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新款電動汽車驅動電機的發展
Nissan Leaf 2013年版的新車型采用了驅動電機、逆變器和充電系統集成技術。該集成技術減少了部件數量,減輕了整車的質量,但會對整車的噪聲和振動水平產生新的影響。為解決這個問題,對驅動電機的電磁場、質量等進行重新修正。
驅動電機的修正目標:①減輕整機質量;②改善電機噪聲和振動性能;③降低電機重稀土元素用量。
(1)減輕整機質量。減輕電機鐵芯質量是減輕整機質量非常有效的方法,需重新設計電機磁場分布以提高轉矩密度。通過優化定子齒形和回枷鎖(back-yoke)形狀可有效提高電機轉矩密度20%。將電機鐵芯長度由150mm降至140mm,可使電機整體質量減輕4.0kg。
(2)改善電機噪聲和振動性能。電機集成技術可使新車型動力系統在低頻區(約1.7kHz)和高頻區(約6kHz)處出現較為嚴重的噪聲和振動現象。在低頻區時,出現不良噪聲和振動的原因是電機結構存在問題,此時只有當電機連接減速齒輪工作才會出現較高的振動幅值,而電機單獨工作則狀態優良。為此,可通過將電機轉子合理分成兩部分結構才能有效解決此問題。高頻區時,出現噪聲和振動問題的原因是電機本體產生高頻電磁波,可通過抑制電機電磁力矩的方法來解決。而抑制電磁阻力矩的途徑是優化電磁磁場分布,其優化方法有兩種:①通過改變永磁鐵寬度來改變氣隙磁場,進而控制電磁阻力矩大??;②通過改變電機d坐標軸與電機齒槽效應中心間的夾角。
(3)降低電機重稀土元素用量。有3種有效解決方法:①優化定子齒槽形狀,降低永磁鐵溫度;②采用先進的加工制造技術,減少永磁材料中稀土成分;③減輕電機永磁鐵質量。
仿真驗證及臺架試驗,結果表明,所提出的優化方案可有效減輕電機整體質量4kg,大幅改善了電機NVH特性,且稀土用量降低40%。
Tohru Nakada, et al. SAE 2014-01-1879.
編譯:謝秀磊