佟麗麗
摘 要:某電廠鍋爐汽水加藥調節均由人工操作控制,運行管理和監督操作都不方便,故考慮利用原有系統的情況下進行整改,增加在線儀表、利用加藥泵的頻率來自動調節加藥量和加藥時間,以達到精確的控制爐水品質。
關鍵詞:加藥、監督、整改、在線儀表,頻率、爐水品質
1.工程概況
某石化企業自備電廠熱電聯合車間共有6臺汽包鍋爐,配5臺汽輪發電機組,總額定蒸發量1040t/h,總額定發電量99MW。#1、#2、#3爐為中溫中壓, #4、#5、#6爐為高溫高壓,汽輪發電機均為背壓式。
#1、#2、#3、#4爐布置在老廠房,#5、#6爐位于新廠房,兩廠房相距60余米。
目前鍋爐汽水系統采用加藥量由人工間隔式調節、向汽包注入氫氧化鈉和磷酸三鈉溶液加藥方式,以控制爐水PH和磷酸根,達到防腐、防垢的目的。由于#5、#6鍋爐加藥泵房離化學水處理控制室較遠,運行操作很不方便,故爐水化驗頻次僅為一日兩次,造成爐水加藥量調整的嚴重滯后性;同時本廠又是熱電聯產企業,熱負荷經常根據用戶需要量進行調整,由于從加藥泵、計量罐液位到爐水實時成績均無法實現遠程監控和操作,給加藥的運行管理及鍋爐汽水監督造成了極大的困難。因此本期工程將在有效利用原有資源的前提下,對#4、#5、#6爐爐水品質監督和加藥實現安全有效的自動化處理。
2.設計依據
DL/T5068-2006 《火力發電廠化學設計技術規程》
DL/T805.2-2004 《火電廠汽水化學導則 第2部分 鍋爐爐水磷酸鹽處理》
DL/T805.3-2004 《火電廠汽水化學導則 第3部分 汽包鍋爐爐水氫氧化鈉處理》
DL/T665-1999 《水汽集中取樣分析裝置驗收標準》
3. 磷酸鹽處理
3.1磷酸鹽處理
在鍋爐水呈沸騰狀態和PH值較高的條件下,加入一定數量的磷酸鹽后,爐水中鈣離子和磷酸根離子發生以下反應:
10 Ca2++6 PO43-+2OH-=Ca10 (OH)2(PO4)6 ↓
反應生成的堿式磷酸鈣是一種松軟的水渣,可通過鍋爐排污排出。所以,當鍋爐水中保持有一定量的過剩磷酸根時,可使爐水中的鈣離子濃度降得很低,從而達到防止鈣鹽水垢的目的
鍋爐水中磷酸根含量不易過低或過高,過低起不到上述防垢作用,過高會增加爐水含鹽量,影響蒸汽品質,造成鍋爐酸性腐蝕,生成不溶性的水垢。
3.2 磷酸鹽“暫時消失”現象
當鍋爐負荷增高時,爐水中磷酸鈉鹽的濃度明顯降低,而當鍋爐負荷減少或停爐時,爐水中磷酸鈉鹽濃度又重新升高。這種現象稱為磷酸鹽“暫時消失”現象。
這種現象的實質是:當鍋爐負荷增高時,易溶磷酸鈉鹽從爐水中析出,并沉積到水冷壁管上,結果使爐水中磷酸鈉鹽總濃度降低;在鍋爐低負荷運行或停爐時,這些沉積在水冷壁管上的鈉鹽又重新溶解下來.使它們在爐水中的濃度又重新升高。
其危害是:沉積在水冷壁管上的鈉鹽傳熱性能差,容易引起水冷壁管過熱、爆管;又能與其它沉積物發生反應,變成難溶的水垢;發生酸性磷酸鹽腐蝕。
3.3 處理方式
根據本廠特點,參考DL/T805.2-2004 《火電廠汽水化學導則 第2部分鍋爐爐水磷酸鹽處理》,可采用低磷酸鹽處理(LPT),控制爐水磷酸根含量較低,即0.5~3mg/L或2~4mg/L,PH 9.0~9.8;同時增設在線電導率表,以判斷是否有雜質漏入等異常情況。
4.系統流程及控制方法
藥品由人工分別加入現有2臺計量罐進行配制,1臺計量罐配制氫氧化鈉溶液,另1臺配制磷酸三鈉溶液。
2種藥品由2臺加藥泵按一定比例分別注入汽包內,由爐水在線pH表、磷表進行在線分析,遠程顯示,通過系統分析數值自動調節加藥泵頻率和加藥泵的啟停,如此形成自動加藥循環。并增設爐水電導率表,顯示電導率數據,監測爐水受“污染”情況。
當PO4濃度大于大值時,Na3PO4計量泵變頻器自動降低電機轉速,加藥量降低,當頻率低于10Hz運行2小時,自動停加藥泵;當PO4濃度小于小值時,自動提高計量泵頻率,增大加藥量。
當PH大于9.8時,NaOH計量泵變頻器自動降低電機轉速,加藥量降低,當頻率低于10Hz運行2小時,自動停加藥泵;當PH小于9時,自動提高計量泵頻率,增大加藥量。
5. 設備利用與改造情況
1)每臺爐的2臺計量罐,利用原有的;2臺加藥泵,也利用原有的,修改部分管道。
2)更換原有#4、#5、#6爐水汽取樣設備,換裝成水汽集中取樣分析裝置。裝置一般分濕盤與儀表盤兩部分,濕盤包括予冷卻器、取樣冷卻器、壓力保護、溫度保護、管道、閥門等,儀表盤包括爐水PH表、爐水磷表、爐水電導率表、電子恒溫、手動取樣等。也有廠家把濕盤與儀表盤合并成一個盤,利于設備布置。
取樣點計有給水、爐水(左、右)、飽和蒸汽(左、右)、過熱蒸汽等,共6點。
根據廠房布置情況,#4爐單獨設置水汽集中取樣分析裝置, 而#5、#6爐的水汽集中取樣分析裝置可部分分開、部分合并設置。
3)增設自動加藥系統。依據pH和磷酸根設定的數值自動調節加藥量,實現遠程操控和監控。
為此需更換#4、#5、#6爐加藥泵變頻器,共6臺。更換#4爐、#5與 #6爐的控制柜,換裝成變頻控制柜。#5與 #6爐的變頻控制柜可合并設置。
各監測信號將送到位于老廠房的水處理控制室。
4)根據需要,可改造冷卻水源,使樣品溫度得以控制。
6. 布置
1)#4爐的水汽集中取樣分析裝置,將布置在老廠主廠房原位置附近。因該地屬“敞開式”,應為它設置簡易隔斷房,房內配置必要的調溫或降溫設施。
#5、#6爐已設有取樣間與儀表間,水汽集中取樣分析裝置可布置在這里,但也應配置必要的調溫或降溫設施。
房間調溫或降溫設施可由設備生產廠家實施完成。
2)#4、#5、#6爐的變頻控制柜將布置在原有加藥間內。