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余熱鍋爐過熱器U形彎管斷裂原因分析

2017-08-21 09:41:08孫翠華盛全中
氮肥與合成氣 2017年5期
關(guān)鍵詞:裂紋分析

孫翠華,盛全中

(江蘇特種設(shè)備檢驗研究院宿遷分院,江蘇宿遷 223800)

鍋爐是企業(yè)動力的心臟,確保鍋爐零事故率是企業(yè)安全生產(chǎn)和提高經(jīng)濟效益的基石。余熱鍋爐過熱器通常放在高溫廢氣入口處,啟停次數(shù)多時,過熱器U形彎管因頻繁超溫材質(zhì)發(fā)生變化,導致其強度下降,運行中會發(fā)生變形泄漏和爆管現(xiàn)象,被迫停車處理,進而影響整個系統(tǒng)的正常運行[1-2]。因此,對鍋爐過熱器彎管斷裂原因進行分析,可以采取有針對性的預防措施,從而達到改善運行水平,減少事故非停的目的[3]。

1 事故經(jīng)過

江蘇禾友化工集團合成氨裝置以無煙煤為原料,采用固定層間歇式氣化工藝。2009年,為了進一步節(jié)能降耗,投運1臺25 t/h余熱鍋爐,該鍋爐以造氣吹風氣、提氫后的合成放空氣、精細化工提CO后的放空氣為燃料,設(shè)計壓力為2.5 MPa,設(shè)計溫度為300 ℃,蒸汽過熱器設(shè)置在鍋爐水冷段與鍋爐對流管束中間,采用面式減溫裝置來調(diào)整蒸汽溫度。2014年10月,從某專業(yè)生產(chǎn)鍋爐輔機廠訂制了1臺蒸汽過熱器,2014年12月更換投運,至2015年3月初,蒸汽量逐漸減少,仔細檢查發(fā)現(xiàn)過熱器段有明顯泄漏的響聲,經(jīng)降溫后檢查,發(fā)現(xiàn)有10根管子開裂(總共29組管束)。另外,江蘇禾友集團供熱公司1臺60 t/h粉煤鍋爐設(shè)計壓力為1.6 MPa,2016年3月試運行后投運,2016年5月,同樣發(fā)生過熱器管開裂事故。

2 初步原因分析

在發(fā)現(xiàn)余熱鍋爐過熱器管泄漏未停爐前,組織相關(guān)技術(shù)人員對此事進行預先分析,查找可能的原因,結(jié)合前期煤氣爐及余熱鍋爐運行情況初步分析的可能原因有:①煤氣爐重風現(xiàn)象出現(xiàn),導致吹風氣余熱鍋爐系統(tǒng)負荷忽高忽低,蒸汽壓力溫度波動大,使過熱器管內(nèi)的氧化皮在溫度、流速反復波動下脫落,長期積聚至管道堵塞;②入爐水質(zhì)差,短時生產(chǎn)波動或有滿水現(xiàn)象,爐水鹽分雜質(zhì)進入過熱器管,或滿水使管子爆裂;③過熱器管子采用12Cr1MoVG材質(zhì),因生產(chǎn)問題鍋爐曾降壓至1.0 MPa使用,這樣過熱器管內(nèi)蒸汽流速比設(shè)計時低,同時由于過熱器管子彎曲半徑較小,增大了管內(nèi)阻力,當蒸汽流速減慢時,氧化鐵皮、結(jié)晶鹽類等雜質(zhì)都沉積在過熱器管底部彎頭內(nèi),部分彎頭沉積到一定量時,過熱器管內(nèi)流通的蒸汽量逐步減少甚至不通,而管外800 ℃高溫煙氣導致管子過熱發(fā)生蠕變而脫落,最終爆管;④可能是制造時材質(zhì)有代用或制造焊接質(zhì)量問題。

待停爐降溫后,入爐檢查發(fā)現(xiàn)在過熱器前后下部彎頭處有10余根管子斷裂,同時切割幾根有代表性的斷裂帶彎頭管和未開裂的彎管、直管進行分析檢驗。

3 理化檢驗

3.1 斷管位置

余熱鍋爐過熱器管規(guī)格Ф 38 mm×3.5 mm,材質(zhì)為12Cr1MoVG。開裂位置在過熱器彎管與直管過渡段,全部在下部彎頭處,且均在彎管內(nèi)側(cè),同時彎管上有裂紋。

3.2 斷口宏觀檢查及測量

通過對U形彎管斷口附近管道的宏觀檢查,管子沒有明顯減薄,管子在轉(zhuǎn)彎處內(nèi)外壁厚度的不同,緣于管子的加工;直管段壁厚仍保持均勻,內(nèi)外部也沒有腐蝕、沖刷減薄現(xiàn)象。管子內(nèi)部也沒有發(fā)現(xiàn)積鹽之類的沉積物,管子外部也沒有嚴重積灰現(xiàn)象;除了下部彎頭過渡段開裂外,過熱器管子其他部位沒有明顯的裂紋。

3.3 取樣分析

對U形彎管進行取樣分析,檢驗結(jié)果與GB 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》的標準進行對照,管子的金相組織正常,但取樣化學元素成分硅和硫含量超標[4]。取樣元素成分分析見表1。

表1 取樣元素成分分析(質(zhì)量分數(shù)) %

3.4 斷口電鏡檢查

對U形彎管斷口進行取樣電鏡分析(圖1和圖2):①宏觀形貌上,過熱鋼呈石狀,顏色淺灰,無金屬光澤,石狀顆粒愈多愈大,過熱愈嚴重;②微觀形貌上,為典型的延性沿晶斷口。

圖1 第1排彎管斷口取樣電鏡分析示意

圖2 第2排彎管斷口取樣電鏡分析示意

4 斷裂原因分析

由中國煤炭科學研究院、江蘇特種設(shè)備檢驗研究院宿遷分院、專業(yè)鍋爐制造廠、江蘇禾友化工集團技術(shù)人員等組成專家組,對現(xiàn)場進行查勘、測量、分析,最后結(jié)論是:此管是在彎制過程中應力集中(從管子的外觀看,在管子的起彎側(cè)沒有,均是在管子的收彎處),且沒有經(jīng)過熱處理,應力沒有消除。取樣分析結(jié)果顯示為硅、硫含量超標,在高溫、負荷有波動的工況下運行時,組織中出現(xiàn)微裂紋,并逐漸擴大,進而形成裂紋,最終導致應力脆斷。

5 預防措施

(1) 選擇材料時,應嚴格把控生產(chǎn)廠家的質(zhì)量,并提出具體的質(zhì)量要求,要求過熱器管應是回火加正火處理后的管子,否則在冷彎中易出現(xiàn)隱性裂紋,致使在使用過程中出現(xiàn)擴大而斷裂。

(2) 嚴格控制好制造過程中的彎制速度,否則彎管會出現(xiàn)應力集中,或有隱性裂紋存在。

(3) 彎管在彎制過程中,嚴格檢測彎曲段,特別是過渡段,應進行消除應力退火熱處理,以保證管子的使用壽命。

(4) 使用中盡量避免溫度、流量波動范圍大以及負荷不穩(wěn)定。

(5) 在運行周期內(nèi),加強對關(guān)鍵部位(如彎頭及過渡段)的檢驗監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)隱患,以防止管子爆裂事故的發(fā)生。

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