張 偉 徐 健
(1.山東鋼鐵股份有限公司;2.濟南鋼城礦業有限公司)
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濟南鋼城礦業選廠工藝優化及流程改造
張偉1徐健2
(1.山東鋼鐵股份有限公司;2.濟南鋼城礦業有限公司)
濟南鋼城礦業有限公司采出礦石中混有充填料等泥化礦物,使得現場浮選指標差,資源流失嚴重。為改善生產指標,對現場流程取樣進行硫浮選工藝試驗,獲得了較好的指標。根據試驗結果對現場進行流程改造后,運行近半年,各項指標均達到預期效果,為企業帶來了可觀的經濟效益。
分級浮選工藝優化
濟南鋼城礦業有限公司(原濟南張馬屯鐵礦)為國內外罕見的大水礦床,水文條件極其復雜。建礦以來,先后成功實施了小帷幕注漿堵水試驗工程和大帷幕注漿堵水工程,建成了國內第一個全尾砂膠結充填系統和高爐水渣細磨系統,成為安全、高效、無廢排放的和諧生態礦山。由于近年來選廠采出礦石性質復雜,而現場仍采用原工藝流程,選別指標波動大,尾礦鐵品位在7%~20%范圍內波動。本研究針對該選廠面臨的問題,進行流程考察和工藝改造,以提高該選廠選別指標。
濟南鋼城礦業有限公司原生產流程見圖1。由于采用井下充填工藝,采出原礦中混有充填料等泥化礦物,泥化礦物破壞了浮選條件,增加了選礦藥劑成本,降低了精礦質量。為去除原礦中的泥化物,在磨礦后浮選前增設預先磁選作業脫除泥化礦物,在一定程度上提高了鐵精粉的質量指標,但是脫泥過程中也除掉了大量非磁性的含硫礦物,造成資源流失。
對預先磁選尾礦進行粒度分析,結果見表1。
表1表明,硫在預先磁選尾礦中-40μm粒級品位較低,因此擬采用脫泥工藝處理預先磁選尾礦,再對脫泥后產品進行硫浮選。
在黃藥用量為200g/t條件下對預先磁選尾礦+40μm和-40μm粒級分別進行硫浮選條件試驗,結果見表2、表3。

表1 預先磁選尾礦粒度分析結果

圖1 原選礦工藝流程

表2 +40 μm粒級硫浮選條件試驗結果 %
表2表明,預先磁選尾礦中+40μm粒級經1次浮選,可以獲得品質較高的硫精礦。

表3 -40 μm粒級硫浮選條件試驗結果 %
表3表明,預先磁選尾礦中+40μm粒級浮選指標差,不能通過浮選獲得合格硫精礦。
現場流程考察結果表明,預選磁選尾礦礦漿量為102m3/h、礦漿濃度為8.1%,按分級粒度為20μm計,選擇型號為FX150-PU-8的旋流器組進行流程改造。旋流器參數見表4,改造后現場流程見圖2。

表4 旋流器參數
流程改造后運行近半年的生產指標顯示,尾礦鐵品位下降至10%以下,硫精礦硫品位保持在25%以上,達到了預期效果。

圖2 流程改造后生產工藝
對濟南鋼城礦業有限公司進行尾礦降鐵脫硫的工藝改造,不但降低了尾礦鐵品位,而且提高了選廠副產品硫精礦的產量,提高了礦產資源的綜合利用水平,并且為企業帶來了可觀的經濟效益。
2016-02-05)
張偉(1971—),男,工程師,250132 山東省濟南市工業北路21號濟鋼集團1號樓。