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甲醇生產(chǎn)中預轉(zhuǎn)化催化劑應用分析

2017-05-12 08:38:38陳鑫亮中海石油建滔化工有限公司海南東方572600
化工管理 2017年12期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑

陳鑫亮(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

甲醇生產(chǎn)中預轉(zhuǎn)化催化劑應用分析

陳鑫亮(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

本文通過研究預轉(zhuǎn)化技術(shù)的特點及預轉(zhuǎn)化催化劑的反應原理分析甲醇生產(chǎn)中應用預轉(zhuǎn)化催化劑時的正常情況和失效情況,針對失效情況提出對應的處理措施。

預轉(zhuǎn)化催化劑;甲醇生產(chǎn)應用;失效措施

由于預轉(zhuǎn)化技術(shù)具有原料適應性廣,能夠有效減小轉(zhuǎn)化爐規(guī)格,降低設(shè)備投資的特點,目前在合成氨和甲醇生產(chǎn)中廣泛使用。該技術(shù)可將原料中的高碳烴分解,有利于保護轉(zhuǎn)化管和延長催化劑使用壽命,增加系統(tǒng)生產(chǎn)能力,同時回收煙氣中的大量廢熱進而提高整個工藝系統(tǒng)的熱效率,因此目前在甲醇生產(chǎn)領(lǐng)域被廣泛應用。

中海石油建滔化工有限公司(簡稱海油建滔)甲醇二期項目采用Davy工藝,設(shè)計以天然氣為原料,烴類蒸汽轉(zhuǎn)化法造氣的工藝路線,將天然氣中的CH4轉(zhuǎn)化為H2,CO,CO2,生產(chǎn)符合甲醇合成要求的原料氣。其中轉(zhuǎn)化單元設(shè)計采用預轉(zhuǎn)化工藝技術(shù),使得進入轉(zhuǎn)化爐的進料組成簡單穩(wěn)定,從而可以采用低水碳比和高轉(zhuǎn)化進口溫度進行生產(chǎn),有效的降低裝置能耗。預轉(zhuǎn)化前設(shè)計加氫、脫硫、超精脫硫工序,確保進入預轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的氣體不含硫,有效的延長催化劑的使用壽命,提高使用效率。

1 預轉(zhuǎn)化技術(shù)特點及反應原理

1.1 預轉(zhuǎn)化技術(shù)

預轉(zhuǎn)化技術(shù)是在催化劑的作用下將常規(guī)的轉(zhuǎn)化爐的部分負荷前移至預轉(zhuǎn)化反應器進行反應。預轉(zhuǎn)化反應可在低溫、低水碳比的工況下進行。在預轉(zhuǎn)化反應器的床層中,高碳烴分解,進而減少了轉(zhuǎn)化爐的生產(chǎn)負荷,提高了生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能,降低了轉(zhuǎn)化爐的設(shè)備投資和燃氣消耗,增加了產(chǎn)能、提高轉(zhuǎn)化管入口溫度和熱回收。

1.2 反應原理

原料天然氣中C2+的高級烴類在絕熱固定床反應器內(nèi)通過一定溫度、催化劑、壓力的作用下與部分甲烷與水蒸氣發(fā)生可逆吸熱反應生成CO、CO2與H2的過程稱為預轉(zhuǎn)化反應。該反應方程式如下:

熱裂解反應由于高級烴類組成復雜會造成反應過程積炭,可能發(fā)生副反應如下:

2 甲醇生產(chǎn)中預轉(zhuǎn)化催化劑正常運行情況

在正常運行操作中,要求每周定時記錄相關(guān)數(shù)據(jù)并繪制曲線。比如預轉(zhuǎn)化進出口溫度和床層溫度變化曲線等便于觀察溫度變化。控制系統(tǒng)負荷為96.8km3/h,盡力減少系統(tǒng)負荷波動,將水碳比控制在3.0~3.1之間,避免入口組分和溫度大幅度波動,進口溫度控制在550℃左右。

由于總反應熱效應是吸熱的,各床層溫度隨時間增加而增加,進出口溫度差逐漸變小,當出口溫度接近入口溫度時說明該層催化劑已基本失活。在催化劑后期操作中,通過計算催化劑每下移一層主要反應區(qū)域所需的時間并繼續(xù)提高預轉(zhuǎn)化入口溫度,以保證在允許范圍內(nèi)裝置穩(wěn)定運行。直至進出口C2+含量相同或溫差縮小至影響轉(zhuǎn)化爐操作為止,Davy設(shè)計要求預轉(zhuǎn)化催化劑可在正常情況下可以使用18個月左右。需要特別關(guān)注的是,催化劑超溫活性會急劇下降所以任何情況下不允許超溫運行。

3 預轉(zhuǎn)化催化劑失效情況

正常情況下溫度570℃、水碳比3.0~3.1、操作壓力2.2MPa的預轉(zhuǎn)化爐入口操作條件中可以將2%(摩爾分率)的高級烴和部分CH4經(jīng)過上面說的反應過程轉(zhuǎn)化為CO、CO2、H2,但整個過程是吸熱反應,則會導致出口氣體溫度降至490℃,與進口相比,出口溫度下降了大約80℃。保持這個溫差情況下可以比較好的進行預轉(zhuǎn)化反應,但上層催化劑的活性減少后反應會逐層下移,則下移后帶動了整體熱量后移,這就使得進出口溫差不斷減少,當溫差縮減到46℃左右時,設(shè)備已接近最大允許操作條件且催化劑活性整體發(fā)生改變,此時整個設(shè)備的工藝參數(shù)發(fā)生了比較大的變化:

