張世飛,韓 偉
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)
為安徽晉煤中能化工股份有限公司航天爐二期200 kt/a合成氨裝置配套的C套磨煤系統于2011年11月開車成功,并入系統運行。C套磨煤系統在聯動試車過程中,粉煤袋式過濾器(以下簡稱C套過濾器)阻力較A/B套磨煤系統(為航天爐一期150 kt/a甲醇裝置配置的)粉煤袋式過濾器(以下簡稱A/B套過濾器)偏高。A/B套過濾器空負荷運行時,過濾器阻力基本為零;在正常滿負荷運行時,過濾器阻力<0.8 kPa。然而,C套過濾器在空負荷運行時,過濾器阻力卻高達0.5 kPa;為試驗C套過濾器帶負荷運行的實際情況,將C套磨煤系統并入系統。C套磨煤系統在初期運行總體穩定,粉煤粒度約為90%,過濾器阻力在1.5 kPa,此壓差遠高于A/B套過濾器阻力。C套磨煤系統在實際運行過程中,需要增加循環風機(即熱空氣引風機)的循環空氣量,以提高磨煤機出口負壓,為輸送粉煤提供動能,故增加了循環風機的功耗,同時又進一步增大了C套過濾器的阻力,進而影響過濾器的過濾效果。滿負荷運行時,C套過濾器阻力為1.5~2.0 kPa。
2012年2月13日以后,隨著C套過濾器使用周期的延長,濾袋出現粉煤泄漏的現象,大量的粉煤通過放空管排出,嚴重污染現場環境,同時給氣化系統的安全運行帶來隱患。
2012年6月13日以后,隨著C套過濾器使用周期的進一步延長,過濾效果明顯下降,過濾器運行阻力由1.5~2.0 kPa升至2.5~3.0 kPa,嚴重影響到磨煤系統的穩定運行。為降低濾袋阻力,對濾袋的反吹形式進行調整,由單箱體反吹改為三箱體同時反吹后,過濾器的運行阻力恢復至1.5~2.0 kPa,但濾袋仍然存在粉煤頻繁泄漏的現象。
截止到2013年8月,因C套過濾器濾袋損壞,停磨煤機更換濾袋46次,共更換761條濾袋。磨煤系統頻繁停、倒磨煤機對氣化爐的負荷和穩定運行產生很大影響,并增加了磨煤系統的各項消耗。
為穩定生產、降低消耗,于2013年8月27日對C套過濾器進行技術改造,通過增高過濾器灰斗、增加濾袋數量等措施以增加過濾面積,從而達到降低過濾器阻力的目的。
(1) 改造灰斗。根據方案設計,原灰斗以上部分全部拆除,僅保留原灰斗,并按照灰斗的傾斜角度增加1節上部灰斗,新增上部灰斗高度為2 188 mm,改造后的灰斗箱體尺寸為8 820 mm×5 502 mm,增加了灰斗的體積。灰斗采用厚度為8 mm的Q235鋼板制作,在灰斗內部加撐管,并在灰斗外壁增加強筋。
(2) 重新制作過濾器箱體。由于原灰斗加高的基礎上,過濾器箱體外形尺寸為8 200 mm×5 502 mm,箱體高度為6 700 mm,增加了箱體的體積,重新設計箱體,并采用厚度為8 mm的Q235鋼板制作。箱體內部采用相應的防磨、防腐措施,同時保證箱體內部無積粉的平面和死角,以防止粉煤堆積后自燃而引起爆炸。
(3) 重新制作清潔室。采用厚度為6 mm的Q235鋼板制作清潔室壁板,頂部設保溫門并重新制作欄桿,檢修門采用發泡硅橡膠密封條,以保證清潔室的密封性。
(4) 更換濾袋。全部更換C套過濾器濾袋,采用BRF- S550- stl- L型濾袋,規格為Φ130 mm×6 600 mm,每臺過濾器濾袋數量調整由544條增至756條,過濾面積由1 455 m2增至2 049 m2,過濾風速由1.30 m/min降至0.92 m/min,過濾器阻力由1.5~2.0 kPa降至0.8 kPa以下。
(5) 更換籠骨。全部更換過濾器籠骨,籠骨的豎筋由8根增加至12根,保證籠骨的強度,以避免變形彎曲。籠骨材質采用Q235冷拔鋼絲鍍鋅,籠骨數量由544條增至756條。
(6) 優化控制系統。重新設計新的控制系統,脈沖閥數量由原來的32只增加至42只。
粉煤袋式過濾器是以干法進料的煤氣化裝置中的關鍵設備,目前在殼牌爐、GSP爐等裝置中廣泛應用,粉煤袋式過濾器設計滿負荷運行阻力≤1.2 kPa;在運行航天爐裝置中,實際運行過程中的過濾器阻力約為1.0 kPa。2013年9月15日,技改后的C套磨煤系統投入運行后,C套過濾器滿負荷運行阻力<0.8 kPa,確保了磨煤系統總體平穩運行,同時延長了濾袋的使用壽命,避免了粉煤的泄漏,減少了環境污染,達到了預期的技改效果,經濟效益和社會效益顯著。