李燕
摘 要:單晶爐功率柜使用水冷電纜連接加熱器電極,水冷電纜由中心的冷卻水管、周圍的導(dǎo)線、導(dǎo)線外橡膠管等組成,其內(nèi)部熱量較大,表面熱量小,水纜內(nèi)部熱量由冷卻循環(huán)水帶走,必須杜絕發(fā)生由于水流不暢造成電極溫度過高燒壞底板的安全事故,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性;同時(shí),水冷電纜相比普通電纜連接耗電指標(biāo)高,隨著光伏行業(yè)利潤的擠壓,節(jié)能至關(guān)重要,生產(chǎn)部門對(duì)單晶爐功率柜水冷電纜提出了節(jié)能改造的急迫要求。
關(guān)鍵詞:單晶爐;水冷電纜;冷卻循環(huán)水;節(jié)能改造
1 前言
公司單晶爐設(shè)備均使用水冷電纜連接加熱器電極,水冷電纜由中心冷卻水管、周圍導(dǎo)線、導(dǎo)線外橡膠管等組成;單晶爐水冷電纜使用內(nèi)循環(huán)水,水冷電纜在長時(shí)間大負(fù)荷工作狀態(tài)下,內(nèi)部導(dǎo)線產(chǎn)生熱膨脹并發(fā)生銹蝕甚至斷線,造成單晶爐設(shè)備長期運(yùn)行過程中存在重大設(shè)備安全隱患。同時(shí),水冷電纜特點(diǎn)是:輸電流大,其內(nèi)部熱量較大,表面熱量小,水纜內(nèi)部熱量由冷卻循環(huán)水帶走,長期使用后會(huì)發(fā)生內(nèi)部導(dǎo)電電阻變大,水纜有電壓差增加導(dǎo)致電量浪費(fèi)現(xiàn)象,但隨著光伏行業(yè)利潤擠壓,加工成本大幅度降低,設(shè)備節(jié)能運(yùn)行工況至關(guān)重要。
2 材料選用與技術(shù)方案
2.1 材料選用
材料選用分析:選用1×185mm2BVR銅芯線、1×240mm2VLV鋁芯線、LMY10×120鋁母排、TMY12×120的銅母排4種材料,進(jìn)行導(dǎo)電性能、載流量、安全機(jī)械強(qiáng)度、化學(xué)穩(wěn)定性及抗震性、安裝難易程度、行業(yè)應(yīng)用情況、材料單價(jià)(元/m)、使用數(shù)量(m)、加工費(fèi)用(元)等方面性價(jià)比對(duì)比分析后,得出以下材料選用方案:
(1)在滿足安全載流量的條件下:采用雙列模式LMY10×120鋁母排,預(yù)計(jì)每臺(tái)單晶爐使用32m,市場(chǎng)價(jià)113元/m,鋁母排材料費(fèi)用約3616元;采用1×240mm2VLV鋁芯線使用128m(16根,8m/根),市場(chǎng)價(jià)18.5元/m,鋁芯線材料費(fèi)用:2368元;采用1×185mm2BVR銅芯線柔性好使用112m(14根,8m/根),市場(chǎng)價(jià):166元/m,銅芯線材料費(fèi)用18592元;采用TMY120×12銅母排使用16m(8m/根),市場(chǎng)價(jià)830元/m,銅母排費(fèi)用合計(jì)13280元;上述數(shù)據(jù)得出:在安全負(fù)荷載流量保證的情況下,鋁芯線價(jià)格最低;
(2)鋁母排各連接敷設(shè)方式為硬連接,導(dǎo)電性能相比銅母排較差并散熱性能較低,如外部不裝設(shè)絕緣套管,將增加設(shè)備安全運(yùn)行及檢修風(fēng)險(xiǎn);如加裝絕緣套管,將不利于鋁母排散熱;
(3)采用母排聯(lián)接時(shí),因大電流流會(huì)在兩母排之間產(chǎn)生電磁力,會(huì)引起單晶爐下爐體振動(dòng),給拉晶造成嚴(yán)重影響;
(4)鋁母排成品材料一根3m,如需使用還得連接,加工和安裝工作困難。
基于以上分析,技術(shù)方案采用1×240mm2VLV鋁芯纜材料改造,母排鏈接部位做好絕緣防護(hù)完全符合要求。
2.2 技術(shù)方案
將兩根水冷電纜改成鋁芯電纜,單晶爐電極與電纜之間用母排連接固定,每根水冷電纜替換為8根1×240mm?VLV鋁芯電纜,電纜接頭鼻子采用銅鋁過渡線鼻,可保證接觸良好,同時(shí)對(duì)接頭進(jìn)行絕緣防護(hù)處理;考慮電纜布線的安全及正負(fù)級(jí)明顯辨識(shí),對(duì)鋁電纜進(jìn)行顏色區(qū)分安裝,紅色代表正極輸出,黃色表示負(fù)極輸出,并梳理線路和間隔固定;在完成安裝后,用絕緣漆對(duì)改造母排連接處做好絕緣處理,防止觸電、拉弧等安全事故。
通過改造,能夠有效杜絕發(fā)生由于水流不暢造成的電極溫度過高、水纜斷線故障等設(shè)備安全事故。
3 節(jié)能成效與經(jīng)濟(jì)效益
3.1 節(jié)能成效明顯
(1)改造后對(duì)單晶爐生產(chǎn)工藝無影響,在實(shí)際等徑狀態(tài)下,有功功率有2kW左右下降;
(2)鋁芯電纜改造后,相對(duì)水冷電纜負(fù)載內(nèi)阻下降,具體體現(xiàn)為電纜壓差的下降,基本可保持1.5V的降低;
(3)由于電纜電壓壓差的降低,在功率不變的狀態(tài)下,設(shè)備熱場(chǎng)實(shí)際消耗電流也相應(yīng)降低;
(4)本次線纜材料含改造費(fèi)用約2500元/臺(tái),原配置的水冷電纜約10000元/臺(tái),設(shè)備備件價(jià)格相比大幅度降低;
3.2 經(jīng)濟(jì)效益顯著
技改方案實(shí)施后,經(jīng)設(shè)備技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,按每爐運(yùn)行70小時(shí)計(jì)算,每運(yùn)行一爐較未改造前電能減少損耗350度,共40臺(tái)單晶爐,按每臺(tái)每月開爐10爐,每月降低電能損耗14萬度電,按公司目前單位電價(jià)0.45元/度計(jì)算,40臺(tái)設(shè)備每月可節(jié)省電費(fèi)6.3萬元左右,同時(shí)每月減少電氣配件維修成本2.7萬元;合計(jì)每月節(jié)約生產(chǎn)成本9萬元,全年共計(jì)節(jié)約生產(chǎn)成本108萬元。
4 結(jié)語
公司單晶爐功率柜已改造20臺(tái),試運(yùn)行了一年半,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠。實(shí)踐證明單晶爐功率柜水冷電纜節(jié)能改造技術(shù)方案完全能夠滿足生產(chǎn)工藝要求,具有顯著的節(jié)能效果與經(jīng)濟(jì)效益,并能有效降低單晶爐電源柜故障發(fā)生率,大大增加設(shè)備運(yùn)行可靠性;后期公司技術(shù)人員將繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè),并進(jìn)行批量性技術(shù)改造。
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(作者單位:新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院)