朱曉林
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
優化上料工藝的節能降耗措施研究
朱曉林
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
本著股份煉鐵廠低成本科學冶煉的目標,股份供料車間根據生產工藝特點,從內部管理創新入手,通過采取各種措施來優化上料組織、降低了能源消耗,在節能降耗工作方面取得了一定的成效。文章對優化上料工藝的節能降耗措施展開了一系列地研究,以資同行業人員參考。
皮帶機;節能降耗;供料系統
我國“十一五”規劃綱要提出,“十一五”期間單位國內生產總值能耗降低20%左右、主要污染物排放總量減少10%。這是貫徹落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的重大舉措,是建設資源節約型、環境友好型社會的必然選擇,是推進經濟結構調整、轉變增長方式的必由之路。
節能減排是中國所有企業面臨的挑戰,是能否健康生存的迫在眉睫的問題,因為節能就意味著降低成本、提高利潤,也就意味著企業在激烈競爭的市場經濟中先行一步。同時,鋼鐵企業是高能耗、高污染的行業,節能減排的工作刻不容緩。為了進一步加強節能工作,堅持發展與節能同步、開發與節約并舉的指導方針,以節能新技術、新工藝的引進推廣為重點,以構建節能型產業體系為目標,嚴格目標責任管理,強化全員節能意識,確保實現集團公司節能降耗目標,各二級廠礦廣泛深入地開展節能降耗工作。本著股份煉鐵廠低成本科學冶煉的目標,股份供料車間根據生產工藝特點,從內部管理創新入手,在節能降耗工作方面取得了一定的成效。
2.1 進行錯峰用電,降低用電成本
皮帶機是銀前供料系統主要生產設備,是主要用電設備,如何優化上料時間,避開在尖值、峰值時段運行設備是降低成本的關鍵(見表1)。在保證生產的前提下,車間根據最經濟的運行方式考慮,通過合理安排上料時間,優化上料組織:將雜礦料線(PM5、PM10、PM11、G2、G5皮帶機)上料時間由原來08:30~10:30調整為05:00~07:00,19:00~21:00調整為14:00~16:00;將焦炭料線和燒結料線(PM7、PM8、PM9、G3、G6、G1、G4皮帶機)上料時間由原來09:00~10:00調整為05:30~06:30,19:00~20:00調整為16:00~17:00。

表1 用電量計量及電價
由用電尖值改為用電谷值后PM5、PM10、PM11、G2、G5皮帶機每天可節電成本計算:
電機功率分別為75kW/h、15kW/h、37kW/h、185kW/h、185kW/h。
(75+15+37+185+185)×2×(1.1240-0.2645)+ (75+15+37+185+185)×2×(1.1240-0.6612)=1314元。
由用電尖值改為用電谷值后PM7、PM8、PM9、G3、G6、G2、G5皮帶機每天可節電成本計算:
電機功率分別為37kW/h、15kW/h、30kW/h、110kW/h、110kW/h、185kW/h、185kW/h。
(37+15+30+110+110+185+185)×1×(1.1240-0.2645)+(37+15+30+110+110+185+185)×1× (1.1240-0.6612)=889元。
由于上料時間的改變,給上料組織帶來難度的同時增加了勞動強度,但是這樣一來有效地避開了設備在用電尖值時段運行,每年可節約用電成本約為:(1314+889)×365=804095元,效果顯著。
2.2 減少原燃料二次倒運,降低上料成本
股份供料車間銀前料場平均每天接受汽運球團、塊礦等原燃料100多車,累計約2000t。過去,不管是否上料,汽運到后都將原燃料卸到料場指定的料堆處,當需要原料供應時由車間組織進行裝車后在卸到加料中進行上料,造成車間車輛維護、使用費用居高不下的同時,二次倒運又帶來了原料礦粉末多的問題。針對這一情況,我們結合生產工藝要求,反復論證,通過優化供料生產工藝、加強調度指揮、合理安排上料時間,使汽運原料直接入倉,即減少了二次倒運費用,又解決了二次倒運帶來的造成燒結礦粉末多的問題,僅此一項,每月就能為車間降低車輛維修,使用成本近5萬元。
2.3 保持高倉位卸料,減少碎料的產生量
高爐上料工藝:原燃料經輸送帶受卸至高爐槽上料倉中,上料時打開料倉下部閘閥,原燃料經篩分后通過上料小車運往高爐。原燃料受卸至槽上料倉過程中由于落差(倉底至倉頂高度為10m)較大,原燃料間相互碰撞從而產生較多的碎料,原燃料篩分后部分不合格的碎料返礦進行外排被當做廢料進行處理,造成極大的浪費。車間通過優化上料工藝,積極協調聯系,盡最大限度地保證高倉位(至少半倉位)進行卸料,以減小原料的下落高度,從而減少了碎料的產生量,提高了原料的利用率。
綜上所述,通過采取優化上料組織、增加料流量、保持高倉位卸料等多項措施,有效地節約了能源消耗,降低了生產運行成本,為煉鐵廠的降本增效作出了積極貢獻。
[1]張小龍.龍鋼煉鐵系統工藝優化研究[D].西安建筑科技大學,2007.
[2]羅俊濤,曹延波,朱薛輝,等.漣鋼8號高爐上料系統設計優化及應用[J].金屬材料與冶金工程,2014,(6):30-34.
S210.4
A
1671-3818(2016)04-0013-01