黃海濤

摘要:丁集煤礦結合1272(3)工作面采用新的大采高工作面液壓支架解體方案,降低職工的勞動強度,提高了勞動效率,從而縮短了安裝工期,確保工作面的正常接替。
關鍵詞:大采高工作面;液壓支架解體方案;正常接替
1272(3)工作面位于丁集礦西部13-1煤層采區大巷以西,西一采區邊界以東,該工作面走向長1960米,面長273米,采高6.5米,總投資2.3億元,是我礦的主力接替面,能否按期投產直接影響我礦今、明兩年的產量任務。該工作面使用設備有:美國久易煤機廠7LS6C型采煤機、鄭州煤機廠ZZ13000-28/65D型電液控液壓支架和張家口煤機廠的SGZ-1000/2000型刮板機。
在丁集礦礦領導的統一部署下,綜機工區超前謀劃,集思廣益,不斷優化解體裝車方案,吸取兄弟礦井大采高ZZ13000—28/65D液壓支架裝車經驗,結合我礦實際,確定最佳裝車方案,具體如下:
一、解體裝車方案(附圖)
(一)確定解體裝車數量。根據副井單罐打運最大件重量25噸(含平板車),最大件尺寸為:長×寬×高=4980mm×2120mm×2960mm,確定液壓支架解體后分三車入井,三車重量分別為:頂梁(含四根立柱)22噸,底座15噸,掩護梁(含四連桿)22噸。比原先計劃每架減少兩車解體裝車,減輕副井提升和運輸打運的壓力。
(二)自制裝車托架。根據設備的結構,掩護梁和四連桿一起裝車時,裝車不好固定且重心不穩,綜機工區沒有照搬兄弟礦井液壓支架裝車的方案,在現場不斷測量和試驗,同時充分考慮井下組裝流程,自制支架托架。
(三)封車管理。針對液壓支架分三車入井,立柱在頂梁上用鋼絲繩固定后使用木楔掩牢,防止在打運過程中翻轉;在后四連桿前端加焊擋塊,防止在打運過程中向前串動。同時同一臺支架分三塊實行編號管理,裝車封車人員對每一輛封車質量實行署名管理。
二、解體裝車方案的優點(如圖所示)
(一)1272(3)工作面按照安裝155臺中間液壓支架計算,少裝車310輛,減少了打運環節。
(二)按照此裝車方案,井下每小班可組裝2~3臺液壓支架,一圓班可組裝6~9臺液壓支架,比原先每圓班組裝三架速度提高二倍以上。
(三)減少職工勞動強度,提高工作效率,降低安全風險,液壓支架安裝過程中未出現任何封車問題。
三、現場使用
ZZl3000-28/65D型液壓支架地面解體裝車方案的實施,并投入到1272(3)工作面安裝過程中使用,由現場使用情況可見,具有相當好的效果。1272(3)工作面拆除和1292(3)工作面安裝時,液壓支架裝車采取此方案。
四、經濟分析
(一)1272(3)工作面按照安裝155臺中間液壓支架計算,少裝車310輛,減少了副井提升、平巷運輸和無極繩打運鉤數,除去人工和設備損耗成本,以每鉤400元電費計算,光電費一項節約124000元。
(二)簡化支架井下組裝環節,減少了不規則物件的大件起吊次數,為組裝安全提供保障。
(三)降低職工的勞動強度,提高了勞動效率,從而縮短了安裝工期,1272(3)工作面液壓支架安裝工期計劃為52天,使用該方案后,工期提前20天(兩班組裝),以高產高效大采高工作面日產10000噸產量估算,其經濟效益相當可觀。
(四)隨著淮南礦業開采規模的擴大,大采高工作面可能是在集團公司礦井開采中常遇的問題,有望為大采高工作面液壓支架的安裝提供借鑒和交流。