呂 剛(大慶油田有限責任公司天然氣分公司)
丙烷制冷系統蒸發器液位調節技術及改進方案
呂剛(大慶油田有限責任公司天然氣分公司)
薩南淺冷裝置丙烷制冷系統經濟器、蒸發器等容器的液位波動較大,影響裝置的平穩運行。其主要原因是冷凝溫度不能穩定控制,且空冷器容積占系統比例較大。通過應用空冷器風機變頻調速技術,實現丙烷系統冷量的合理利用;并在空冷器后加裝了調節閥,實現了丙烷制冷系統蒸發器液位穩定控制。空冷器溫度由30℃降低至20℃,提高了制冷系數,年節電42×104kWh。
丙烷;制冷系統;控制;液位;能耗
丙烷壓縮機吸入氣態的丙烷氣體,經空冷器和水冷器,冷凝成液態丙烷,進入經濟器后,在蒸發器內吸收天然氣的熱量(即為天然氣提供冷量)而轉化成氣態丙烷,再進入丙烷壓縮機,不斷地如此循環,從而形成閉合的丙烷制冷系統(圖1)。

圖1 丙烷制冷系統流程
由于大慶地區冬夏季、晝夜溫差較大,環境溫度的變化直接影響空冷器及水冷器內丙烷液化程度,影響制冷系統中經濟器、蒸發器的液位,造成液化變化幅度較大,控制困難,系統運行不平穩。為了保障系統平穩運行,實際操作中將冷劑的冷凝溫度控制較高。
當蒸發溫度一定時,隨著冷凝溫度的升高,壓縮比明顯加大,消耗功率增大,制冷系數變小,對生產不利。因此,應該控制制冷劑的操作溫度,控制冷凝溫度,縮小壓縮比,提高制冷系統的經效益[1]。
2.1空冷器溫度不能穩定控制
制冷系統的空冷器有3臺風機,當全部開啟時,空冷器出口溫度較低,空冷器內液體丙烷量增加,導致系統內經濟器和蒸發器液位偏低;關閉部分風機時,容易導致系統冷凝溫度升高,壓縮機能耗增大,且經濟器和蒸發器液位偏高。
根據理論模擬計算,可計算出丙烷壓縮機單位制冷量耗電量隨冷凝溫度的變化曲線,如圖2所示。

圖2 單位制冷量壓縮機做功隨冷凝溫度變化曲線
由于壓縮機排氣壓力和排氣量均隨冷凝溫度降低而降低,所以當系統提供相等的制冷量時,所需壓縮機做的功也隨之降低。當冷凝溫度為30℃時,每100 Mcal制冷量丙烷機所做有用功為52.33 kW,當冷凝溫度降至20℃時,丙烷機有用功降至42.31 kW,降低19.15%。
2.2空冷器容積占系統比例較大
由于空冷器容積占系統比例較大,當空冷器丙烷冷凝溫度降低時,丙烷容易存積在空冷器中,導致蒸發器內液體丙烷減少,液位降低;當空冷器丙烷冷凝溫度升高時,導致蒸發器內液體丙烷增加,液位升高。
3.1空冷器風機轉速變頻調節
根據冷卻溫度的要求,通過變頻技術,改變空冷器風機的轉速(空冷器新增1個溫度變送器),減少氣體丙烷冷凝時所需的冷量,從而減少氣體丙烷冷凝為液體丙烷的量,減少了液體丙烷生成量,保證液位平穩。由于丙烷制冷系統蒸發器介質輸出不穩定,因此在實施過程中加裝了壓力變送器、溫度傳感器、開關閥及相應變頻控制模塊。
3.2空冷器后安裝調節閥
在空冷器出口增加1個調節閥,控制液體丙烷進入系統的量,達到控制系統液位平穩的目的。
空冷器加裝溫度變送器,空冷器風機加裝變頻調節,在空冷器出口加裝調節閥。改造流程見圖3(實線為新增部分)。

圖3 丙烷制冷系統改造后流程
系統改造后,根據冷卻溫度的要求,改變空冷器風機的轉速,使得蒸發器液位得到有效控制,未出現因溫差等環境因素造成液位控制困難的現象。系統的冷凝溫度由30℃降至20℃,制冷系數由1.8提高至2.0,提高了10.5%;制冷負荷由750 MCal/h提高到828 MCal/h,提高了10.4%,壓縮機的功耗由52.33 kW降至42.31 kW,降低了19.15%,年節約電量42×104kWh。
變頻調速技術實現了丙烷冷凝溫度的穩定控制,空冷器后加裝調節閥實現了制冷系統內經濟器、蒸發器液位穩定控制。在薩南淺冷裝置實施丙烷系統控制優化技術后,有效降低了制冷系統的能耗,年節電42×104kWh。
[1]冷士良.化工單元過程及操作[M].2版.北京:化學工業出版社,2009:243-248.
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.07.001
2016-04-07
(編輯杜麗華)
呂剛,工程師,2005年畢業于東北林業大學(計算機科學與技術專業),從事于油氣初加工工作,E-mail:lvgang1@petrochina.com. cn,地址:黑龍江省大慶市天然氣分公司工程技術大隊,163416。