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Amomax- 10H型催化劑在Tops?e S- 200型氨合成塔中的應(yīng)用

2017-01-09 08:07:55劉立考丁彩麗張曉林
肥料與健康 2016年5期
關(guān)鍵詞:催化劑

劉立考,丁彩麗,張曉林

(陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 陜西渭南 714000)

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Amomax- 10H型催化劑在Tops?e S- 200型氨合成塔中的應(yīng)用

劉立考,丁彩麗,張曉林

(陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 陜西渭南 714000)

介紹了Tops?e S- 200型氨合成塔催化劑更換、裝填及還原情況,闡述了Amomax- 10H型催化劑的特性及其在Tops?e S- 200型氨合成塔中的工藝運(yùn)行情況。通過(guò)2年多的實(shí)際運(yùn)行,Amomax- 10H型預(yù)還原型催化劑具有較好的低溫活性和較強(qiáng)的適應(yīng)性,機(jī)械強(qiáng)度高,還原時(shí)間短,催化劑活性較好,合成塔出口氨凈值較高。

合成氨催化劑 Amomax- 10H 還原

1 裝置簡(jiǎn)介

陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱渭化公司)一期1 000 t/d合成氨裝置以陜西和西部地區(qū)豐富的煙煤為原料,氨合成采用丹麥托普索一級(jí)水冷加兩級(jí)氨冷工藝技術(shù)。氨合成塔為Tops?e S- 200型,塔徑為Ф 2 300 mm,設(shè)計(jì)壓力為14.9 MPa。該氨合成塔屬早期塔型,為雙床層內(nèi)置1臺(tái)床間換熱器的徑向氨合成塔,由耐高壓的外筒以及耐高溫的內(nèi)件組成,外筒在正常生產(chǎn)時(shí)受流經(jīng)環(huán)隙的低溫氣體保護(hù),避免了直接激冷對(duì)合成氣氨濃度的稀釋;出塔氣體溫度較高,可副產(chǎn)4.0 MPa過(guò)熱蒸汽。Tops?e S- 200型氨合成塔結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。

A.主氣體進(jìn)口 B.冷卻旁路進(jìn)口 C.氣體出口 1.壓力殼 2.外環(huán)隙 3.催化劑筐外殼 4.催化劑筐絕熱層 5.催化劑筐頂蓋 6.床間熱交換器 7.冷卻旁路 8.一段催化劑床層 9.篩板 10.中心篩網(wǎng) 11.蓋板 12.催化劑支撐板 13.篩網(wǎng)板 14.二段催化劑床層 15.中心絲網(wǎng) 16.蓋板圖1 Tops?e S- 200型氨合成塔結(jié)構(gòu)示意

塔內(nèi)工藝氣流向:一路主工藝氣從氨合成塔底部的主氣體進(jìn)口A進(jìn)入氨合成塔,向上通過(guò)壓力殼和催化劑筐外殼構(gòu)成的外環(huán)隙進(jìn)入床間熱交換器管程;另一路合成氣作為冷卻氣從塔底的冷卻旁路進(jìn)口B進(jìn)入氨合成塔,在冷卻副線的上部與出床間熱交換器管程的工藝氣混合,以調(diào)節(jié)一段催化劑床層入口氣體溫度;混合氣體徑向向心通過(guò)一段催化劑床層進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)后的氣體進(jìn)入床間熱交換器殼程與入塔主氣體換熱,被冷卻后的氣體徑向通過(guò)二段催化劑床層進(jìn)一步反應(yīng),反應(yīng)后的氣體從氨合成塔底部氣體出口C離開(kāi)氨合成塔。

2 催化劑更換及裝填

2002年,渭化公司將氨合成催化劑更換為A110- 1型,至2013年已運(yùn)行12年,催化劑進(jìn)入使用末期,催化劑活性下降,床層溫度升高,單程轉(zhuǎn)化率低,造成循環(huán)量增大,合成氣壓縮機(jī)功耗大。特別是在夏季,合成氨裝置最高運(yùn)行負(fù)荷只能維持在91%左右,成為制約裝置高負(fù)荷運(yùn)行的一個(gè)主要瓶頸。A110- 1型催化劑運(yùn)行初期和末期數(shù)據(jù)如表1所示。

2013年9月年度大修期間,渭化公司對(duì)氨合成催化劑進(jìn)行了計(jì)劃更換。通過(guò)前期調(diào)研及技術(shù)討論,采用了科萊恩華錦催化劑(盤錦)有限公司的Amomax- 10型氨合成催化劑,其主要成分是由氧化亞鐵還原而得的活性α- Fe,為黑色、有光澤的不規(guī)則顆粒,無(wú)磁性,含有適量的氧化鋁、氧化鉀、氧化鈣等助劑,采用磨角工藝,收縮率低。考慮到催化劑還原期間的廢氨水處理及還原期間公用工程的消耗問(wèn)題,本次更換的催化劑全部采用了預(yù)還原型催化劑Amomax- 10H,其還原率達(dá)到90%。Amomax- 10H型催化劑主要物性參數(shù)如表2所示。

