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淺談楊房溝水電站導流隧洞出口圍堰水下爆破拆除安全技術

2017-04-25 10:40:13寧,輝,
四川水力發電 2017年2期

張 寧, 余 勇 輝, 劉 明 生

(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)

淺談楊房溝水電站導流隧洞出口圍堰水下爆破拆除安全技術

張 寧, 余 勇 輝, 劉 明 生

(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)

導流洞出口圍堰爆破拆除是過流的關鍵,此次爆破距離需保護的建筑物最近處不足10 m且工況復雜。爆破采用多鉆孔、高單耗、低單響、高精度分段的設計思路,使用了1 020 ms高精度導爆管雷管,保證了爆堆的形成。整個圍堰爆破共裝藥6 t,爆破方量為4 000 m3,最大單響藥量為88 kg,平均單耗為1.65 kg/m3,圓滿完成了圍堰及巖梗的爆破拆除,一次爆破成功實現了安全控制目標,可為類似工程提供借鑒。

楊房溝水電站;圍堰(水下部分);爆破拆除;安全控制技術

1 工程概況

楊房溝水電站導流隧洞工程共設置兩條導流隧洞,兩條導流隧洞均布置在右岸。兩條導流隧洞進口高程均為1 985 m,出口高程均為1 981 m,城門洞型,過流斷面均為13 m×16 m(寬×高)。兩條導流隧洞平行布置,中心距45 m,1#導流隧洞靠江側,長716.04 m,2#導流隧洞靠山側,長831.56 m,導流隧洞全斷面采用鋼筋混凝土結構。1、2#導流隧洞出口圍堰均設計為預留巖梗,巖梗巖性為大斷層較發育[Microsoft1]的花崗閃長巖。圍堰的爆破拆除分兩個部分進行,水上部分(高程1 996~1 990 m)和水下部分(高程1 990~1 980 m)。

根據分流要求,導流隧洞圍堰須在2016年10月底完成拆除,經分析,爆破施工存在以下困難:①圍堰與導流隧洞出口的新增貼坡混凝土緊貼,距離洞身結構混凝土不足10 m,爆破存在一定的安全隱患;②導流隧洞巖坎爆破后的石渣不允許沖入洞內。在巖坎底部的巖石幾乎沒有臨空面的情況下,要求爆破塊度90%小于30 cm,難度很大;③由于2#導流隧洞出口圍堰距離對岸的試驗室、拌和站和鋼筋加工廠不足100 m,因此,控制飛石的拋擲方向和距離也是此次爆破的關鍵;④由于炮孔數量多、炸藥用量大,堰內充水后起爆網路處于水中,使整個起爆網路非常復雜,對炸藥、起爆器材的抗水、抗壓性能提出了很高的要求。

2 爆破方案的制定

由于堰體體積較大且堰內堆渣體積嚴重不足,因此,爆破前期應盡可能進行預拆除,以減小最后一次爆破量,保證爆破后水能直接沖渣,實現過流。因此,最終確定的爆破方案為:前期采用常規爆破方法將圍堰堰頂降低,出口圍堰高程由1 996 m降低至1 990 m后,出口堰體剩余部分一次爆破拆除完成。主體圍堰堰體的爆破布孔方式采用由上至下鉆設垂直炮孔,在兩側巖壁布置預裂孔,保持周邊平整并達到減振目的。

此次爆破的整體原則為:多鉆孔、高單耗、低單響、高精度分段,確保爆破和沖渣的效果良好及周圍保護物的安全。

3 圍堰堰體水下爆破參數

(1)鉆孔直徑。主爆孔采用鉆頭直徑110 mm的液壓鉆鉆孔,其中兩側巖壁采用QYZ100B鉆機鉆設φ90的預裂孔。為避免存在滲漏水、甚至透水以及成孔后出現塌孔等情況,且為便于裝藥方便,需采用φ90 PVC管護孔(圖1)。

(2)鉆孔布置形式。采用矩形或梅花形布孔,以確保爆破石渣能以45°角斜向上拋擲。主爆孔的孔排距設計標準為1.5 m×1.5 m,實際布孔時應根據實際情況進行調整;兩側邊坡布置預裂孔,預裂孔的孔距取0.8 m。

(3)爆破塊度。由于不具備水下挖渣的條件,需要水流沖渣。導流隧洞在順利實現分流的情況下,水流速度約為4~6 m/s,在此流速下炮渣的最大粒徑不大于30 cm時可以實現沖渣。

圖1 φ90 PVC管示意圖

(4)炸藥單耗。正常的巖石破碎單耗為0.4-0.6 kg/m3,炮渣按要求將其最大塊度控制在30 cm以下時,所需要的單耗約為0.9~1.2 kg/m3(根據相關經驗參考值),考慮到巖坎有水壓的影響和拋擲的需要,單耗選擇在1.5~2.5 kg/m3之間。

(5)孔網參數。為確保圍堰底部的爆破效果,爆破孔采用φ70炸藥,爆破孔的間排距為1.5×1.5 m,單耗q取1.65 kg/m3,單個炮孔爆破所需炸藥量為:Q=q×a×b×h。式中Q為單孔裝藥量,kg;q為單耗取用值,kg/m3;a為主炮孔間距,m;b為主爆孔排距,m;H為主爆孔深度,m;則單孔裝藥量約為38 kg;爆破孔底部采用φ70的震源乳化炸藥,上部采用φ70的普通乳化炸藥,震源炸藥和普通乳化炸藥的單孔數量按照3∶2的比例分配,主爆孔向江側方向的傾角為5°。

