周家杰 廣西貴糖(集團)股份有限公司
改產擦手紙的工藝流程和設備調整
周家杰 廣西貴糖(集團)股份有限公司
介紹了廣西貴糖(集團)股份有限公司1760mm文化紙機改產擦手紙的生產工藝流程和生產工藝技術特點,對擦手紙生產工藝和產品質量的控制進行探討。
擦手紙主要用于賓館、寫字樓、機場、高檔餐飲娛樂場所的衛生間,供洗手后擦拭用,是一種市場潛力巨大的一次性消費產品。擦手紙多在我國大、中型城市的上述高檔場所有所使用,而在發達國家和地區卻是相當普遍,這也說明了擦手紙的方便性被大家所認同。隨著我國經濟的迅速發展,擦手紙將在我國逐步實現大眾化,擦手紙產品具有巨大的市場增長空間。
在當前文化紙市場競爭非常激烈的條件下,廣西貴糖(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)嘗試在現有幅寬為1760 mm短長網文化紙機上用高配比甘蔗渣漿改產擦手紙,成功開發了中低檔擦手紙,取得了比較好的效果,改善了公司的產品結構,挖掘新的利潤增長點。本文對公司在6#、7#和13#紙機(3臺幅寬為1760mm的短長網文化紙機)改造后開發生產擦手紙的工藝技術和設備改造方面做一些介紹,以供同行參考。
1.1 現狀
公司的6#、7#和13#這3臺1760mm紙機均為短長網雙缸紙機,原設計生產文化紙。該紙機有完備的生產文化紙的打漿配漿、篩選凈化的備料系統。與文化紙的性能要求(如高緊度、高挺度、高平滑度、較高的表面強度、較高的勻度)相比,擦手紙的主要性能要求為:較高的干強度和濕強度、較小的干濕強度差、一定的吸水性、柔軟度和勻度等。兩種紙的指標性能相差非常大,所以3臺1760mm紙機必須經過適當改造才能滿足擦手紙的生產要求。另外文化紙的定量一般都在60g/m2或以上,而擦手紙定量一般為40g/m2左右,定量降低了,若其他條件不變,產量就會降低,單位產量的成本也跟著大幅提高。因此,這3臺1760mm文化紙機改造轉產擦手紙能否降低生產成本、降低生產能耗就成了成功與否的標志。
針對擦手紙的主要性能要求,公司找出了目前6#、7#、13#紙機改產擦手紙生產流程和設備主要存在的問題:
(1)這3臺文化紙機均沒有烘缸起皺刮刀和清潔刮刀。
(2)這3臺紙機的定量控制閥門為手動閘閥,控制精度不足,造成抄紙定量波動大。
(3)部分配漿有流量計但沒有濃度計,無法保證配漿量穩定(如蔗渣漿和損紙漿)。
(4)現有針葉木漿備漿流程長,設備多,電耗大。
(5)現有紙機流送系統流程過長,設備過多,電耗大。
1.2 改造思路
根據擦手紙的質量要求,對生產流程進行了優化改造,特別是對一些不必要的高耗電設備如壓力篩、多段除砂器和漿池等進行刪減,增加了低壓除砂器和氣囊起皺刮刀等,優化改造后的擦手紙生產流程如圖1所示。

圖1 優化改造后擦手紙生產流程圖
2.1 備漿流程改造
(1)針葉木漿流程的選擇
6#、7#、13#紙機所使用的針葉木漿有兩個供應渠道,渠道一為來自現行的一條針葉木漿打漿生產線(兩臺Φ550mm雙盤磨);渠道二為利用目前公司生活用紙廠針葉木漿打漿生產線的余量,即從生活用紙廠直接泵送過來的針葉木漿。表1為現行針葉木漿打漿生產線設備和裝機功率表;表2為從生活用紙廠泵送針葉木漿需要新增的設備和裝機功率表。
對比表1與表2可以看出,無論從裝機功率還是投資額對比情況看,都是表2所示的性價比高,即從生活用紙廠直接泵送針葉木漿性價比高。這樣就可以省去現有耗電嚴重的雙盤磨和4名打漿人員,節約裝機功率320kW。

