蔣 菲,李 軍,楊景建,高 健
(國網甘肅省電力公司電力科學研究院,甘肅 蘭州 730050)
電網鐵附件失效原因分析
蔣菲,李軍,楊景建,高健
(國網甘肅省電力公司電力科學研究院,甘肅蘭州730050)
由于近期頻繁發生10kv配電工程拉線抱箍斷裂質量事故,對發生斷裂的抱箍及同批次抱箍進行抽樣檢測,就其結構尺寸、鋼箍材質及機械性能進行試驗,發現材料內部夾雜物密集,破壞了金屬基體的連續性,縮小了真正的承擔載荷的有效面積,同時產生缺口作用,導致應力集中,使材料的塑性及韌性偏低,在受到外加載荷時造成脆斷。
拉線抱箍;失效分析;多源開裂;穿晶開裂;脆性斷裂
某地區設備運行人員發現10kv配電工程拉線抱箍頻繁發生斷裂質量事故,在對開裂抱箍進行更換后,對發生斷裂的抱箍及同批次抱箍進行抽樣檢測及斷口分析。發生斷裂抱箍的批次號和規格為271502、-6×60,D190,90°,及271508、-6×60,D210,90°,材質Q235B。
2.1宏觀檢查
宏觀檢查發現部分抱箍90°折邊部位存在磨具壓痕及鍍鋅層不均勻現象,如圖1所示,折邊處磨具壓痕大多為長條狀,如若出現在折邊安裝耳嵌槽周圍,則為橢圓形。

圖1 宏觀檢查
2.2結構尺寸測量(見表1)

表1 結構尺寸測量
合格標準依據《國家電網公司集中規模招標采購甘肅省電力公司固化技術規范書(鐵附件專用技術規范)》中關于技術標準與要求中4.3.2條,即:必須采用熱彎曲,由于彎曲加工引起的厚度和直徑減少,應符合如下規定:a.板厚或直徑為25mm及以下時,允許減小0.5mm;b.板厚或直徑大于25mm時,允許減小1.0mm。
2.3材質分析
對試樣#9、#10、#11、#18及#21邊進行材質化學成分分析,分析結果見表2。

表2 化學成份分析(質量分數)/%
對抱箍#1、#6、#7、#21及#26邊進行鍍鋅層厚度測量,測量結果見表3。

表3 鍍層測量(厚度)/mm
2.4機械性能試驗
2.4.1常溫拉伸試驗(見表4)

表4 常溫拉伸試驗
2.4.2彎曲試驗(見表5)

表5 彎曲試驗
2.4.3沖擊試驗(見表6)

表6 夏比(V型)常溫沖擊試驗
2.5.4試驗結果(見表7)

表7 試驗結果一覽表
2.5斷口檢驗
失效抱箍斷裂發生前幾乎沒有塑性變形,斷裂時其斷面尺寸、形狀基本不變,斷口宏觀形貌呈亮灰色,斷口平齊且具有強烈的金屬光澤和明顯的結晶顆粒,周邊無明顯的剪切唇。斷口心部呈脆性斷口形貌,從心部有向外放射的山脊狀的花紋,呈脆性斷裂特征[1-3],在#23與#26失效抱箍斷口還發現有暗紅色的鐵銹存在,如圖2~5所示。

圖2 #11抱箍斷裂面

圖3 #12抱箍斷裂面

圖4 #26抱箍斷裂面

圖5 #23抱箍斷裂面
2.6宏觀金相檢驗
對11#、12#試樣進行宏觀金相檢驗,由圖6、圖7可見,組織為鐵素體+珠光體,鐵素體晶粒等級評定為9級[4]。其中主裂紋是斷裂面萌生的分支裂紋,裂紋發展過程為穿晶開裂[5],而且窄裂口都是沿鐵素體開裂。樣品主裂紋尖端附近存在與其平行獨立的兩條小裂紋,裂紋附近區域可見密集分布的點狀夾雜物,經反復拋磨后,兩條小裂紋其中一條消失,另一條減小,說明這兩條小裂紋為抱箍外側的表面裂紋,深度較淺,由此判斷此抱箍斷裂面為多源開裂。裂紋的產生與材料內部的夾雜物密集分布有關。夾雜物的存在,一方面,破壞了金屬基體的連續性,縮小了真正的承擔載荷的有效面積;另一方面,產生缺口作用,導致應力集中,在它的周圍形成復雜的應力狀態,使金屬處于脆性狀態。在組織內部受應力作用下,夾渣處會出現裂紋并延展,導致強度下降、開裂,以夾渣處形成的裂紋為裂源開裂,由于這些地方硬度高,塑性差,產生穿晶開裂。

圖6 斷裂面宏觀組織(25×)

圖7 裂紋尖端宏觀組織(100×)
3.1結構尺寸
抱箍的尺寸、外形、重量及允許偏差均符合GB/ T2314-2008標準要求。鍍層測量符合DLT768.7-2012。
3.2鋼箍材質
材質分析結果符合GB/T700-2006標準要求。從化學成份分析結果看,樣品所含元素及含量與標稱牌號 Q235相符,C、Mn、Si等主要元素含量均符合GB/T700—2006《碳素結構鋼》標準要求。
3.3機械性能指標
1)#5、#6及#19試樣進行常溫拉伸試驗,#5、#6樣品斷后伸長率不合格,不符合GB/T700—2006《碳素結構鋼》標準要求。
2)#2、#3、#4、#17、#18及#21試樣進行彎曲試驗,僅#3試樣合格,其余試樣均不符合GB/T700—2006《碳素結構鋼》標準要求。
3)#9、#10、#15、#23及 #27試樣進行夏比(V型)常溫沖擊試驗,#15、#23及#27試樣不符合GB/ T700—2006《碳素結構鋼》標準要求[6]。
上述試驗結果表明,抱箍的化學成分及鍍層測量均符合標準,兩件拉伸試樣不合格,五件彎曲試樣不合格,三件沖擊試驗不合格,抱箍韌性不符合標準要求。
綜合分析認為:由于材料內部夾雜物密集,破壞了金屬基體的連續性,縮小了真正的承擔載荷的有效面積,同時產生缺口作用,導致應力集中,在它的周圍形成復雜的應力狀態,使金屬處于脆性狀態,致使材料的塑性及韌性偏低,在受到外加載荷時造成脆斷。
[1] 孫維連,陳再良,王成彪.機械產品失效分析思路及失效案例分析[J].材料熱處理學報,2004,25(1):69-73.
[2] 陳方玉.82B線材脆性斷裂原因分析[J].武鋼技術,2005,43(6):9-11.
[3] 楊莉.鋼結構的脆性斷裂成因與防治[J].機電機械,2015(44):245.
[4] GB/T6394-2002,金屬平均晶粒度測定法[S].
[5] 雍太平.45鋼拉伸實驗樣棒開裂原因分析[J].南鋼科技與管理,2015,(3):11-15
[6] GB/T700—2006,碳素結構鋼[S].
TM754