佟胥
摘要:錦西石化從 2010 年起就開始了施工的對儲罐進行單罐完善,但隨著對老儲罐施工的陸續開始,各種問題也應允而生。 2015 年中國石油錦西石化分公司調合車間按照上級要求對 363#汽油儲罐進行單罐完好施工處理,在施工期間發現浮盤拆除存 在很大風險,其中包括支腿結構特殊,囊式密封使用時間較長,周邊環境復雜,罐內可能存在硫化亞鐵等風險,車間技術組 人員認真研究處理方案,逐一的消除浮盤拆除時的安全隱患,最終安全的將該儲罐浮盤拆除。
關鍵詞:鐵浮盤;硫化亞鐵;支腿
中圖分類號:TE88 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3178(2018)06-0314-01
一、施工基本情況
調合車間在“罐區隱患治理項目”中對 363#罐進行單罐完善,
其中如何安全的將該儲罐的鐵浮盤拆除是本次施工作業的一個工作 重點。
363#儲罐的基本情況如下:
投產時間:1993 年12 月;
容積:10000m?,
介質:93#汽油(硫含量小于50ppm),
結構形式:內浮頂儲罐
浮盤形式:單盤式鐵浮盤
鐵浮盤拆除的風險分析:
動火時周邊環境的風險
儲罐的周邊存在下5 個下水井和一些閥門法蘭,這些閥門法蘭,
這項都是動火時的風險所在,下水井內的情況不明,很有可能會有 瓦斯穿進來,當竄出的瓦斯與罐內切割鐵浮盤的明火相遇時就會導 致火災的發生,閥門及法蘭都是密封點,既然是密封點就有泄漏的 可能,故在動火時閥門和法蘭都有也是火災的發生一個隱患。
儲罐內可燃介質的風險
罐內介質為汽油,在動火前要對其進行徹底清除,確保動火前
沒有可燃介質的存在
罐內硫化亞鐵自燃的風險
罐內介質硫含量很低,但當打開人孔后發現儲罐內部的防腐破 損脫落嚴重,罐內銹蝕明顯,故不能排出有硫化亞鐵存在的可能。 硫化亞鐵遇到空氣后會放熱自燃,是一種不可忽視的安全隱患。
囊式密封的內部可燃介質的風險
該儲罐浮盤的囊式密封已服役 12年,密封囊內的海綿進入可燃
介質是不可避免的,這一部分介質被密封囊包裹,普通方法很難將 其徹底清除。
浮盤支腿密閉空間內情況難以判定的風險
浮盤的支腿是由一個直徑約80mm 的無縫鋼管焊接而成,支腿內
部是否有可燃介質難以判定。
三、浮盤拆除前的風險消除及確認
1、動火時周邊環境的風險消減
a. 對周邊15m 內下水井進行有效封堵,封堵程序為三防布+土+
鐵皮+土。
b.對周邊可能存在的泄漏的點進行確認,如法蘭,閥門等,并
用石棉布對其進行包裹,如突然發生泄漏可以起到遮擋的作用。 c.對周邊 15m 內的可燃物進行清理。
清理周邊的可燃物,如避免切割浮盤時飛濺的火花將其引燃。 2、對罐內的可燃介質進行工藝處理
a.在將儲罐內介質導清后對進出口管線加盲板進行能量隔離 b.對儲罐進行蒸汽蒸煮 48小時,蒸煮完畢后進行氣體檢測,若
不合格繼續進行蒸煮。
3、避免罐內硫化亞鐵自燃
雖然儲罐內介質硫含量較低,但考慮到儲罐內壁防腐時間較長, 浮盤是鐵制浮盤等因素,不能排除有硫化亞鐵的存在的可能,針對 這一情況車間采取了以下措施來防范消除硫化亞鐵自燃的風險:
a.及時有效的蒸汽吹掃
在儲罐介質清空后立即聯系隊伍進行能力隔離及蒸煮,不給罐