表1 現行針葉木打漿生產線設備和裝機功率表

表2 從生活用紙廠泵送針葉木漿需要新增的設備和裝機功率表
(2)甘蔗渣漿打漿流程的改造
充分利用距離6#、7#、13#紙機不遠的新3萬t/a生活用紙生產線的高濃磨漿機打漿的富余能力和設備優勢,直接將該生產線打漿后的蔗渣漿和針葉木漿配漿送到現6#、7#、13#紙機的成漿池。適當改造現有6#、7#、13#紙機的白水系統和損紙系統,組成擦手紙獨立的白水系統和損紙系統,這樣就可以省去現有耗電嚴重的打漿設備和打漿人員,優化改造后比現有的流程節約裝機功率約207kW。
(3)備漿改造清單
備漿改造清單見表3。

表3 備漿改造清單
2.2紙機流程的改造
對影響紙機成紙質量的關鍵設備進行改造,改造的設備有定量閥、刮刀、除砂器等。表4為紙機流程改造清單。實踐證明,優化改造后的紙機新流程比原流程節約裝機功率約183kW。

表4 紙機流程改造清單
3.1 打配漿工藝
生產滿足要求的擦手紙,除原料的因素外,打漿工藝的控制非常重要,既要保證一定的干強度、濕強度和挺度,又要保證有比較好的吸水性和適當的柔軟度。如打漿度過高,紙張的強度大,但紙張緊度大、結構不夠疏松、吸水性差。如打漿度過低,漿纖維分絲帚化少,則紙張緊度小、結構比較疏松、挺度高、吸水性高,但紙張的強度差,勻度也差。
所以,針對公司自產甘蔗渣漿的特點,綜合生產成本,在生產中打漿工藝控制的原則是:長纖維主要起骨架和提高強度的作用,對長纖維進行一定的切斷和分絲帚化,對短纖維(甘蔗渣漿)只做疏解而少切斷。表5為漿料配比和打漿工藝條件。

表5 漿料配比和打漿工藝條件
3.2 抄紙工藝
生產擦手紙的工藝條件見表6。漿料經沖漿泵稀釋后首先通過一個低壓低濃除砂器,然后就直接到流漿箱上網。工藝流程雖然簡化了,但除砂效果并沒有降低。
勻度是擦手紙重要的性能要求,影響到紙張的柔軟度、手感和外觀。降低上網漿料濃度和合適的漿網速比,可改善紙張的勻度。
起皺也是擦手紙生產需要控制的關鍵。為了得到好的起皺質量,需要注意控制刮刀與烘缸的角度,選擇合適的刮刀刀刃角度以及及時更換刮刀。經試用對比,6#、7#、13#紙機使用刮刀刀刃角度為78°時,紙張的起皺紋路粗細適中,起皺質量最好。

表6 擦手紙抄造工藝條件
3.3 化學品的添加
適當地添加化學品對擦手紙性能有事半功倍的效果。生產擦手紙添加的化學品主要有:干強劑、濕強劑和助留劑。表7為化學品的用量。

表7 生產擦手紙化學品用量
按照針葉木漿與甘蔗渣漿不同的配比,生產的幾種擦手紙質量性能指標如表8所示。
表8結果顯示,使用30%針葉木漿+70%蔗渣漿的配比生產的擦手紙質量指標達到客戶的需求,經一段時間的試用,市場反饋效果良好,達到了中低端擦手紙產品的質量要求。

表8 生產的擦手紙質量性能指標
5.1 節能
經改造后,6#、7#、13#紙機和備漿設備裝機功率減少710kW,經運行一段時間后統計,改造后每噸紙電耗比改造前大幅降低,節能效果明顯。表9為改造后生產擦手紙的噸紙電耗與改造前的對比。
5.2 減員增效
改造后,對6#、7#、13#紙機配屬的崗位操作工進行重新統籌配置,精簡了設備和操作人員,使工作效率得以提高。表10為改造前后操作人員的數量對比。

表9 改造前后噸紙電耗對比

表10 改造前后操作人員數量對比
廣西貴糖(集團)股份有限公司對3臺幅寬為1760mm的文化紙機(6#、7#、13#紙機)改造轉產擦手紙,由于改造后嚴格控制能耗和人工成本,使擦手紙生產成本比原生產文化紙降低很多,經濟效益明顯,紙機改造轉產取得了成功。
(轉載自《中國造紙》/2015年第12期)
[1] 盧謙和.造紙原理與工程[M].北京:中國輕工出版社,2004.
[2] 張美云,胡開堂,平清偉,等.加工紙與特種紙[M].3 版,北京: 中國輕工業出版社,2010.
[3] 陳誠,邱榮祖.我國制漿造紙工業能源消耗與碳排放估算[J].中國造紙,2014,33( 4) : 50.
Conversion of Writing and Printing Paper Machine to Produce Hand Towels