(1)預轉(zhuǎn)化爐出口溫度上升劇烈,出口氣體熱量增加明顯。

(2)轉(zhuǎn)化爐入口溫度達到630℃的最大允許操作溫度,這時需要打開轉(zhuǎn)化爐進口盤管旁路閥消除多余的熱量防止溫度繼續(xù)上升造成設(shè)備損壞,但是這樣做的結(jié)果就是導致原料氣量減少,這就影響了整體流量,使得在入口溫度上升的情況下,出口氣體溫度也上升到臨界點630℃附近。

(3)盤管氣體溫度也會在整體溫度上升和流量減少情況下升至498℃超過設(shè)備最大允許的495℃。

(4)上層轉(zhuǎn)化催化劑的活性會因為入口溫度上升變好導致轉(zhuǎn)化管上部發(fā)生更多氣體反應吸收更多熱量,而對應轉(zhuǎn)化管下部卻是相反狀況,下部反應弱吸收熱量減少管壁溫度上漲使得使用壽命大幅減少。

(5)催化劑和轉(zhuǎn)化管對預轉(zhuǎn)化系統(tǒng)起保護作用,催化劑失效后更多的CH4和高碳烴進入下游工段增加了轉(zhuǎn)化爐負荷和熱負荷,在這種情況下可能導致催化劑增加析碳能力升高了轉(zhuǎn)化管管壁溫度。

4 失效應對措施

失效后的預轉(zhuǎn)化催化劑失去對預轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的保護作用,整個生產(chǎn)系統(tǒng)會不斷升溫,必須通過相關(guān)操作改變情況避免危險。

4.1 打開旁路閥按情況控制溫度變化

降低盤管進口原料氣溫度主要通過關(guān)小脫硫系統(tǒng)原料氣預熱旁路閥開大盤管旁路閥實現(xiàn);控制轉(zhuǎn)化爐入口溫度在

630℃以內(nèi),精心檢測調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化爐燒嘴和轉(zhuǎn)化管管壁溫度防止超溫。

4.2 裝置減負荷

轉(zhuǎn)化爐的負荷增加在預轉(zhuǎn)化催化劑失效后表現(xiàn)明顯,通過減小裝置負荷有利于降低原料氣溫度比如轉(zhuǎn)化爐入口、盤管出口、預轉(zhuǎn)爐入口等處,降低煙氣溫度。

4.3 控制轉(zhuǎn)化爐燃料氣量在合適范圍

控制轉(zhuǎn)化爐燃料氣量達到降低對流段煙氣溫度和轉(zhuǎn)化爐出口溫度對降低原料氣和煙氣溫度有比較好的作用。適當減小裝置負荷,是因為每降低轉(zhuǎn)化爐出口溫度1℃,CH4含量就會在轉(zhuǎn)化爐出口上漲0.05%,使得無效氣體量合成工段不斷增加增加了裝置能耗。而能耗的增加會使得材料的用量產(chǎn)生更差的效果,轉(zhuǎn)化爐的內(nèi)耗增加就會縮減了最終的產(chǎn)量這對產(chǎn)量控制十分不利,因為通過降低轉(zhuǎn)化爐中的燃料氣量來控制出口溫度達到減負裝置的效果是比較環(huán)保和高效能的。

4.4 對煙氣中氧含量進行控制

煙氣中氧含量偏高說明轉(zhuǎn)化爐內(nèi)加入的空氣量過多,這會使得本來溫度較低的空氣在流動中帶走轉(zhuǎn)化爐的熱量使得熱量損失增大并降低了熱效率。熱效率對整個轉(zhuǎn)化爐的反應過程是至關(guān)重要的,熱效率低于標準則會降低催化劑的活性,過高則會激活催化劑更快反應導致超溫效果,所以必須穩(wěn)定整個反應爐的熱效率。在調(diào)整過程中,將輻射段爐膛氧含量從1.2%降至1.0%,對燒嘴風門進行調(diào)節(jié),保證轉(zhuǎn)化爐燒嘴燃燒正常的情況下,將對流段氧含量從2.10%降到1.76%。

4.5 控制較高水碳比

在預轉(zhuǎn)化催化劑失效的工況下,為了促進轉(zhuǎn)化反應的轉(zhuǎn)化率,提高水碳比操作,可使穿透預轉(zhuǎn)化爐進入轉(zhuǎn)化爐的高碳烴與蒸汽反應,保護轉(zhuǎn)化管和轉(zhuǎn)化催化劑。同時增加原料氣中的蒸汽量,能降低煙氣溫度,增加盤管的氣體流量。通過提高水碳比,還可降低原料氣的溫度,降低過熱高壓蒸汽的溫度,吸收更多的熱量。

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陳鑫亮(1983-)男,漢,遼寧海城,助工,工學學士,研究方向:甲醇生產(chǎn)技術(shù)

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