王康,秦艷
(煙臺寶鋼鋼管有限責任公司,山東煙臺 265500)
經驗交流
大口徑薄壁管碰凹缺陷的控制
王康,秦艷
(煙臺寶鋼鋼管有限責任公司,山東煙臺 265500)
分析碰凹缺陷產生原因,采取增加定前上料臂、接料臂寬度,更改定前接料臂角度,減慢液壓缸動作時間,改進接料臂、上料臂液壓缸,定期對接料臂進行拉線調整、校準水平位置等措施后,鋼管熱軋態碰凹缺陷基本消除,因碰凹缺陷導致的熱軋改規降級率由3.7%降低至0.2%,年獲經濟效益1 000余萬元。
無縫鋼管;薄壁管;碰凹;成材率
煙臺寶鋼鋼管有限責任公司現有無縫鋼管生產設備為Φ460 mm PQF無縫鋼管機組,主要設備為MFL管坯鋸切機組、Φ48 m環形爐、錐型穿孔機、PQF連軋管機、三輥定徑機、管排鋸機組。
國內外新建無縫鋼管機組近年來連續投產,無縫鋼管市場特別是大口徑無縫鋼管市場供大于求現狀越來越嚴重,無縫鋼管市場已進入“冰河期”,產品質量優劣直接決定公司的生存與否。目前煙寶鋼管外表缺陷,特別是大口徑薄壁管外表面碰凹缺陷嚴重制約熱軋線成材率提升,導致制造成本居高不下、市場競爭力低。為此,進行碰凹缺陷控制。
2.1 碰凹缺陷
煙寶鋼管熱軋機組出現的碰凹缺陷主要集中在外徑Φ377~Φ457 mm、壁厚15 mm以下規格鋼管上,缺陷寬度為70 mm左右,深度0.1 mm~0.7 mm不等,同時伴有內表面凸起,碰凹缺陷在鋼管內外表面的形貌見圖1。缺陷較淺鋼管雖符合合同要求外徑范圍,但肉眼感官較差,導致客戶不滿;缺陷較深鋼管碰凹處外徑超下限,只能對缺陷進行切除,部分鋼管切除后剩余鋼管長度不能達到合同要求長度,降級作為現貨處置;另一部分符合合同長度鋼管雖按照正常價格交付客戶使用,但二次切除后導致成材率降低。經統計,熱軋線因碰凹缺陷導致鋼管短尺降級比例達4%。
2.2 缺陷產生原因分析
根據碰凹缺陷的大小及形態,初步判定該缺陷為空心鋼管在輸送過程中與設備碰撞導致,接料臂、輥道等設備進行排查,根據缺陷寬度最終判定造成缺陷的位置是定徑機前臺橫移鏈裝置。

圖1 鋼管內外表碰凹缺陷
1)上料鉤、接料臂均由厚度為70 mm的鋼板加工而成,在生產大口徑薄壁管,熱態的鋼管往下滾動時,壓在上料鉤邊緣的棱角處,產生碰凹。
2)上料臂、接料臂長度均為30.8 m,可生產鋼管長度達35 m,目前僅有2個液壓缸對橫移鏈進行控制,分別在端部8 m(東側)、6.5 m(西側)位置。產線生產鋼管長度90%集中在25 m以下,特別是厚壁管長度在15 m以下(占40%左右、且厚壁管米重大、局部受力大),導致東部8 m處液壓缸受力較西部6.5 m處液壓缸受力重,生產一段時間后液壓缸起升高度發生偏移導致鋼管不能平行接觸9個接料臂,易在鋼管尾部產生碰凹。
3)接料臂角度小導致鋼管翻至接料臂時重力加速度大,接料臂尾部鉤子與鋼管碰撞,導致產生碰凹。
1)增加上料臂、接料臂寬度。對上料鉤、接料臂的結構形式(見圖2)進行改造,再原上料鉤的基礎上增加寬度為280 mm,厚度為20 mm的過渡板,增大鋼管與上料鉤的接觸面積,過渡板兩側加工R20的倒圓角,防止產生壓印。
TG333.17
B
1004-4620(2017)01-0075-01
2016-12-14
王康,男,1987年生,2008年畢業于山東工業職業學院冶金技術專業;2015年畢業于中國海洋大學項目管理專業,工程碩士。現為煙臺寶鋼鋼管有限責任公司軋管分廠副廠長,助理工程師,從事熱軋無縫鋼管生產工藝技術及生產組織工作。