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鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝在污水廠尾水提標中的應用試驗

2016-10-11 06:44:41鎮祥華李樹苑陳才高
綠色科技 2016年16期
關鍵詞:工藝

鎮祥華,李樹苑,陳才高

(中國市政工程中南設計研究總院有限公司,湖北 武漢 430015)

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鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝在污水廠尾水提標中的應用試驗

鎮祥華,李樹苑,陳才高

(中國市政工程中南設計研究總院有限公司,湖北 武漢 430015)

采用鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝對印染廢水為主的工業污水進行處理,反應條件控制在pH值為3,Fe/C質量比為2∶1,水力停留時間(HRT)為 1 h 時,H2O2(30%)投加量為0.1~0.3 mL/L。試驗結果表明:進水CODcr在85.7~152.5 mg/L之間變化,平均值為113.3 mg/L,經過鐵碳微電解處理后,出水CODcr在52.5~107.0 mg/L之間變化,平均值為75.6 mg/L,CODcr平均去除率為33.41%,鐵碳微電解出水后續投加H2O2處理,在H2O2投加量分別是0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L的情況下,出水CODcr平均值和去除率分別為63.6 mg/L,43.17% ;53.5 mg/L,52.33% ;50.4 mg/L,55.14%。在H2O2投加量為0.2 mL/L的情況下,出水CODcr低于60 mg/L的排放限值。

印染廢水;鐵碳微電解;雙氧水

1 引言

紹興某污水處理廠進水以工業園區污水為主,該工業園區的工業企業有印染、醫藥、農藥等化工企業,水的污染成分復雜多變,其中印染廢水占較大比例,可生化性較差,常規的生化處理工藝很難達到滿意效果。為了滿足不斷提高的排放標準,必須進行尾水的提標試驗研究,以便為實際生產提供指導。

參考其他類似污水的深度處理工藝[1~3],同時考慮到靠近工業園區,化工原料容易獲得,可見鐵碳微電解工藝是一種切實可行的方法。鐵碳微電解,又稱內電解、零價鐵法[4],是以鐵屑和碳構成原電池,同時涉及到氧化還原、電富集、物理吸附和絮凝沉降等多種作用[5]。有研究者在Fenton工藝[6,7]的基礎上,開發了鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝,是在酸性條件下,利用微電解反應后水中存在的大量Fe2+作為Fenton反應催化劑,促使H2O2生成強氧化性的·OH基團,從而氧化去除污染物。

本文以二級生化處理后的氣浮出水為原水,采用鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝流程,試驗的出水目標控制在CODcr≤60 mg/L。

2 試驗方法

(1)鐵碳微電解工藝:鐵碳床進水流量20L/h,鐵碳采用現成成品,其中Fe/C質量比為2∶1,運行中采用硫酸調整pH值為3,同時進行曝氣,曝氣量按照3∶1標準,水力停留時間(HRT)為 1 h ,出水采用NaOH 溶液調節pH值至7,同時加入0.1‰PAM攪拌混合均勻后,靜置沉淀30min,取上清液測定CODcr。

(2)鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝:鐵碳床出水置于1 L 燒杯中,加入0.1~0.3 mL/L不同量的H2O2(30%),攪拌反應30 min后采用NaOH溶液調節pH值至7,同時加入0.1‰PAM攪拌混合均勻后,靜置沉淀30min,取上清液測定CODcr。

3 試驗結果與討論

3.1鐵碳微電解工藝試驗結果

試驗起止日期為2015年12月11~12月22日,試驗結果如圖1所示。

圖1 鐵碳微電解進出水水質

從圖1可以看出,氣浮池出水水質波動較大,CODcr在84.8~128.0 mg/L之間變化,平均值為98.0mg/L,經過鐵碳微電解工藝處理后,出水CODcr在55.9~80.6 mg/L之間變化,平均值為66.5 mg/L,CODcr平均去除率為32.20%。整個試驗期間出水CODcr超過排放標準60mg/L的有7次,出水CODcr達標率只有41.67%,即大部分時間不能達到排放標準,可見該性質污水僅僅依靠鐵碳微電解工藝的處理效果有限。

3.2鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝試驗結果

在后續的試驗中,進行了鐵碳微電解工藝與H2O2聯用工藝的研究。以考察聯用工藝對該類型水質的處理效果。試驗結果如圖2所示。

圖2 鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝進出水水質

其中1#~3#分別為H2O2投加量0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L時的出水水質,從圖2可以看出,進水CODcr在85.7~152.5 mg/L之間變化,平均值為113.3 mg/L,經過鐵碳床處理后,出水CODcr在52.5~107.0 mg/L之間變化,平均值為75.6 mg/L,COD平均去除率為33.41%,略好于前期的32.20%,原因在于后期的進水CODcr偏高,易于被氧化分解的有機物含量稍高。而鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝在H2O2投加量分別是0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L時,出水CODcr平均值和去除率分別為63.6 mg/L,43.17% ;53.5 mg/L,52.33% ;50.4 mg/L,55.14%。在H2O2投加量為1 mL/L時,出水CODcr還不能達到排放標準,而在0.2 mL/L、0.3 mL/L的投加量時,出水均達到了排放標準,兩者對CODcr總的去除率相差不大,可見0.2 mL/L的投加量較為合適。

