陳春麗


摘 要:采用“預處理-上流式厭氧污泥床(UASB)-A/O-高級氧化”工藝處理制藥廢水,簡要介紹了制藥廢水處理工程的工藝流程、主要構筑物及其設計參數、運行效果和成本。運行結果表明,該工藝處理效率高,效果好,經濟可行,出水水質均能達到GB 21904—2008對新建企業水污染物的排放要求。
關鍵詞:制藥廢水;高級氧化;廢水處理;進出水水質
中圖分類號:X787 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.04.146
1 工程概況
某生物制藥公司同步建設了一期廢水處理工程,二期生產線開始時,再同步建設二期廢水處理工程。但是,在一期建設過程中,要兼顧二期廢水水質情況,為其預留。一期廢水處理工程的廢水主要來自化學合成原料藥、制劑生產廢水,設備沖洗水,地面沖洗水和生活污水等。根據公司實測數據,考慮余量系數,一期廢水處理工程的設計規模為120 m3/d。二期生產線建成后,據水量分析預測,二期廢水處理工程共計處理規模為240 m3/d。一期工程主要涉及化學合成原料藥和制劑生產廢水,所以,出水執行GB 21904—2008中的新建企業水污染物排放要求。設計進、出水水質的情況如表1所示。
2 工藝流程
在分析、小試該制藥廢水水質和考察相似工程的基礎上,工程采用預處理-上流式厭氧污泥床(UASB)-A/O-高級氧化工藝。其中,預處理采用鐵炭微電解和H2O2高級氧化,具體工藝流程如圖1所示。
3 主要構筑物及其設計參數
3.1 格柵和集水池、事故池
廢水經過人工格柵,去除了其中的大塊漂浮物。格柵井采用磚混結構,尺寸為3.0 m×0.5 m×1.8 m,內設1臺不銹鋼人工格柵HF400,柵隙5 mm。
格柵出水進入集水池,調節水質、水量,保證后續處理的連續、穩定運行。集水池尺寸為10.5 m×6.3 m×4.0 m(利用原有集水池),事故池尺寸為10.5 m×18.0 m×5.0 m(新建),2個池合計總容積為1 000 m3,采用防腐地下式鋼砼結構。內設自吸排污泵2臺,1用1備,型號為50WL15-12-1.1。
3.2 脫磷除油系統
采用石灰沉淀法去除污水中的磷酸根和硫酸根,同時去除水中的油分。另外,設置中和反應池1座,尺寸為2.4 m×0.8 m×4.8 m;斜管沉淀池1座,尺寸為4.4 m×2.4 m×4.8 m,均為鋼制結構。
3.3 微電解池
在Fe-C微電解的基礎上加入H2O2,形成了氧化能力很強的Fenton試劑,通過微電解反應與Fenton試劑氧化的協同作用,增強了Fe-C微電解對該項目制藥廢水的處理效果。微電解池能夠中和、降低廢水中的毒性物質,打開環狀有機物,支解多支鏈有機物,提高其可生化性,降低廢水色度,分解廢水中的氣泡物質。
3.4 中和初沉池
微電解池出水進入中和初沉池,可調節廢水的pH值,沉淀去除鐵離子,同時經過絮凝沉淀降低廢水中的COD。在工作中,要設計1座表面水力負荷為1.0 m3/(m2·h),尺寸為2.5 m×2.5 m×4.5 m的半地下式鋼砼結構的中和初沉池。
3.5 調節池與UASB反應器
調節池與UASB反應器有1座,它是調節水質、水量的,有效容積為100 m3,尺寸為5.0 m×5.0 m×4.5 m(與集水池合建),鋼砼結構。同時,它內設提升泵2臺,型號為ZW50-10-20,1用1備;配置鼓風機1臺,型號為HC-50S。
3.6 A/O池與二沉池
A池反硝化速率為0.076 kg/(kg·d),O池COD污泥負荷為0.1 kg/(kg·d),污泥的質量濃度為4 g/L。A/O池的尺寸為15.0 m×5.0 m×5.5 m,其中,A池尺寸為5.0 m×2.0 m×5.5 m,1座,鋼砼結構,總有效容積為360 m3,有效水深5.0 m。配置設備主要有260型微孔曝氣盤100個,2臺混合液回流泵50WL15-8-0.75(1用1備),潛水攪拌機2臺,HC-801S鼓風機2臺。
二沉池表面負荷取0.8 m3/(m2·h),沉淀時間為2.0 h,尺寸為2.5 m×2.5 m×5.5 m,1座,鋼砼結構。設置立式排污泵2 臺,型號為50WL15-8-0.75,1用1備。
3.7 臭氧高級氧化池與曝氣生物濾池
臭氧是強氧化劑,在反應池終端用臭氧降解廢水中難降解的物質,以進一步降低污染物的含量。氧化池有效容積為25 m3,停留時間為5 h。氧化池尺寸為2.5 m×2.5 m×5.5 m,1座,鋼砼結構。其配置臭氧發生器(發生量500 g/min)1套,曝氣盤20套,1套氣源系統,1套尾氣處理系統。
曝氣生物濾池集生物氧化與截留懸浮固體為一體,節省了后續沉淀池。該池尺寸為5.0 m×2.0 m×5.5 m,1座,鋼砼結構,同時,還配置20 m3φ3.0 mm的濾料,曝氣盤12套,氣源系統1套(與O池合用曝氣風機)。
3.8 總排流量渠
總排渠尺寸為4.5 m×0.5 m×1.5 m,磚混結構,內設巴歇爾槽1套,超聲波流量計1套。
3.9 污泥池
產生污泥的單元主要是UASB、A/O系統、微電解池、脫磷除油系統,總污泥量為14.29 m3/d,定期排入污泥池貯存。
4 運行效果和成本
該工程自調試運行以來,處理效果穩定,出水水質均能達到GB 21904—2008新建企業水污染物的排放要求。具體監測數據如表2所示。
項目一期廢水工程總投資338.09萬元,其中,土建投資80.9萬元,設備投資184.08萬元,電氣及其他間接投資73.11萬元。
5 結論
綜上所述,制藥廢水一直是水處理領域相關工作人員關注的熱點和難點。通過對某醫藥制藥廢水的分析,在實際工程中進行了相應的處理研究。結果表明,鐵炭微電解和H2O2高級氧化預處理原料藥制藥廢水,COD、BOD5去除率分別為20%,10%,大大提高了該類廢水的可生化性,同時,有較好的脫色效果。預處理-UASB-A/O-高級氧化工藝運行穩定,處理效果好,經濟可行。
參考文獻
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〔編輯:白潔〕