處理煤量對灰熔聚流化床煤氣化特性影響

本文利用添加用戶自定義化學反應模塊的商用CFD軟件FLUENT模擬了灰熔聚氣化爐的煤氣化過程。找出了處理煤量對灰熔聚氣化爐氣化特性(爐內溫度、碳轉化率以及煤氣組成成分)的影響,希望為現場的穩定經濟運行提供理論指導。
具有特殊氣體分布結構的灰熔聚流化床氣化爐,解決傳統流化床排渣含碳量高的問題 。前面,筆者已經做了大量的研究 ,并且已經做過中心管進氧量對汽特性的影響 ,本文用同樣的方法研究處理煤量對氣化特性的影響。
處理煤量對灰熔聚氣化爐內溫度的影響

圖1 處理煤量對氣化爐內床高方向上溫度的影響

圖2 處理煤量對氣化爐內床高方向上碳轉化率的影響
前文提到:在射流區域內,主要發生的是煤粉的燃燒反應,它能釋放熱量從而維護爐內氣化溫度,為整個氣化過程提供能量。由于中心管進氧量固定,所以燃燒反應提供的熱量是固定的,由圖1可知:隨著處理煤量的增加,爐內的整體溫度降低,分析認為,主要是爐內的周邊環形區冷煤粉的增加,降低了周邊環形區的溫度,增強了該區域和中心射流區的熱對流以及熱輻射,進而降低了射流區的溫度。另外,由于中心管進氧量固定,所以爐內煤的燃燒量一定,處理煤量的增加,使得氣化量相應增加,氣化反應的吸熱量也隨著增加,這也是導致爐內溫度降低的一個重要原因。
從圖1還可以看出:當處理煤量是 5.6t/h時,溫度隨床高的增加降低地較為平緩,分析認為:這個工況下,處理煤量較少,氣化的煤量就少,吸熱量也較少;而當處理煤量是9.3t/h時,溫度隨床高的增加降低地相對較陡,原因是處理煤量相對增加,氣化的煤量也相對增加,氣化過程的吸熱量增加所致。

圖3 處理煤量為5.6t/h,爐內沿床高方向的產氣組成

圖4 處理煤量為7.1t/h,爐內沿床高方向的產氣組成

圖5 處理煤量為9.3t/h,爐內沿床高方向的產氣組成
處理煤量對碳轉化率的影響
由圖2可以看出,隨著灰熔聚氣化爐內處理煤量的增加,碳轉化率卻在降低,當處理煤量為5.6t/h時,碳轉化率為98%。分析認為這時的煤粉燃燒份額占的較大,由圖2可以知道:爐內的溫度較高,有利于氣化反應的進行,所以碳幾乎全部反應。但是當處理煤量為9.3t/h時,物料中碳的轉化率較低,僅為76.3%。原因是處理煤量太高,一部分物料不能積極參與氣化反應,氣化效率低。所以,實際的工業操作中,應嚴格控制煤的處理量。
處理煤量對煤氣組成成分的影響
將上述3幅圖對比可以看出 :隨著處理煤量的增加,H2、H2O的摩爾分數變化非常顯著。隨著處理煤量的增加,H2O的含量降低,摩爾分數分別為46.3%、42.6%、40%;而H2的含量逐漸增加,摩爾分數分別為15%、17.6%、20.3%。分析認為:隨處理煤量的增加,反應(C+H2O?CO+H2)更加劇烈,從而造成H2O的消耗以及H2摩爾分數的增加。CO摩爾分數15%、16.5%、16.7%,CO的含量變化很小,分析認為:反應(C+CO2?2CO)增加了CO的摩爾分數,但是反應(CO+H2O?CO2+H2)又消耗了部分CO,因此,CO的含量幾乎沒有變化。
氣化爐出口,有效氣體H2的含量變化較大,摩爾分數分別為25.4%、32.2%、34%。所以,隨著處理煤量的增加,有效氣體H2摩爾分數是增加的。但是CO的摩爾分數基本沒有變化,分別為21.2%、22.7%、23.4%。
綜上所述:處理煤量的增加會造成高溫射流區溫度的降低,從而造成碳轉化率、爐內溫度以及有效氣體產氣組成的顯著變化,有效氣體 H2的含量變化尤為顯著。所以,處理煤量的變化會影響灰熔聚流化床氣化爐的安全穩定運行,實際工業操作中,應避免煤處理量太大造成的灰熔聚流化床氣化爐不能穩定運行。
綜上所述,隨處理煤量的增加,物料碳轉化率由98%下降且急劇降低到 76.3%,所以處理煤量太大降低了碳轉化率;射流區域溫度由1709K降低到1560K,進而引起密相區出口氣體H2O、H2的變化,最終導致煤氣組成成分的變化。
10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.18.009