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硫酸法鈦白廢酸處理與濃縮工藝

2017-05-30 12:59:25黃麗麗
科技尚品 2017年1期

黃麗麗

摘 要:在硫酸法生產鈦白粉的過程中將產生較多的廢酸,需進行廢酸的合理化處理及資源利用。文章在對于鈦白廢酸來源以及鈦白廢酸處理現狀深入分析的基礎上,對鈦白廢酸濃縮利用工藝進行深入研究,包括廢酸真空濃縮工藝、廢酸預濃縮結合蒸汽蒸發濃縮工藝、噴霧濃縮工藝等,以推動鈦白硫酸工藝綠色、可持續發展。

關鍵詞:硫酸法;鈦白;廢酸;濃縮工藝

1 鈦白廢酸概述

1.1 鈦白廢酸來源

硫酸法生產鈦白粉的工藝流程圖如下圖1 所示,涵蓋了酸解、凈化、濃縮、水解、漂洗、鹽處理、煅燒及粉碎等工藝。

從生產工藝流程圖中發現,硫酸在鈦白的制備過程中僅起到中間介質的作用,不進入最終產品,僅參與化學反應,因此,在實際的硫酸法制備鈦白粉的過程中,酸解及凈化、水解過程將排放大量廢酸,其中,酸解過程每生產1噸約排放8噸濃度約20%左右的廢酸,在凈化水解偏鈦酸的過程中,每生產1噸鈦白粉約排放80噸濃度為2~3%的廢酸。廢酸的成分主要為游離態硫酸以及硫酸鹽等,對廢酸的處理:對濃度約20%左右的廢酸通常進行處理再利用,而對于濃度為2%的廢酸通常經中和處理達標后方可排放。

1.2 鈦白廢酸處理現狀

1.2.1 中和工藝

包括石灰中和工藝、氨中和工藝、礦石中和工藝以及堿性廢水中和工藝等,其中,我公司采用石灰石和石粉相結合,先用石粉將廢酸及廢酸的混合物中和至pH值為2.5~4.0,再用15%左右的石灰乳繼續中和,同時用空壓攪拌氧化其廢液中的二價鐵,氧化的同時控制液體的pH達到6~9,在中和好的水移至沉降池之前加入適量的沉降劑助沉,將中和好的水再通過板框壓濾機壓濾,最終水達到排放的標準后直接排放。該工藝具有操作簡便,系統簡單,成本較低的優勢,然而其操作費用高,廢液排放前需檢測其水質是否達標,同時中和的鈦石膏量多,生產每噸鈦白粉有12噸的產生含水量50%鈦石膏,造成二次污染;氨中和工藝利用含氨廢水進行廢酸的中和處理,可用于生產肥料。該工藝流程較為繁雜,且處理過程中產生的含氨廢水不易處理,同時要求生產的條件受限;礦石中和工藝即利用橄欖石中和廢液,得到SiO2固體和MgSO4溶液,其中SiO2固體可安全堆存或進一步處理,而MgSO4溶液經沉淀除去重金屬離子后可安全排放,但該工藝前期投資較大;堿性廢水中和工藝利用工廠排放的堿液廢水進行廢酸液的中和處理,至達標排放,可對于兩類工業廢水進行綜合處理,并進一步降低治理成本,但該工藝受廠區條件及環境等客觀條件的制約。

1.2.2 浸出礦物工藝

主要包括制備人造金紅石工藝、制備硫酸銅工藝、制備磷肥工藝、制備活性白土工藝等,其中,制備人造金紅石工藝可利用廢酸制備金紅石,工藝簡單,經濟效益較高,符合工業生產實際,但該工藝生產流程較長,而高鎂鈣鈦精礦難以用硫酸浸出;制備硫酸銅工藝適于低品位銅礦和廢銅的浸出。具有操作簡單、經濟效益高的優點,但實施范圍受限;制備磷肥工藝需配套一條磷酸生產線,制作工藝簡單但此工藝的應用范圍有限;制備活性白土工藝流程簡單,易于實現工業化,但廢酸消耗量較少。

1.2.3 廢酸再生工藝

主要包括WSA工藝以及焙燒法工藝等兩方面,WSA工藝由托普索公司研發而成,即濕法硫酸工藝,其中硫回收率及氧化物脫除率均較高在90%以上,可回收大量熱量,但該工藝較為復雜,運行成本較高;焙燒法工藝利用Fe3O4與廢酸混合后,通過氣體燃料的加熱作用,逐漸脫水,使得硫酸亞鐵分解,硫鐵礦被氧化,但該工藝運行成本較高。

1.2.4 萃取法工藝

萃取法工藝主要利用臭氧將廢酸中的亞鐵離子氧化為三價鐵離子,然后利用甲基丁基酮作萃取劑,萃取比選用萃取劑與鈦白廢酸體積之比為1:1,研究表面,該工藝是采用酸鹽分離的方法,分離效果好,酸回收率高,具有較好的自動化控制性能,其主要的缺點在于回收酸的成本較高。

1.2.5 溶解度原理法

由于在不同濃度的硫酸中,硫酸鹽的溶解度也不盡相同,利用該理論,可通過鹽析和共沉降作用對于廢酸中其他鹽類進行排除,再經過蒸發濃縮作用,有利于廢酸濃縮工藝的平穩運行,因此該方案具有良好發展前景。

2 鈦白廢酸濃縮利用工藝

2.1 廢酸真空濃縮工藝

廢酸真空濃縮技術現已發展成為一種比較成熟的廢酸濃縮利用工藝,廢酸的真空濃縮工藝其流程圖如下圖2所示:

廢酸溶液與轉窯煅燒來的350~400℃的尾氣進行質量和熱量交換,尾氣經凈化及電除霧直接真空排放。此時廢酸溶液濃度升至28%,然后再經過多效蒸發濃縮,后冷卻、熟化結晶,再通過壓濾去除廢酸中的硫酸亞鐵,從而得到純質濃度高的硫酸溶液。此濃縮工藝可取得理想的處理效果,同時具有運行成本的優勢,也被國內企業所采用,其弊端在于尚未完全解決石墨加熱器堵塞的問題。

2.2 廢酸預濃縮結合蒸汽蒸發濃縮工藝

廢酸預濃縮結合蒸汽蒸發濃縮可實現高效化廢酸濃縮利用,首先利用廢熱對于廢酸進行預濃縮,再利用水蒸氣真空蒸發,對于廢酸進行進一步濃縮,然后利用高溫煅燒尾氣對于廢酸進行再次濃縮,此時其硫酸濃度可達82%,濃縮經濟效益較高,但也存在管道堵塞的問題。

2.3 噴霧濃縮工藝

將鈦白廢酸通過泵的作用輸送至噴霧濃縮裝置,然后在裝置內部發生霧化作用,由于霧化液滴粒徑較小,在與熱空氣接觸后發生熱量及質量的傳遞作用,水分被蒸發,因此會析出硫酸鹽,得到的懸濁液通過離心分離機實現固液分離。該工藝熱量利用率較高,濃縮成本低,因此可推廣應用。

參考文獻

[1]陳朝華.鈦白粉生產及應用技術[M].北京:化學工業出版社,2006.

[2]李亮.國內外鈦白廢酸綜合治理及回收利用研究現狀[J].濕法冶金,2010,29(3):150-158.

(作者單位:廣西藍星大華化工有限責任公司)

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