(6)裝藥結構。爆破孔采用的連續裝藥結構為:雙股防水導爆索+上、下部分別放置1發高精度導爆管雷管,孔口堵塞長度為2 m。

(7)堵塞長度。為防止產生過多的爆破飛石,保證爆破效果,確定主爆孔堵塞長度L=(25~35)d=2.75-3.85(m),取堵塞長度為2.5 m,堵塞物為袋裝砂。

(8)預裂孔爆破參數。兩側預裂孔間距為0.8 m,裝藥結構為:底部1節φ70藥卷+2段3節φ32藥卷+30節φ32藥卷,單孔裝藥量為8.2 kg,線裝藥密度約為1 kg/m,孔口堵塞長度為1 m,采用雙根防水導爆索將φ32藥卷綁扎成串狀的裝藥結構。

(9)爆破安全防護。采用砂袋、竹馬道板、帆布篷布、鋼絲網等材料對出露水面的區域進行覆蓋。對導流洞對岸試驗室、鋼筋加工廠、低線拌和站等建筑、暫時無法轉移的設備、設施,在迎飛石方向采用竹跳板作立體遮護。

4 起爆網絡的設計及雷管的選擇

由于本次爆破距洞身結構物較近,為減小爆破振動的破壞影響,須嚴格控制單段藥量,段與段盡可能不重疊,同時考慮降振的需要,最終決定選擇高精度非電雷管。

(1)孔間傳爆雷管的選擇。在段藥量嚴格控制的情況下,同一排相鄰段不能出現重段和串段。因此,在不考慮起爆雷管延時誤差的情況下,同一排相鄰孔是不會重段的。最終選擇25 ms連接雷管作為孔間傳爆雷管。

(2)排間傳爆雷管的選擇。在考慮起爆雷管延時誤差的情況下,必須保證前后排相鄰孔不出現重段和串段現象,避免前排孔滯后或與后排相鄰孔同時起爆,排間雷管的延時誤差應盡可能小于孔間雷管的延時。每一排炮孔之間的延時為25 ms,排與排之間的延時為42 ms。

(3)為防止由于先爆孔產生的爆破飛石破壞起爆網路,必須使孔外接力雷管傳爆到一定距離后孔內雷管才能起爆。為達到排間相鄰孔不串段、重段,同一排相鄰的孔間盡可能不重段的目的,高段別雷管的延時誤差不能超過排間接力傳爆雷管的延時值,高段別雷管的延時誤差且不能超過同一排孔間的接力雷管延時值。最終選擇1 020 ms雷管作為孔內起爆雷管。

5 爆破實施過程

從2016年9月26日至10月16日,全部鉆孔工作持續了近20 d。由于導流隧洞出口巖石裂隙較發育,局部成孔困難,因而在這些孔內設置了高強度的PVC管,從而有效地保護了孔壁。

由于本次使用的爆破器材有防水要求,因此,爆破前,出于安全方面的考慮,需對火工品進行防水性能的測試。我們采用10發高精度導爆管雷管、3發電雷管、20 m防水導爆索在水中浸泡3 d后進行爆破空載試驗,取得了很好的爆破試驗效果。

2016年10月18日開始裝藥,裝藥前,按爆破設計要求對孔位進行了編號,測量了孔深,對達不到要求的孔進行了處理。由于對裝藥過程中可能出現的各種情況進行了充分的估計,故需1 d內將6 t炸藥全部裝完。高精度導爆管腳線接頭采用卡扣連接,只需要綁扎少量膠布,從而大大加快了聯網速度。

2016年10月19日15∶58,爆破順利實施。出口圍堰首先起爆,隨后進口圍堰也順利起爆,預先設計的爆破缺口和爆堆也全部形成,爆渣基本被沖走,出口開始大量過流。整個爆破共裝藥6 t,總爆破方量達4 000 m3,預裂孔58個,爆破孔126個,最大單響藥量88 kg,平均炸藥單耗1.65 kg/m3。

6 結 語

筆者針對此次爆破總結了以下幾點經驗:

(1)爆破采用高單耗、低單響的設計思路是完全正確的;

(2)導流隧洞圍堰的拆除證明了高精度雷管的優越性,其對保證爆破效果起到了重要作用;

(3)本次爆破證明了大型水電站導流隧洞建筑結構物的結構抗震能力在20 cm/s以上;

(4)特制的用塑料殼包裝的震源乳化炸藥在抗水性能提高的情況下,爆破感度沒有因水壓增加而改變。

(責任編輯:李燕輝)

2017-02-06

TV7;TV551;TV542

B

1001-2184(2017)02-0007-03

張 寧(1989-),男,湖北黃岡人,項目經管部副主任,助理工程師,學士,從事鐵路工程建設技術與經營管理工作;

余勇輝(1985-),男,湖北應城人,項目工程部副主任,助理工程師,學士,從事水利水電、鐵路與市政工程施工技術及管理工作;

劉明生(1973-),男,四川成都人,項目副經理,高級工程師,從事水利水電、市政工程施工技術與管理工作;

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