內可能存在的硫化亞鐵熱量集聚的時間; b.及時清理罐底鐵銹
蒸煮完畢氣體檢測合格后將罐底污水及鐵銹及時清理干凈,并 運送到安全地點,從根本上消除硫化亞鐵帶來的風險
4、囊式密封的內的可燃介質風險消除
363#罐鐵浮盤安裝的時間為 2003 年,距今已經服役 12 年,密
封囊內存在可燃介質的可能性很大,雖然蒸煮了很長時間但不能夠保證密封囊內海綿徹底干凈,如果密封囊內存在大量可燃介質,人 員直接進入儲罐拆除密封囊會導致局部可燃氣體濃度超標,有著引 燃介質的風險,后果不可想象,車間研究以下方案來消除風險:
a.破壞密封囊,讓蒸汽直達要害
363#儲罐有 3 個人孔,人員站在罐外,將密封囊外部的膠皮劃
破,讓蒸汽進入密封囊的內部,從而有效的將海綿內的可燃介質去 除。
b.長管檢測儀,深入內部進行確認
在蒸煮一定時間后將長管檢測儀 延密封囊的破壞口探入,進行
有效的可燃氣體檢測,檢測合格后,方可進人拆除。 5、浮盤支腿內部空間風險辨識
浮盤支腿是一個相對密閉的空間,內部情況不容易被確定,若 里面存著可燃介質在拆除鐵浮盤時出現的風險是不容小視的,當拆 除的火焰接觸到內部的可燃介質,很有可能發生閃爆,對正在實施 拆除的人員照成的傷害是不可忽視的,車間各級領導都十分重視浮 盤支腿的拆除方案,下面是如何辨識風險及消除該風險的分析及施 工過程。
5.1確認浮盤支腿內部的情況
浮盤的支腿內部可以確定存在可燃介質,冒然動火拆除浮盤的
話后果不可想象,如何將此安全隱患消除成為了浮盤拆除的重點。 5.2浮盤支腿風險消除方案的確定
方案一:將定位銷口封堵,擴大支腿處浮盤的切割半徑。
優點:操作簡便,需用工期短
缺點:當支腿被切割下來后有傾倒可能,支腿內的可燃介質有
流出可能,流出的介質與散落在罐底的炙熱焊渣接觸會導致燃燒。 風險雖然被消減但并未徹底解決。
方案二:在支腿的下端用手鋸切縫,切割過程中用水降溫,讓 可燃介質在縫隙中流出,切割過程中用水降溫,然后重新蒸煮,重 新對支腿內部空間進行氣體檢測,合格后方可施工
優點:從根本上消除了風險
缺點:管壁較厚,切割需要工時較長
車間從安全第一的理念出發,討論決定采取方案二
5.3支腿內存在可燃介質的原因分析
可能原因一:油氣冷凝累計
通過分析可燃支腿的分布發現,16 根可燃氣體超標支腿多分布
于浮盤外側,隨著浮盤的升降,罐壁會附著介質,介質揮發的氣體 在浮盤周邊濃度會高于中間,揮發的介質通過固定孔進入支腿內部 冷凝后存留。
其余可燃氣體超標支腿多分布浮盤中心位置,中心位置有通氣 閥板,由于使用時間較長,密封部件老化,導致中間位置介質揮發 氣體濃度較高,由此分析出浮盤支腿內部的介質是由于油氣冷凝導 致,此種可能較大。
可能原因二:支腿底部焊縫滲漏
切割出來的支腿底部,發現腐蝕十分嚴重,所以不能排除罐內
介質從支腿底部焊縫滲入,所以車間為此做了煤油滲透試驗,同時 所面臨的分析也是不可忽視的,多種風險的發現與回避是尤為總要 的,通過以上的方法,車間有效的消除或消減了拆除時的風險,順 利的將浮盤拆除,這一過程希望能夠給予面臨浮盤拆掉的廠家以提 示和幫助。
參考文獻
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