田 靜
高壓鍋爐給水泵改造項目
田靜
(北京美信東方工程技術有限公司,北京 100125)
國外某化工廠一臺高壓鍋爐給水泵被搬遷回國內,計劃用于某甲醇項目。由于該泵已經運行幾十年并擱置過一段時間,為了使其在國內條件下能繼續工作,必須對其進行改造。首先對泵體本身進行拆檢試驗,檢查各零件的使用情況,更換損壞部件;其次根據國情和現場情況配置輔助設施;最后對改造后的泵機組進行試驗。結果表明,經過改造后的泵能夠滿足工藝要求,效率達到改造預期目標。對于改造項目,詳盡周密的計劃是基礎,認真細致的態度是保障,及時有效的溝通配合是關鍵。
高壓鍋爐給水泵;改造;拆檢;試驗
青海桂魯化工有限公司(以下簡稱用戶),從加拿大某化工廠搬遷一臺高壓鍋爐給水泵,經過大修整改后用于青海80萬t/a甲醇項目。本人作為設計代表,有幸參與該項目的設計、采購、出廠驗收階段,現將改造過程的一些心得體會總結如下,供同行借鑒。
首先了解待改造泵的原有設計信息,見表1。

表1 高壓鍋爐給水泵原有信息表
其次,了解待改造泵的現有狀態。從青海現場拍攝的照片看,可見部件的總體狀態一般,外部噴漆狀態一般,各項標識明顯可見,大部分溫度表、壓力表已損壞,部分管路已斷開。原驅動機形式為蒸汽透平,現改用電機驅動,所以原驅動機未拆回。

圖1 高壓鍋爐給水泵外觀圖
接下來,選擇國內泵廠負責改造該泵。該泵規格較大,系統復雜,需要有能力、有實力的廠家承接該項目。經過評標,選定大連蘇爾壽泵及壓縮機有限公司(以下簡稱改造方)。
掌握了待改造泵的現狀,用戶、設計方和改造方三方共同制定泵的初步改造方案。改造工作主要包括:電氣部分整改;輔助系統整改;機械部分整改;組裝試運轉等。
3.1電氣部分整改
由于原驅動機為蒸汽透平,用戶要求改用電機驅動,所以驅動機需要重新設計。設計方提出電機的技術要求:防爆等級:dIICT1;防護等級:IP55;電壓等級:10kV;安裝海拔高度:2 597m;配置定子繞組、軸承測溫裝置,軸承測振裝置。改造方負責電機選型。
3.2輔助系統整改
輔助系統包括潤滑油系統、密封系統、冷卻水系統。
3.2.1潤滑油系統整改
原潤滑系統是為泵和蒸汽透平提供潤滑油的,而新配電機在潤滑油的壓力和油量方面與原蒸汽透平肯定不同;加之改造后新增變速箱,此設備的潤滑油量原系統未考慮;并且原潤滑系統中的電儀設備(包括油泵電機、控制儀表)的設計標準與中國不同,例如電壓、頻率等;從現場照片看,系統內大部分儀表已損壞,而且原潤滑油站布置在泵底座上、泵非驅動端軸承箱下方,空間有限,維修存在一定困難;綜合以上因素,潤滑油系統必須新購。
設計方提出潤滑油系統的技術要求:服務對象:電機、齒輪箱、泵;系統接油部件材質:不銹鋼;主要儀表:液位/溫度/壓力/壓差傳感器;儀表的防爆/防護等級:dIICT4/ IP65;儀表品牌:合資品牌;電機的防爆/防護等級:dIICT1/ IP55;電機安裝海拔高度:2 597m;系統安裝形式:撬塊安裝。由改造方負責系統選型。
3.2.2密封系統整改
原泵所配機械密封,需泵解體后才能檢查,必要時可以委托密封廠家進行檢查。是否能夠繼續使用,待檢查后確定。機封沖洗系統中的換熱器外觀狀態一般,也需要解體后判斷是否能夠繼續使用。由改造方負責解體檢查。
3.2.3冷卻水系統整改
原冷卻水系統為機械密封的換熱器及潤滑油站的換熱器提供冷卻,僅包括一些管路、閥門。潤滑油站需要新購,油站撬塊范圍內的冷卻水管路由油站供應商負責;機械密封的換熱器是否能繼續使用還待定,所以冷卻水系統暫定為拆卸檢查,并修復。
