過采取高位鉆孔、中位鉆孔、穿透鉆孔及閉墻預埋φ400 mm瓦斯管等措施對采空區高濃度瓦斯進行攔截抽放,監測、分析綜采面風流流場分布、53024巷巷口瓦斯濃度、風排瓦斯量及采空區瓦斯抽采量變化情況。結果表明,新型U型通風系統可使風排瓦斯量下降31%,采空區抽采量提高150%,53024巷巷口瓦斯濃度下降23%,并節約了大量成本。試驗結果論證了新型U型通風系統的優越性,可為類似煤礦瓦斯治理提供借鑒。
綜采工作面 瓦斯治理 U型通風系統 瓦斯流場 瓦斯濃度
近年來,隨著礦井集中化生產技術的發展,礦井生產效率大幅度提高。然而礦井大采高綜采工作面多采用“三進兩回”、“三進一回”、“四進兩回”、“兩進一回”等偏Y型多巷通風系統,此類通風系統工作面風流一部分經采空區流入尾巷橫川,將大量采空區瓦斯帶出,使工作面區域風排瓦斯涌出量顯著增加,由于上隅角附近風流容易出現渦旋,工作面風流和采空區風流的傳質過程較弱,造成工作面上隅角瓦斯濃度超限[1-3],配風量增大,存在采空區通風隱患。與此同時,尾巷橫川內瓦斯濃度普遍較高,且不易控制。據統計,采空區瓦斯涌出量占工作面瓦斯總量50%~60%,是工作面瓦斯的主要來源之一[4],嚴重威脅著綜采工作面的生產安全。采空區流場是系統研究采空區內部遺煤自燃、瓦斯涌出及其災害發生規律和現代通風安全理論的重要組成部分[5],對礦井的安全生產有著重要意義。
據前人研究結果, 治理采空區上隅角瓦斯可以從2個方面著手,即增加漏風匯和減少采空區漏風[6]。迄今為止,國內外對綜采工作面U型通風上隅角瓦斯治理的具體方法主要有以下幾種:①綜采工作面上隅角設置導風障;②增大綜采工作面過風量;③設置采空區風障或采空區噴漿;④綜采工作面下隅角垛煤袋或設置風障;⑤安設專用抽出式風機;⑥安設移動瓦斯抽放泵站;⑦上隅角、下隅角放頂或充填,減少上隅角、下隅角面積;⑧保證工作面進風側過風斷面,減小采空區漏風;⑨綜采工作面上隅角安設風水引射器[7]。雖然方法眾多,但由于綜采工作面的生產條件千變萬化,極易出現風障掛扯、上隅角頂板大面積懸頂、通風斷面變小等情況,從而導致上隅角瓦斯超限斷電,甚至瓦斯爆炸等事故。本文針對寺河礦5302工作面進行了U型通風系統試驗,為工作面瓦斯治理提供新的途徑。
本次U型通風系統試驗分為3個階段:
第一階段在53022/23巷20#~21#橫川試驗。對53022/23巷20#~21#橫川煤柱施工5個中位鉆孔、9個穿透孔,在53022/23巷21#橫川閉墻上預埋2趟φ400 mm瓦斯管路,用φ193 mm鉆頭將53022/23巷16#橫川1#、2#、3#高位鉆孔擴大孔徑,分別試驗“2趟φ400 mm瓦斯管”、“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔”、“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+2趟φ400 mm瓦斯管”的瓦斯治理效果。
第二階段在53022/23巷18#~20#橫川試驗。此階段試驗分2種情況:①對53022/23巷19#~20#橫川煤柱施工5個中位鉆孔、10個穿透孔,并對穿透孔及中位鉆孔進行擴孔及下套管;②在53022/23巷20#橫川閉墻上預埋2趟φ400 mm瓦斯管路。對2種情形分別試驗“取消上隅角打木垛”的瓦斯治理效果。
第三階段在53022/23巷15#~18#橫川試驗。此階段試驗分2種情況:①對53022/23巷18#~19#橫川煤柱施工5個中位鉆孔、10個穿透孔,并對穿透孔及中位鉆孔進行擴孔及下套管;②在53022/23巷18#橫川閉墻上預埋一趟φ400 mm瓦斯管路。對2種情形分別采用以下手段進行瓦斯治理效果的試驗:①長距離穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+一趟φ400 mm瓦斯管;②封閉位置由原來的支架尾梁推過橫川里幫2 m改為與橫川外幫齊平;③減小工作面過風量,改變上隅角流場;④上隅角支架尾梁處掛風障形成封閉抽放空間;⑤閉墻φ400 mm瓦斯管預埋位置由原來的伸入閉墻以里2~3 m改為伸入閉墻以里25~30 m。
試驗前,大采高工作面存在2個通風橫川,試驗后,大采高工作面只存在一個通風橫川,試驗前后通風系統見圖1。

