摘要:本文闡述了溴化鋰吸收式制冷機的工作原理,并結合制冷機在運行中出現的問題提出解決辦法,對相關用戶技改及日常運行故障處理有很好的借鑒意義
關鍵詞:脫濕溴化鋰吸收式制冷機;汽水分離器冷卻塔水質管理
一、前言
制冷技術在有色冶煉行業的運用很多,如利用深冷技術制氧,以提供富氧冶煉所需高純度氧氣。利用吸收式制冷技術制出冷水,用于脫濕、降溫。本文著重介紹溴化鋰吸收式制冷機在生產使用過程中出現的問題,以及為此進行的技改。
二、工藝概述
韶冶現使用的是單效型溴化鋰吸收式制冷機,以0.07MPa的低壓蒸汽作為驅動熱源。鼓風空氣脫濕機出來的冷媒水進入溴化鋰制冷機組,經冷卻的冷媒水通過水泵打至鼓風空氣脫濕機,對焦炭脫濕,降低焦炭含水率,達到節能降耗的目的;另外還用于主鼓風機軸承降溫,延長軸承的使用壽命;此外還用于崗位夏季降溫。
三、改進措施
(一)增設汽水分離器
在使用中我們發現系統制冷量下降,測真空度下降,充入氮氣加壓測漏,在發生器發現有三根銅管泄露,堵塞銅管兩端后開機制冷量回升,使用兩個月后又發生同樣故障。分析后認為:為了增加傳熱效率,銅管壁采用螺旋處理增加傳熱面積使銅管壁局部較薄,由于進入發生器的蒸汽壓力達0.07mp, 流速達30~50m/s,且非過熱蒸汽,內含液粒對發生器銅管的沖擊破壞大,是銅管屢屢泄露的主要原因。為此我們考慮在蒸汽進入發生器之前加設汽水分離器,降低蒸汽中液態水含量,減少對發生器銅管的沖擊,經改造后效果顯著。
(二)冷卻塔改造
使用中我們還發現發生器經常高溫、高壓,冷卻水流量變小溫度升高,制冷量明顯下降,冷媒水溫度升高。檢查發現冷卻塔布水主管一根已斷,另一根無法轉動(廠家安裝時布水主管由兩根Φ100的主管構成,通過水的動能帶動旋轉布水)。分析后決定對冷卻塔改造:將Φ3000冷卻塔改為5*5m,高度不變仍為4m,布水主管由兩根改為12根不銹鋼管,且布水主管固定,直徑仍為Φ100,每根布水主管上連出8根Φ40的管,下轉噴頭;將冷卻塔風機電機功率由7.5kw改為15kw,改善冷卻塔內空氣流通,傳動連接由皮帶連接改為靠背輪;在冷卻塔托盤處加裝水位報警器,據此及時調節補充水閥門開度;
效果:電機皮帶連接皮帶易斷故障多,改為靠背輪連接后更可靠,基本不用維修,冷卻塔托盤加裝水位報警器后再無溢水現象。改造后冷卻塔風機功率增大1倍,傳熱面積增大3倍,噴頭從32個增加為96個,布水更勻均,傳熱效果顯著,發生器高溫、高壓現象消失,冷卻塔出水溫度下降,冷媒水出水溫度下降。(見表1、表2)
冷卻水管理:韶冶復產后,開機不到一個月發現熱交換器經常結晶,而后又出現發生器高溫、高壓,后期制冷量下降明顯。開機檢查,發現吸收器噴嘴堵塞,溴化鋰溶液濃度下降至42%,充氣測漏發現冷凝器銅管3根,吸收器銅管2根泄露,冷劑水未受污染,冷媒水管未漏。更換50%濃度的溴化鋰溶液,清洗冷凝器、吸收器腔體及銅管,堵塞冷凝器、吸收器泄露銅管,開機后制冷量基本恢復。
四、小結
此次事故提醒我們,冷凍站冷卻水使用馬壩生活水,但管網與生產水管網有聯通。韶冶復產后實現生產水零排放,生產水水質下降,導致冷凍站冷卻水被污染。日后運行中要使用閉路循環的供水方式,加強冷卻水水質監測,及時發現水質變化,補充水水質需符合要求。
參考文獻:
[1]謝仲華.溴化鋰吸收式制冷機的原理與應用[M].水利電力出版社,1993.
[2]山東大學.制冷機仿真教學課件.1995.
作者簡介:孫紅星(1973.2–),貴州黔西人,畢業于廣東海洋大學 (原湛江水產學院),制冷工藝專業,在韶關冶煉廠氧氣站等從事相關專業工作 10 余年。