呂孟理,盧劍偉,季明微,康海波
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
隨著客戶對車輛的品質要求越來越高,變速器的 NVH性能在開發過程中也越來越多被關注。變速器的齒輪敲擊(Gear rattle)噪音、嘯叫(Whine)是影響整車NVH性能的重要因素之一。變速器的振動、噪音通過變速器殼體進行振動傳遞和輻射,變速器殼體的模態對變速器噪音、振動有很大影響。在變速器設計開發過程中,一般先對變速器殼體模態分析優化再進行模具件的開發,模具件開發到位后需要進行模態測試,最后結合整車 NVH測試情況確認變速器殼體模態是否需要進一步優化。
變速器殼體模態分析目的是考察殼體的振動頻率,分析殼體振動頻域與發動機基頻及齒輪嚙合頻率的關系,找到找出殼體的震動劇烈區域,為后期的整車 NVH分析、試驗提供數據支持及參考。在對變速器殼體模態進行分析時,一般會先使用 CATIA建立該變速器殼體 3D數據,再利用Hypermesh和Nastran軟件對變速器殼體進行模態分析,提取變速器殼體模態和振型。

圖1 某款變速器殼體網格數據
某款變速器殼材料為AlSi9Cu3,彈性模量為70000MPa,泊松比為 0.33,密度為 2.73×10-9t/mm3,其模態分析結果如下表1所示:

表1
該變速器匹配的發動機為4沖程,發動機的基頻根據公式計算(n為發動機的轉速,Z為發動機的缸數,τ是發動機的沖程數),由此可得出發動機基頻共振區域約為20~200Hz,殼體的 1階頻率計算值為 628Hz,避開了發動機的基頻共振區域。
采用錘擊法模態測試方法對變速箱殼體進行模態測試分析,通過測量數據提取分析殼體的各階頻率、阻尼和模態振型。

圖2 變速器殼體模態測試圖
某款變速器殼體的模態測試結果與仿真誤差率:

表2
針對該變速器在整車各擋加速下噪音測試表明,該車在各擋加速到2700rpm左右時,在1070Hz左右有明顯噪音,進一步對對變速器的殼體振動測試,在1070Hz左右變速器殼體也存在明顯的共振。

圖3 右耳colormap圖

圖4 變速器殼體振動圖
通過對該變速器的結構分析,發現該變速器的常結合齒輪為24齒,該齒輪在各擋下加速工況下都存在24階嚙合頻率,該齒輪副的在2700rpm的嚙合頻率f=z*n/60=24*2700/60=1080Hz(z為齒數,n為發動機轉速),即在2700rpm存在1080Hz的齒輪副嚙合頻率,此頻率與變速器殼體1073Hz(4階)非常接近,故可以判斷變速殼體異常振動與其4階模態以及常嚙合齒輪頻率相關。
文章分析某變速器殼體模態,針對整車 NVH測試發現的殼體異常振動進行了分析,確認了變速器殼體異常振動與模態關系,對變速器開發與整車 NHV測試問題分析有一定指導意義。
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