圖1 試驗前后5302工作面U型通風系統示意
為降低瓦斯災害,保證安全生產,此次新型U型通風系統改造以降低上隅角、53024巷巷口等處瓦斯濃度為原則,經現場實踐,一階段“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+2趟φ400 mm瓦斯管”措施、二階段情形①的“取消上隅角打木垛”措施和三階段情況①結合效果最優。在最優組合前提下,分析新型U型通風系統改造效果。
2.1 5302工作面瓦斯流場分布
試驗前后5302工作面瓦斯流場分布見圖2。可以看出,試驗前,5302工作面采用“三進兩回”通風系統,主進風側一部分風流由下隅角進入,經采空區后流向尾巷,從而使上隅角處負壓點向采空區移動,解決上隅角瓦斯積聚問題。5302工作面試驗新型U型通風系統后,采空區流場與“三進兩回”通風系統基本保持一致,但是由于沒有尾巷作為出口,新型U型通風系統上隅角只能作為采空區風流出口,若不能有效控制上隅角以里采空區的過風量,則極易造成上隅角風流紊亂,從而出現上隅角瓦斯超限斷電事故。

圖2 5302工作面尾巷封閉前后瓦斯流場
2.2 風排瓦斯及抽放瓦斯量
53024巷口瓦斯濃度和5302工作面試驗前后風排瓦斯及抽放瓦斯量變化曲線見圖3。可以看出,10月4日中班5302工作面進行新型U型通風系統試驗后,53024巷巷口瓦斯濃度有小幅上升,上升至0.52%后,下降至0.4%左右,下降幅度達23%;5302工作面采空區抽放量由原來的12 m3/min左右增大至30 m3/min左右,采空區抽放量增加18 m3/min,抽放率提高150%;5302工作面風排瓦斯量由原來最大值50.75 m3/min減少至平均值35 m3/min,下降幅度達31%。由此可知,采用新型U型通風系統,能顯著減小風排瓦斯量。
(1)采用新型U型通風系統,每個橫川可節約30~35個木垛,每個木垛的成本為0.7萬元左右,每年綜采工作面回采推進4 000 m,約60個橫川,合計可節約木垛費用1 500萬元。

圖3 5302工作面試驗前后風排及抽放瓦斯變化曲線
(2)采用新型U型通風系統,綜采工作面上隅角不再施工木垛,可簡化綜采工作面施工工藝,節省端頭支護工。寺河礦東、西井區共2個綜采工作面,每個綜采工作面每班節省2~3個端頭支護工,每天寺河礦可節省勞力12~18人,每年可節省勞務費320~480萬元。
(3)采用新型U型通風系統,取消尾巷通風橫川,密閉工的作業環境得到極大改善。試驗前,密閉工封閉尾巷橫川時需要在高濃度瓦斯區域作業,作業環境安全系數低,作業環境差;試驗后,密閉工封閉通風橫川,作業環境瓦斯濃度一般為0.45%左右,安全系數大大提高。
采用新型U型通風系統,大大提高了綜采工作面采空區瓦斯抽放量,采空區抽放量由原來的12 m3/min增加至30 m3/min;顯著減小風排瓦斯量,降幅可高達31%;綜采面巷口瓦斯濃度下降23%;同時,減少巷道施工工程量,簡化綜采工作面施工工藝,改善作業環境,節約成本,提高作業安全系數。本方法可在高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井直接應用,在全國類似條件礦井具有推廣應用前景。
[1] 王志亮,陳善文,上官昌培,等.孔莊礦7354工作面上隅角瓦斯治理模式研究[J].中國煤炭,2012,38(11):107-109.
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2016-10-21)
趙少波(1981—),男,工程師,048205 山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮。