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300MW汽輪機組空側密封油冷卻系統改造

2016-12-31 00:00:00周興亮
科技創新與應用 2016年26期

摘 要:云浮發電廠#5、6機組空側密封油出油溫度長期超溫,文章通過對空側密封油冷卻系統存在問題進行分析,經過查閱資料對冷卻系統進行了改造,達到了增強冷卻效果和節約氫氣消耗的目的,使得機組安全性和經濟性都得到了提高。

關鍵詞:空側密封油;冷卻系統;溫度;補排氫

云浮電廠#5、6機為2x300MW機組,位于廣東云浮,地處亞熱帶,夏季白天平均溫度30℃以上。自2010年投產以來,#5、6發電機空側密封油冷油器出口油溫長期超溫運行,在夏天時最高溫度達到58.4℃,比設計值要求的38-49℃高出比較多。

1 改造前存在問題

由于運行和設計方面的問題,#5、6機密封油系統主要存在以下幾方面問題:

(1)經對系統全面檢查,空側密封油兩臺冷油器已經全部投入,冷卻水已經開至最大,均無法降低空側密封油溫度。

(2)密封油溫度較高時會造成密封瓦的溫度偏高,影響密封油的冷卻、潤滑效果。

(3)密封油溫度較高時,密封油吸入溶解的氣體就多,影響發電機內的氫氣純度。

2 改造方案的實施

據有關研究表明,隨著發電機密封油溫度的升高,油吸附氣體的能力逐漸增加,50℃以上的回油大約可吸收8%容積的氫氣和10%容積的空氣。所以密封油溫度高,發電機內氫氣的純度難以保證,為了保證發電機內氫氣的純度,運行值班員要頻繁的補排氫氣。因此為了減少氫氣消耗,增加機組運行的安全經濟性,云浮電廠對密封油系統進行了改造。

(1)利用檢修機會全面檢查密封油系統,檢查冷油器鋼管是否結垢,設法清除干凈,提高熱交換效率。但經過多次機組停運后對空側密封油冷卻器進行清理后,機組再次啟動,空側密封油冷卻器的出口油溫下降不明顯。

(2)對冷油器的熱交換面積進行評估,檢查是否足夠,是否有必要增大密封油冷油器的熱交換面積。經過查找資料,了解空側密封油冷卻器的熱交換容量是97kW,由于經過多次機組停運后清洗,密封油溫度沒有明顯下降,因此判斷為空側密封油冷卻器熱交換容量偏小,導致冷卻能力差,為了提高冷卻效果,經過專業討論,決定對#5、6機發電機的空側密封油冷油器進行改造。將空側密封油冷卻器熱交換容量改為120kW的冷油器。

3 改造前后效果對比

以7、8月份氣溫較高的兩個月來對比,改造前后補排氫次數和空側密封油最高溫度。

改造之前:在2013年#6機在7月份和8月份補排氫次數分別是10次和15次,空側密封油最高溫度是57.3℃和58.4℃。

改造之后:在2014年#6機在7月份和8月份補排氫次數分別是0次和1次,空側密封油最高溫度是44.9℃和45.3℃。

在2015年#6機在7月份和8月份補排氫次數分別是5次和3次,空側密封油最高溫度是44.3℃和48.7℃。

具體對比數據如下表1至表3。

表1 改造前#6發電機補氫次數和最高油溫

表2 改造后#6發電機補氫次數和最高油溫(2014年)

表3 改造后#6發電機補氫次數和最高油溫(2015年)

由以上數據可以看出,空側密封油冷卻器改造后,發電機補排氫次數每月約下降了10次,空側密封油溫溫度最高值下降了約12℃,能保證空側密封油溫度在設計值要求的38-49℃范圍內。

4 改造后的效果及效益

(1)改造后,發電機補排氫的次數在最熱的月份下降了10次左右。大幅減少運行值班員對發電機補排氫氣操作的風險,同時也降低氫氣的消耗量。2013年#6發電機補排次數為63次,2014年補排次數為11次,2014年比2013年減少補排氫次數為52次,按照每次補排氫氣量約20立方米來計算,52×20=1040立方米。按照化學制氫機額定每小時出力為5立方米,要制出1040立方米氫氣的時間是1040/5=208小時,制氫機的每小時功率是25kW,25×208=5200kW。按照這樣計算,C廠兩臺機一年因少補排而少啟動制氫機節約的電量約10000度kW。

(2)改造后,發電機空側密封油溫度在設計值要求的38-49℃范圍內,保證了發電機內氫氣純度,確保了發電機安全運行。

由此可見,冷卻系統的改造費用低,改造后的效果卻非常明顯,提高了機組運行的安全性和經濟性。

參考文獻

[1]楊建安,孫唐虎.發電機氫氣純度下降的原因分析及對策[J].陜西電力,2011(4).

[2]郝建國.空側密封油油溫高的原因及處理[J].熱力發電,2006(4).

[3]劉道遠.影響氫冷機組氫氣純度的幾項因素分析及處理[J].浙江電力,2000(3).

[4]發電機密封油系統說明書[EB/OL].http://www.docin.com/p-491366756.html.

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