陸登峰,王存,高軍
(中國(guó)石油化工股份有限公司江蘇油田分公司采油一廠,江蘇揚(yáng)州225009)
斯托克斯原理在壓油過(guò)程中的研究與應(yīng)用
陸登峰,王存,高軍
(中國(guó)石油化工股份有限公司江蘇油田分公司采油一廠,江蘇揚(yáng)州225009)
利用斯托克斯原理,使高含水原油在層流狀態(tài)下,有明顯的分層現(xiàn)象,解決了切底水工作量大的問(wèn)題,同時(shí)降低了藥劑消耗。該改造在沙49站應(yīng)用取得較為明顯的效果。
層流;降低;含水;雷諾數(shù)
隨著油田開(kāi)發(fā)的深入,部分區(qū)塊已經(jīng)進(jìn)入高含水階段,隨之而來(lái)的是燃油系統(tǒng)壓油脫水工作量的增加。
沙埝區(qū)塊沙東片區(qū),現(xiàn)有燃油點(diǎn)4個(gè),分別是沙26、沙32、沙40、沙49,通過(guò)取樣化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),目前的平均綜合含水高達(dá)84.3%。
針對(duì)現(xiàn)有狀況,提出對(duì)沙49中轉(zhuǎn)站壓油流程改造想法。初步設(shè)想,獲得盡可能多的低含水原油,就能實(shí)現(xiàn)降低切底水勞動(dòng)強(qiáng)度的最終想法[1]。
2.1乳狀液類型
高含水原油,是由多種互不相溶的介質(zhì)構(gòu)成的分散體系,具有如下特性:
VW<26%時(shí),生成W/O型乳狀液;
26%≤VW<74%時(shí),生成W/O型或O/W型乳狀液;
VW≥74%,生成O/W型乳狀液。
由此特性得出,沙49站的高含水原油是O/W型乳狀液,分層的狀況是油層在上部,水層在下部。
2.2原油沉浮速度
根據(jù)斯托克斯(stokes)公式,可以求出分散水相在連續(xù)油相中的下沉速度和分散油相在連續(xù)水相中的上
浮速度:

式中:V-沉降(上浮)速度,m/s;d2-分散相直徑,m;μ-連續(xù)相動(dòng)力黏度,Pa·s;ρ2、ρ1-分散相和連續(xù)相密度,kg/cm3;g-重力加速度,9.8 m/s2。
通過(guò)化驗(yàn)并計(jì)算得到,沙49站原油在55℃的密度為849 kg/cm3,55℃水的動(dòng)力黏度為0.549 4 mPa·s,水相中的油滴上浮粒徑取值120 μm,將相關(guān)數(shù)據(jù)代入,求得:V=-0.017 96 m/s(負(fù)號(hào)沒(méi)有實(shí)際意義)。
2.3原油分離的最短距離
Maston.L.Power的試驗(yàn)結(jié)果指出,“當(dāng)水處理能力最大時(shí),油水界面高度為容器內(nèi)徑的0.769倍”,假設(shè)管徑為h,則油層的高度為(1-0.769h)=0.231h,油滴從水中上浮出來(lái)的最短長(zhǎng)度是:

在大于12.862倍的管子直徑處,油的上浮量最大。
2.4流態(tài)判斷
管徑為125 mm,55℃的原油的黏度為0.05 Pa·s,計(jì)算出原油的運(yùn)動(dòng)黏度μ為5.889 3×10-5m2/s,流速為0.754 9 m/s。

因此判斷管子內(nèi)液體的流動(dòng)狀態(tài)為層流。

圖1 改造前后流程圖

表1 不同流量下的壓油含水?dāng)?shù)值表
3.1具體改造方案
改造前:井上來(lái)油進(jìn)入緩沖罐,然后進(jìn)外輸泵,經(jīng)熱水爐加熱后,進(jìn)入燃油箱(或進(jìn)入干線外輸),此時(shí)開(kāi)始?jí)河凸ぷ鳎刻鞂?shí)際壓純油僅1 m3,此項(xiàng)工作每天重復(fù)進(jìn)行。
改造后:利用斯托克斯原理對(duì)原流程進(jìn)行改造,在通往沙7的干線流程始端的管路,利用上部的4'取樣閥單獨(dú)連接一根4'管線直接進(jìn)入燃油箱,用小閥門的開(kāi)關(guān)對(duì)排量進(jìn)行控制,流量根據(jù)燃油箱標(biāo)尺讀數(shù)進(jìn)行粗略的估算(見(jiàn)圖1)。
通過(guò)流量的改變(見(jiàn)表1),化驗(yàn)了切底水后的原油含水情況,選擇了0.5 m3/h的流量進(jìn)行壓油,此時(shí)效果最佳。
3.2效果對(duì)比
沙49站燃油箱的容積是10 m3,安全容積為8 m3;在沒(méi)有進(jìn)行流程改造前,大概需要5 d時(shí)間獲得8 m3低含水原油,同時(shí)每次要投加5 kg~10 kg破乳劑,當(dāng)班人員需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行看管,在經(jīng)過(guò)沉降脫水至含水小于5%,才能進(jìn)行燃燒。
流程改造后取得了如下的效果:
(1)原油的含水由原來(lái)的84.9%降至35%~40%,降低了原來(lái)頻繁切底水的工作。
(2)無(wú)須當(dāng)班人員看管,節(jié)省工作量1人次/天。相當(dāng)于節(jié)省人工成本。
(3)減少了大管道壓油產(chǎn)生的擾動(dòng)所引起的燃油箱雜質(zhì)堵塞油流通道,減少清理火嘴次數(shù),由以前的1 d~2 d清一次,到現(xiàn)在最長(zhǎng)3個(gè)月未清理。
(4)減少了破乳劑的用量。減少了污水泵的使用頻率,節(jié)省了動(dòng)力費(fèi)。
該流程改造的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,高含水液體層流狀態(tài)下的壓油模式有效解決了燃油油量不足問(wèn)題,各項(xiàng)數(shù)據(jù)達(dá)到預(yù)期要求。該方案可以在相應(yīng)高含水燃油井站推廣應(yīng)用。
幾點(diǎn)建議:
(1)熱水爐出口有盡量長(zhǎng)的直管道,在管道中后端引流效果會(huì)更好。有條件可在后端擴(kuò)徑沉降取油。
(2)井站來(lái)油壓力平穩(wěn),含水穩(wěn)定,有條件在遠(yuǎn)井實(shí)施小劑量破乳劑點(diǎn)滴加藥。
(3)熱水爐出液溫度保持穩(wěn)定。
[1]黃俊英.油氣水處理工藝與化學(xué)[M].北京:中國(guó)石油大學(xué)出版社,2007.
TE312
A
1673-5285(2016)09-0045-02
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.09.010
2016-07-04