總的來看,鐵碳微電解法對印染廢水為主的工業污水CODcr有一定的去除效果,CODcr去除率在32.20%~33.41%之間。當加入0.1 mL/L~0.3 mL/L不等量H2O2后,CODcr去除率得到了大幅度的提升,在43.17%~55.14%之間。原因在于鐵碳微電解作用已經去除了部分有機物,而隨著H2O2的加入,在微電解階段生成的大量Fe2+催化促使 H2O2產生大量強氧化性的·OH,進一步氧化剩余的有機物,此外,在調整pH值為中性階段生成的Fe(OH)3對有機物的吸附絮凝沉淀作用,也進一步增加了CODcr的去除率。可見鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝對該類印染廢水為主的工業污水有很好的處理效果。

4  結論

采用鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝對印染廢水為主的工業污水進行處理,反應條件控制在pH值為3,Fe/C質量比為2∶1,水力停留時間(HRT)為 1 h 時,H2O2投加量為0.1~0.3 mL/L。試驗結果表明,進水CODcr在85.7~152.5 mg/L之間變化,平均值為113.3 mg/L,經過鐵碳微電解處理后,出水CODcr在52.5~107.0 mg/L之間變化,平均值為75.6 mg/L,CODcr平均去除率為33.41%。而鐵碳微電解/H2O2耦合聯用工藝在H2O2投加量分別是0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L的情況下,出水CODcr平均值和去除率分別為63.6 mg/L,43.17% ;53.5 mg/L,52.33% ;50.4 mg/L,55.14%,在H2O2投加量為0.2 mL/L的情況下,出水CODcr低于60 mg/L的排放限值。

[1]汪永紅,潘倩,王麗燕,等. Fe-C-H2O2協同催化氧化處理印染廢水[J]. 生態環境學報,2010,19( 6) : 1374~1377.

[2]原金海,雷菊,黨亮. 鐵碳微電解及 Fenton 氧化法在染料廢水處理中的應用[J].重慶科技學院學報,2010,12(1) : 77~80.

[3]嚴濱,傅海燕,柴天,等.微電解在處理印染廢水中的應用研究[J].廈門理工學院學報,2008,16(1):18~22.

[4]Janda V, Vasek P, Bizova J, et al. Kinetic models for volatile chlorinated hydrocarbons removal by zero-valent iron [J].Chemosphere,2004,54:917~925.

[5]肖仙英,陳中豪,陳元彩,等. 微電解法處理造紙中段廢水及其機理探討[J].中國造紙,2005,24(7):14~17.

[6]Brillas E, Sire I, Oturan M A. Electro-Fenton Process and Related Electrochemical Technologies Based on Fenton’s Reaction Chemistry[J]. Chemical Reviews, 2009,109(12):6570~6631.

[7]Neyens E, Baeyens J. A Review of Classic Fenton’s Peroxidation as an Advanced Oxidation Technique[J]. J Hazard Mater, 2003,98(1-3):33~50.

Practical Experiment on the Improvement of Discharge Standard for Wastewater Treatment Plant by Iron-carbon Micro-electrolysis Combined with H2O2

Zhen Xianghua,Li Shuyuan,Chen Caigao

(CentralandSouthernChinaMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstituteCo.Ltd,Wuhan,Hubei430015,China)

In this experiment, the dyeing wastewater was treated by iron-carbon micro-electrolysis combined with H2O2. The reaction conditions were controlled at a pH of 3, Fe/C mass ratio of 2:1, hydraulic retention time (HRT) of 1 h, H2O2(30%) dosage of 0.1~0.3 ml/L. The results showed that the influent CODcr was 85.7~152.5 mg/L, with an average amount of 113.3 mg/L, after the iron-carbon micro-electrolysis treatment, the effluent CODcr was 52.5~107.0 mg/L, with an average amount of 75.6 mg/L, and the CODcr average removal rate was 33.41%. The effluent subsequently treated by H2O2, and the dosage were 0.1,0.2,0.3 ml/L. The average value and removal rate of effluent CODcr were 63.6mg/L, 43.17%; 53.5mg/L, 52.33%; 50.4 mg/L, 55.14%. The results showed that the effluent CODcr was less than 60 mg/L of emission limits in H2O2dosage of 0.2ml/L.

dyeing wastewater; iron-carbon micro-electrolysis; H2O2; CODcr

2016-06-26

鎮祥華(1977—),男,高級工程師,主要從事水污染控制工作。

TU992.3

A

1674-9944(2016)16-0139-02

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