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催化裂化裝置再生器襯里損壞情況分析及修復(fù)

2017-03-23 21:11:56周子炫
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年6期
關(guān)鍵詞:催化裂化施工質(zhì)量

摘 要:通過對催化裂化裝置再生器襯里的損壞情況分析,提出從錨固釘選型、施工質(zhì)量等方面加強襯里質(zhì)量的過程控制,提高襯里使用壽命。

關(guān)鍵詞:催化裂化;襯里;錨固釘選型;施工質(zhì)量

1 概述

催化裂化裝置再生器采用隔熱耐磨襯里,按冷壁設(shè)計。本文主要結(jié)合催化裂化裝置的檢修工作,以再生器密相段襯里施工為例,研究襯里的施工質(zhì)量控制,分析本次襯里出現(xiàn)問題的原因。并在裝置正常投產(chǎn)后,通過紅外熱成像技術(shù),驗證了本次襯里施工質(zhì)量控制的可行性。

2 再生器襯里檢查情況

本次檢修,對再生器內(nèi)部進行了詳細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)再生密相的內(nèi)部襯里呈現(xiàn)多條長3-5米,寬約1厘米的貫穿性裂紋,裂紋貫穿襯里,可見器壁,見圖1。

通過小錘敲擊發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部有空洞、沙啞聲,而實際襯里拆除作業(yè)也證明,內(nèi)部襯里組織掏空現(xiàn)象嚴(yán)重。貫穿性裂紋造成了襯里內(nèi)部的沖刷和掏空,使得高溫催化劑與器壁直接接觸,冷壁溫度快速上升,超過了材料的承受溫度。襯里拆除后,對器壁進行金相分析,超溫部位內(nèi)壁打磨深度1mm金相組織球化,珠光體小于10%,內(nèi)壁同一部位打磨3mm金相組織球化,珠光體小于20%,8層超溫部位金相組織球化,珠光體小于20%,三處金相組織均未見明顯碳化物析出,布氏硬度內(nèi)外打了多處,超溫部位硬度偏低(小于100HB),正常部位HB120~130。

3 再生器襯里損壞原因分析

通過現(xiàn)場觀察比對發(fā)現(xiàn),貫穿部分襯里是2013年6月裝置大修更新新老襯里結(jié)合部位,且原襯里選用Ω型錨固釘,而新襯里選用側(cè)拉環(huán)形式。而根據(jù)GB50474-2008《隔熱耐磨襯里技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,兩種形式的錨固釘安裝及襯里施工要求都有著不同的要求。

第一,錨固釘?shù)呐帕忻芏取?cè)拉型圓環(huán)排列間距為90mm,每平米用量為80個;Ω型錨固釘排列間距為200mm,每平米用量為25個。第二,錨固釘安裝步驟及襯里施工方式不同。側(cè)拉型圓環(huán)的安裝分為兩個步驟,一是柱型螺栓的安裝,二是環(huán)帽的安裝,環(huán)帽的安裝要在第一層襯里澆筑完成后進行,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)囊r里施工只能采用手工搗制法施工,且需2次布料,施工復(fù)雜,耗時長;Ω型錨固釘?shù)陌惭b相對簡單,一次安裝到位即可,而且襯里施工可采用支模澆注法施工,施工過程相對簡單,耗時較短。從安裝方式上看,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)陌惭b較為復(fù)雜,需要鉚工與土木兩類工程交替配合作業(yè),耗時較長。

根據(jù)以上兩個不同點,結(jié)合2013年裝置襯里施工記錄,我們分析總結(jié)了本次再生器襯里損壞的原因主要有以下兩點:第一,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)陌惭b及襯里施工相對復(fù)雜,耗時長,因此,對施工人員的技術(shù)要求較高,同時因耗時較長,在手工涂抹過程中,澆注料的品質(zhì)無法保證。在2013年襯里施工過程中,因施工監(jiān)管不到位,部分襯里施工時,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)囊r里施工未按要求進行二次布料,導(dǎo)致襯里結(jié)合不夠緊實、涂抹不均勻等問題,這是造成本次襯里損壞的主要原因。第二,雖然兩種錨固釘?shù)牟馁|(zhì)相同,但側(cè)拉型圓環(huán)的排列密度比Ω型錨固釘大3倍,因此兩種不同形式錨固釘受熱后,每平米的膨脹系數(shù)卻存在很大的區(qū)別,這就導(dǎo)致了再生器正常工作時,兩種錨固釘結(jié)合部位的襯里將受到因不同膨脹系數(shù)而產(chǎn)生的巨大的切向應(yīng)力,這是造成本次襯里損壞的又一因素。

以上兩點造成襯里與錨固釘之間無法完全搗實,存在間隙,在裝置運行過程中,催化劑持續(xù)對襯里進行沖刷,逐步形成了貫穿性的裂紋。

4 再生器襯里的修復(fù)