催化劑的裝填由專業(yè)公司完成,整個(gè)裝填過(guò)程都是在氮?dú)猸h(huán)境下進(jìn)行,氨合成塔各層催化劑裝填數(shù)據(jù)如表3所示。

催化劑裝填前,通過(guò)對(duì)其物理參數(shù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),Amomax- 10H型催化劑粒度不夠均勻,Φ5~7 mm摻雜較多,催化劑加工工藝有待進(jìn)一步提高。

3 催化劑還原

2013年9月27日00:00,回路建立了循環(huán);02:30,投用開(kāi)工加熱爐開(kāi)始還原。由于提前進(jìn)行暖塔操作,起始還原溫度為180 ℃,節(jié)省了還原時(shí)間。為防止前期還原出水結(jié)冰堵塞管道,氨冷器開(kāi)始暫不投用,待出塔氣中φ(NH3)達(dá)2%以上時(shí)再緩慢投用氨冷器。整個(gè)還原操作嚴(yán)格按照催化劑生產(chǎn)企業(yè)提供的升溫還原方案進(jìn)行,回路壓力控制在7.5~8.0 MPa,系統(tǒng)采用全循環(huán),部分放空。進(jìn)塔總氣量為110 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),過(guò)加熱爐盤管氣量為70 000 m3/h(標(biāo)態(tài))。2013年9月28日02:00,停運(yùn)開(kāi)工加熱爐;9月29日,調(diào)整催化劑床層溫度,系統(tǒng)負(fù)荷提升至75%,進(jìn)入輕負(fù)荷期,整個(gè)催化劑還原共耗時(shí)41 h左右。10月8日,上游工藝氣量充足,合成回路達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,各項(xiàng)參數(shù)較為理想。

表1 A110- 1型催化劑運(yùn)行初期和末期數(shù)據(jù)

項(xiàng) 目流量/(m3·h-1,標(biāo)態(tài))新鮮氣循環(huán)氣產(chǎn)量/(t·d-1)系統(tǒng)壓力/MPa溫度/℃氨分離器熱點(diǎn)出塔氣入塔氣2002-05109000497000102113.44-84924492312013-07102000>50000093713.67-7510449238

通過(guò)對(duì)整個(gè)還原過(guò)程的分析得出,Amoma- 10H型催化劑還原出水溫區(qū)窄,出水集中、出水快,出塔氣中水汽含量不易控制,含水體積分?jǐn)?shù)最高達(dá)4 960×10-6。全塔采用預(yù)還原型催化劑,理論出水量約3 t,全部回收至下游的氨收集槽中,避免了氨水排放的環(huán)保壓力。同時(shí),Amoma- 10H型催化劑具有易還原、低溫低壓活性好、起活溫度低等優(yōu)點(diǎn),正常生產(chǎn)期間,氨合成塔出口氨凈值高,能有效降低合成氣壓縮機(jī)和冰機(jī)的功耗,很好地滿足裝置高負(fù)荷生產(chǎn)的要求。

表2 Amomax- 10H型催化劑主要物性參數(shù)

項(xiàng) 目參數(shù)堆密度/(kg·L-1)2.4~2.6粒度/mm1.5~3.0孔隙率/%48比孔容積/(mg·L-1)0.13比表面/(m2·g-1)13使用溫度/℃300~510使用壓力/MPa8.0~15.0

表3 氨合成塔各層催化劑裝填數(shù)據(jù)

項(xiàng) 目上層下層型號(hào)Amomax-10HAmomax-10H粒度/mm1.5~3.01.5~3.0高度/mm558010450體積/m312.4431.57堆密度/(kg·L-1)2.5372.562實(shí)際裝填質(zhì)量/t31.5680.88

4 裝置運(yùn)行情況

更換為Amomax- 10H型催化劑后,隨著催化劑活性的提高,氨合成反應(yīng)良好,合成塔催化劑床層溫升顯著提高,循環(huán)氣流量和壓縮機(jī)出口壓力降低,減輕了合成氣壓縮機(jī)的負(fù)荷;合成新鮮氣在設(shè)計(jì)流量(109 800 m3/h,標(biāo)態(tài))下運(yùn)行時(shí),狀況良好,并具備進(jìn)一步提升裝置負(fù)荷的能力。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行考核,表明該催化劑在氨合成裝置中的使用情況相對(duì)較好,考核數(shù)據(jù)如下:新鮮氣流量109 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),循環(huán)氣流量為523 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),合成氨產(chǎn)量為1 018 t/d,系統(tǒng)壓力為13.45 MPa,氨分離器溫度為-8 ℃,催化劑床層熱點(diǎn)溫度為490 ℃,入塔氣體溫度為222 ℃,出塔氣體溫度為457 ℃,催化劑床層壓差為0.08 MPa。

