張浩,趙廣諳,陳廣華,張建春
(1.新疆八一鋼鐵股份有限公司;2.寶山鋼鐵股份有限公司)
八鋼120t頂底復吹轉爐留渣雙渣煉鋼工藝實踐
張浩1,趙廣諳1,陳廣華2,張建春2
(1.新疆八一鋼鐵股份有限公司;2.寶山鋼鐵股份有限公司)
文章介紹了八鋼120t頂底復吹轉爐采用留渣雙渣煉鋼新工藝實現了全量生產爐數為50%的比例,降低轉爐石灰消耗38.6%,降低白云石消耗45%,鋼鐵料消耗降低4.53kg/t。重點介紹留渣雙渣煉鋼工藝中控制爐渣流動性的快速足量倒渣技術、高效脫磷技術、倒渣后快速成渣控制返干技術,以及通過縮短轉爐輔助時間、合理匹配的生產組織模式,在冶煉周期延長4分50秒的情況下,取得了不降低轉爐鋼產量的實績。
少渣;脫磷;留渣;雙渣法
通過減少轉爐鋼渣量降低鋼鐵料消耗,是煉鋼降低生產成本的主要途徑之一。2001年新日鐵宣布MURC工藝取得了良好效果[1],但相關技術細節并未進行報道。國內一些鋼廠為了降低輔料消耗,當鐵水硅質量分數小于0.6%時,采用了留渣或雙渣冶煉,如2012年首鋼遷鋼和首秦采用雙渣法工藝[2],煉鋼石灰消耗分別降低47.3%和48.5%(遷鋼22.0kg/t.s,首秦32.1kg/t.s),輕燒白云石消耗分別降低了55.2%和70.0%(遷鋼8.0kg/t.s,首秦5.7kg/t.s),渣量分別減少32.6%和30.7%,鋼鐵料消耗分別降低了6.517kg/t. s和8.250kg/t.s,冶煉周期平均延長4min。但當鐵硅高時,通常不采用留渣操作,同時留渣操作存在以下問題:留渣量少、爐渣固化困難,連續爐次不連續留渣、脫磷期脫磷效率不高等諸多問題。
2015年八鋼在寶鋼技術團隊的支持下,在120t頂底復吹轉爐采用了留渣雙渣工藝。……