結(jié)合上述分析,考慮到側(cè)拉型圓環(huán)錨固釘存在施工工序復(fù)雜,耗時長等因素,本次再生器襯里修復(fù)工作,決定將原有的側(cè)拉型圓環(huán)替換為Ω行錨固釘,同時采用支模澆注法施工。采用支模振搗法能減少施工過程中手工涂抹造成的襯里不均勻、不密實等現(xiàn)象,避免了機械噴涂法襯里料,尤其是鋼釬維的回彈問題,減少用料和節(jié)約費用,襯里施工質(zhì)量受人為因素的影響相對較少,可以得到厚度、組分、性能均勻一致的襯里。

(1)新舊襯里接口處理。對老襯里進行修口,下口采取了臺階式,上口采取了上八字式。其主要目的都為避免出現(xiàn)直線,能夠使新老襯里結(jié)合緊密。修口完成后,清除接合面處松動或殘余的襯里混凝土,用風(fēng)將結(jié)合面清理干凈,結(jié)合面不留顆粒殘留物。(2)錨固釘安裝質(zhì)量控制。為確保錨固釘安裝質(zhì)量,在安裝前,施工單位做好放線工作,檢查合格后再進行焊接施工。在焊接完畢后,組織人員用0.5kg小錘對錨固釘逐個敲擊檢查,同時,檢查錨固釘兩直段內(nèi)側(cè)或外側(cè)焊接的焊縫長度應(yīng)不小于25mm,對不符合要求的錨固釘需重新施工,直至合格為止。(3)襯里料的攪拌。再生器選用單層隔熱耐磨襯里\剛玉1800kg/m3 800℃襯里料,襯里料的攪拌根據(jù)廠家提供的配比方案,在攪拌過程中按劑量依次加入結(jié)合劑、增強劑、鋼釬維,并確保攪拌均勻。本次襯里施工考慮到襯里料的輸送環(huán)節(jié)耗時太長,易造成襯里料的水分流失,影響澆筑質(zhì)量。因此,本次襯里施工,在再生器7層平臺處,用腳手架搭建了一個作業(yè)面,專門用于襯里料的攪拌,縮短了襯里料的輸送距離,提高了襯里料的攪拌質(zhì)量,也降低了襯里料的損耗。(4)襯里的澆筑。襯里澆注施工均采用支模澆注法,每層模板高度不得高于環(huán)向1米,應(yīng)保證足夠的剛度及光潔度,在澆注過程中,須使用振搗器充分?jǐn)嚢杈鶆颍苿娱g距不應(yīng)大于錨固釘間距。注料中,使用小型振搗器振搗,每一次布料高度不大于30厘米,使用小型振搗器插入兩列Ω釘中振搗。振搗需要到位,有兩個標(biāo)準(zhǔn),即一是襯里料不再沉降、能保持水平狀態(tài);二是不出氣泡。特別注意的是拔出振搗器時要慢一些。在注料振搗后48小時可以拆模,最少也要24小時。(5)襯里的養(yǎng)護。襯里施工完后,用手指輕按襯里表面不沾泥漿時應(yīng)開始霧濕養(yǎng)護,噴灑到襯里表面的水分不能過多,保持襯里表面濕潤即可,根據(jù)施工現(xiàn)場的天氣溫度每間隔30分鐘~1小時進行一次霧濕養(yǎng)護,保持襯里表面濕潤不少于48小時。(6)襯里的烘干。襯里的烘干對日后襯里的質(zhì)量有著很關(guān)鍵的影響,在襯里的烘干過程中,有兩個關(guān)鍵溫度:150℃脫物理水和350℃脫結(jié)晶水。本次襯里烘干,嚴(yán)格按照升溫曲線進行,總計108小時。

5 檢查情況

裝置開工后,我們采用紅外熱成像技術(shù)對再生器器壁整體進行了溫度監(jiān)測,通過檢修前后的紅外成像數(shù)據(jù)對比,可以看出,再生器器壁原超溫部位的溫度從400℃左右下降至150℃左右,下降了250℃。

6 結(jié)束語

本文結(jié)合上一次裝置襯里檢查、修復(fù)情況,分析了本次襯里損壞的原因,改進了錨固釘?shù)男问剑訌娏艘r里施工質(zhì)量控制。從使用情況來看,本次襯里修復(fù)的結(jié)果是十分成功的。

參考文獻(xiàn)

[1]GB50474-2008.隔熱耐磨襯里技術(shù)規(guī)范[S].2008.

[2]晉西潤,焦選寧,顧一天.催化裂化裝置再生器襯里選型及成功應(yīng)用[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2002,23(6):12215.

作者簡介:周子炫(1990,9-),男,漢族,江蘇省南京人,助理工程師,研究方向:設(shè)備管理。

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