3.3機械部分整改
機械部分整改包括底座、變速箱、聯軸器的整改及泵體拆卸檢查。
3.3.1底座
由于驅動機形式改為電機,而且要新增變速箱,原底座的長度肯定不夠,所以底座需要重新設計。設計方提出底座的技術要求:設計標準:API 610;底座大小:應將所有設備投影包含在底座范圍內;附件:接地耳,吊耳,調整螺栓,地腳螺栓。由改造方負責設計。
3.3.2變速箱
變速箱為新增設備,需要把泵轉速增加到4 400r/min。速比和功率待電機選型后確定。由改造方負責選型。
3.3.3聯軸器
由于電機和變速箱都新購,原有聯軸器無法與新設備匹配,所以泵與變速箱之間、變速箱與電機之間的聯軸器都需要重新選型。設計方提出聯軸器的技術要求:聯軸器形式:彈性膜片式聯軸器;聯軸器應設計成能夠承受最大驅動功率的125%負荷;聯軸器護罩材質:無火花型。由改造方負責選型。
3.3.4泵體拆檢
泵體拆檢按照API 610標準及改造方的技術要求進行。改造方各相關專業做好檢修配合工作,準備好檢修作業所需的相關機具、材料和作業文件。泵體拆檢主要包括以下步驟:
(1)主泵拆卸、吊裝,將泵頭移出底座,支撐泵頭,做拆解標記。
(2)拆卸驅動端和非驅動端軸承箱體。檢查推力軸承和徑向軸承的磨損情況。
(3)拆卸驅動端和非驅動端機械密封。檢查靜環和動環的磨損情況。
(4)拆除非驅動端大端蓋和驅動端壓蓋,將內筒體從殼體中抽出。拆除內筒體上蓋,將轉子總成吊離下蓋,放置在專用的V型工作架上。對主要零件做標記。
(5)通過加熱,拆卸節流軸套,測量節流軸套外徑和節流襯套內徑。
(6)通過加熱,依次拆卸第1級葉輪,第1和2級葉輪間的隔套,第5級葉輪,第2級葉輪,第6、7、8級葉輪,第3、4級葉輪。測量各級葉輪口環尺寸。
(7)通過加熱,拆卸中間軸套,測量軸套外徑和中間襯套內徑。
(8)檢查軸的各部位尺寸,進行同軸度檢查。
(9)清潔所有零部件并對其外觀和尺寸進行檢查。
(10)編寫拆檢報告,詳述零件拆卸后狀況和需要修理或更換的細節資料。
3.4組裝、試運轉
泵體的各個零件經過必要的修理或更換后,重新組裝。主要包括以下步驟:
(1)依次安裝葉輪輪轂口環和葉輪口環,并用螺釘固定。
(2)依次安裝各級葉輪、級間中間軸套、隔套軸套和節流軸套。
(3)轉子總成做動平衡試驗,平衡精度G2.5級。
(4)內筒體上下蓋做流道檢查。
(5)將轉子總成安裝到下蓋上,安裝中間襯套,級間隔套,節流襯套。
(6)安裝新的中開面密封墊。
(7)安裝上蓋,安裝中開面緊固螺栓、螺母。(8)將內筒體吊進外筒體,安裝端蓋和壓蓋。(9)安裝兩端機械密封。
(10)組裝兩端軸承部件,檢測軸心。如有需要重新打定位銷。
(11)安裝兩端軸承箱體。
(12)泵體組裝好后,進行整機試驗,考查各項性能是否達到原廠設計值。要求泵效率不應低于原泵設計值的90%~95%。
4.1新購設備、系統選型
改造方根據初步改造方案,進行新購設備、系統的選型,將選型方案提交設計方和用戶審查,見表2。
配套設備、系統的技術選型方案三方達成一致后,考慮到電機和潤滑油站的商務報價較高,用戶決定自行采購電機和潤滑油站,由改造方負責整套機組的配套布置,并由改造方負責總成整套機組的圖紙資料。潤滑油站與泵底座之間的潤滑油連接管路由用戶提供。
4.2泵體檢查報告改造方提供了泵體的拆檢報告。拆檢報告格式如下:

表2 新購設備、系統選型

表3 泵體拆卸檢查報告
報告顯示,所有的墊片、O型圈都磨損嚴重,徑向軸承生銹并磨損,驅動端和非驅動端機械密封的密封面磨損嚴重,等等。必需更換的零件清單見表4。其他零部件狀態一般,清潔后可繼續使用。

表4 必需更換的零件清單
表4中更換零件的費用由用戶提供。改造方保證更換零件的規格、材質、數量、零件號均與原制造廠一致。除機械密封外,其他零件均從國外進口。用戶要求改造方將更換掉的零件隨主機一起發貨。
同時改造方提供了泵尺寸檢查報告,見表5。
改造方還提供了軸的同軸度檢查報告,見表6。
在補充協議中,還確定泵機組和潤滑油站的運輸方式分別為整體撬塊運輸。

表5 泵尺寸檢查報告 單位(mm)

表6 同軸度檢查報告 單位(mm)
補充改造方案確定后,改造方和用戶分別采購新材料和設備。由用戶采購的電機發貨到改造方,由改造方裝配完畢后,準備出廠試驗。
5.1試驗前的準備工作
(1)泵、電機、齒輪箱主體設備在底座上就位。檢查電機、齒輪箱等新購設備的供貨范圍、銘牌參數,確保與批復圖紙一致。
(2)調平、對中轉子,固定泵、電機、齒輪箱后,安裝聯軸器。
(3)檢查冷卻水管路,確保與批復圖紙一致。
(4)檢查潤滑油管路,確保與批復圖紙一致。
(5)檢查主電纜連接。
(6)檢查泵進出口管線連接。
(7)試驗臺水池注水,油站注油。
5.2試驗前需注意的幾點
(1)由于額定轉速4 400r/min,超過測試臺程序默認最大轉速3 000r/min,所以決定在自動生成的性能測試報告上手改轉速,不影響其他參數。
(2)泵的進口壓力為0.25MPa(G),NPSHa為12m,NPSHr在額定流量時為9m。但是試驗臺上泵進口是抽吸狀態,不能保證泵的設計NPSHa,試驗時有發生汽蝕的可能性。
(3)由于合同油站尺寸較大(3m×2.05m),試驗車間的地坑放不下,所以泵和電機使用試驗臺油站供油,齒輪箱借用其他合同油站供油(試驗臺油站不能同時滿足泵、齒輪箱、電機用油)。齒輪箱借用油站的供油量比需油量少20L/min,齒輪箱軸承溫度有可能過高。
(4)考慮上述因素,初步決定試驗時間為30min。
5.3出廠試驗
(1)啟動油站,潤滑油循環,檢查各回油管視鏡是否有油流動。
(2)1h后,啟泵。平穩提高流量,隨著流量增加,噪聲增大,判斷有汽蝕發生。在流量為182.9m3/h時,現場測轉速為4 535r/min。到達正常流量272m3/h時,止推軸承溫度為80℃。到達額定流量357m3/h時,止推軸承溫度已達100℃,被迫停機。整個過程大約5min。
5.4故障分析
(1)故障現象
止推軸承箱的油氣分離器有白煙冒出,初步判斷軸瓦燒了。拆除軸承箱回油管,發現沒有油流出,油路沒通,軸承沒有得到充分的潤滑和冷卻,所以溫升過快過高。
(2)故障原因
啟泵前,油路循環時沒有仔細觀察回油管視鏡中潤滑油的流動情況,造成止推軸承潤滑油流動不暢。將進油管接到軸承箱另一側的進油口,此時回油口有油流出,伴隨大量白煙。檢查左右兩側進油口,發現直徑不等。試驗時連接的進油口直徑小,約Φ8mm,另一側進油口較大,約Φ14mm。
(3)故障后果
將泵移出試驗臺。拆開止推軸承檢查,發現軸瓦燒損。軸承箱的回油口有點阻塞。
機組額定點的振動、溫升、噪音及轉速沒來得及測量。
(4)解決辦法
更換軸承。由于進口軸承供貨周期長,為滿足本項目泵交貨期要求,經協調,改造方將其他進口合同中的同型號軸承借調來使用。
(5)重新試驗
更換止推軸承后,重新做試驗。此次試驗,泵的振動值控制在7.1mm/s以內、軸承溫度控制在85℃以內,噪聲正常。性能試驗采集了10個點,從小流量點到額定點。泵性能試驗報告見表7,性能曲線見圖2。試驗報告顯示,額定點的流量揚程滿足原泵設計要求,泵效率計算值(76.3%)是原泵效率

表7 泵性能試驗記錄單
值(78%)的97.8%,說明泵維修改造是成功的。

圖2 泵性能試驗曲線
出廠試驗合格后,泵體噴漆,整套泵機組撬塊包裝、運輸至現場。現場安裝調試由用戶主導,改造方提供指導。
此臺高壓鍋爐給水泵改造歷時一年多,通過改造方,設計方,用戶共同努力,不斷完善改造方案,發現問題,及時討論,解決問題,最終改造后的泵成功運行,為項目按時投產做好準備。就改造過程出現的問題總結以下幾點,供大家借鑒。
1)進口高壓鍋爐給水泵在服役20多年后,通過更換易損件,性能仍能達標,說明進口泵的品質良好,值得國內泵企業學習。
2)泵利舊改造有風險,一旦改造不成功,既造成經濟損失,又耽誤工期,所以泵改造前應做充分的技術經濟分析。
3)細節決定成敗。改造過程中的每一個細節都不能疏忽,否則可能造成嚴重后果。
4)改造項目歷時長,牽扯面多,溝通協調、互相配合非常重要。
5)本次改造由于蘇爾壽內部規定,更換零件只能進口。以后類似改造,在保證質量的前提下,可以考慮國產。
High Pressure Boiler Feed Water Pump Modification Project
Tian Jing
One set of high pressure boiler feed water pump is relocated to China from an offshore chemical plant and is planned to be used in a methanol project.Since the pump had been worked for several decades then left unused for some time,it has to be modified to be able to rework in local conditions.Firstly,dismantle the pump,check each part and replace the worn one.Secondly,select auxiliary accessories suitable for Chinese standard and site condition.Finally,test the modified pump set.Test result shows that the modified pump can meet process request,efficiency reaches the predicted object.Generally speaking,for the modification project,the basis is detailed plan,the guarantee is careful attitude,the key is prompt and efficient communication and cooperation.
high pressure boiler feed water pump;modification;dismantle and check;test
TK223.52
B
1003-6490(2016)06-0010-05
2016-06-03
孫國才(1984—),男,河北平山人,助理工程師,主要從事化工施工圖設計、安全設計工作。
收稿日期:2016-06-01
作者簡介: 田靜(1976—),女,河北涿州人,機械工程碩士,工程師,主要從事機泵專業的設計管理工作。