5 運(yùn)行中存在的問(wèn)題及處理

(1)催化劑使用初期,催化劑床層熱點(diǎn)溫度控制在≤490 ℃,在滿足生產(chǎn)負(fù)荷的同時(shí),能夠更好地保證催化劑的使用壽命;但在實(shí)際操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)一段催化劑床層入口氣體溫度降至低于340 ℃時(shí),催化劑床層溫度出現(xiàn)明顯下降,因此,目前氨合成塔一段催化劑床層入口氣體溫度控制在不低于343 ℃。

(2)催化劑床層同平面溫差較大,其原因:①催化劑裝填時(shí),采用4個(gè)蓬頭90 ℃擺動(dòng),依靠重力落差裝填,若4個(gè)蓬頭落料量不均勻,則會(huì)造成同平面裝填密度不均勻;②由于中心筒變形,造成熱電偶套管彎曲變形及催化劑筐傾斜,使溫度測(cè)量存在偏差。現(xiàn)經(jīng)技術(shù)評(píng)估,暫不影響裝置安全運(yùn)行,計(jì)劃在下一個(gè)催化劑更換周期更換合成塔中心筒。

6 結(jié)語(yǔ)

經(jīng)過(guò)2年時(shí)間的運(yùn)行數(shù)據(jù)收集整理及技術(shù)分析,認(rèn)為Amomax- 10H型預(yù)還原型催化劑具有較好的低溫活性和較強(qiáng)的適應(yīng)性,機(jī)械強(qiáng)度高,在Tops?e S- 200型氨合成塔中使用能夠取得令人滿意的效果,具體表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。

(1)還原時(shí)間短

氨合成塔上、下床層全部裝填A(yù)momax- 10H型預(yù)還原催化劑,還原共耗時(shí)41 h,大大縮短了還原時(shí)間,出氨早,縮短了合成氣放空時(shí)間,節(jié)約還原成本;同時(shí),產(chǎn)生低濃度氨水少,可以直接回收,省去了處理大量氨水的麻煩,而且避免了環(huán)保問(wèn)題。

(2)催化劑活性較好

催化劑低溫活性好,一段催化劑床層入口氣體溫度最低可維持在343 ℃,溫度調(diào)節(jié)范圍大,工況穩(wěn)定性好。從運(yùn)行數(shù)據(jù)看,滿負(fù)荷時(shí),一段催化劑床層催化劑溫升為145 ℃,二段催化劑床層催化劑溫升為75 ℃,說(shuō)明氨合成塔內(nèi)反應(yīng)情況較好,催化劑活性較高,可降低一段催化劑床層熱點(diǎn)溫度和一段催化劑床層入塔氣體溫度,間接降低了二段催化劑床層入口氣體溫度;同時(shí),保持出塔氣體高溫不變,有利于充分利用二段催化劑床層內(nèi)的催化劑,并可控制較高的入塔氣體中氨含量,降低氨壓機(jī)負(fù)荷。

(3)合成塔出口氨凈值高

在滿負(fù)荷運(yùn)行條件下,系統(tǒng)壓力13.35 MPa,循環(huán)氣流量520 000m3/h(標(biāo)態(tài)),氨合成塔出口氨凈值最高能達(dá)16%(體積分?jǐn)?shù)),符合氨合成塔的設(shè)計(jì)要求,可以滿足生產(chǎn)需求。

Use of Type Amomax- 10H Catalyst in Tops?e S- 200 Ammonia Converter

LIU Likao, DING Caili, ZHANG Xiaolin

(Shaanxi Weihe Coal Chemical Group Co., Ltd. Shaanxi Weinan 714000)

The replacement, loading and reduction of ammonia catalyst of Tops?e S- 200 ammonia converter is introduced, and the characteristics of type Amomax- 10H catalyst and its operation conditions in Tops?e S- 200 ammonia converter are described. Through actual operation for more than 2 years, it is proved that type Amomax- 10H reduction catalyst has many advantages such as better low- temperature activity and stronger adaptation, high mechanical strength, short reduction time, better catalyst activity, and higher ammonia net value at outlet of the converter.

ammonia synthesis catalyst Amomax- 10H reduction

劉立考(1982—),男,工程師,研究生,從事技術(shù)管理工作;15291303096@163.com。

TQ113.26+6.5

B

1006- 7779(2016)05- 0068- 03

2015- 12- 03)

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