田斌

摘 要文章介紹了萊鋼型鋼煉鋼廠4#轉爐智能出鋼系統。通過對轉爐傾動、鋼包車及合金溜槽相關模型的建立,利用自動化手段,實現無人值守智能出鋼,并降低了鋼水的含磷量。
【關鍵詞】出鋼 智能化 轉爐
隨著工業4.0概念的提出,智能工廠的建設成為了工業4.0最重要的發展方向。萊鋼型鋼煉鋼廠以此為契機,將智能工廠的建設提上工作日程。建設思路是將轉爐工藝劃分成不同模塊,通過各個模塊的智能化,使得整個智能工廠建設得以實現。出鋼工藝作為轉爐煉鋼工藝的重要一環被劃為一個模塊,自動化系統開發后經過多次的調試與改進,最終實現智能出鋼。
1 原因分析
萊鋼型鋼煉鋼廠4#轉爐為150t脫磷爐,原出鋼工藝為吹氧結束后,由出鋼工在爐后根據鋼水的下渣情況及鋼水的出鋼量,通過操作臺不斷手動調整鋼包車距離及搖爐角度,使鋼水流入鋼包中,同時在鋼水流出總量的1/4時,通過旋轉溜槽向鋼包中加入脫氧劑及合金,進行鋼水脫氧和合金化,在觀察到出鋼口下渣時結束出鋼,將轉爐搖至零位。整個工藝過程至少需要2名操作人員的配合。
2 系統開發
為了減少工藝過程中的人工參與,減免人為安全事故,縮短工藝流程時間,提高鋼水質量,我們對出鋼工藝的自動化系統做了重新開發,并制定了以下方案:
(1)原鋼包車為人工手動操作,通過目視及經驗判斷鋼包車位置,需要增加傳感裝置用以測量鋼包車的行程。通過對編碼器和激光測距儀在性能,安全性及易維護等多方面的對比考慮后,決定在爐后0米平臺增加激光測距儀1臺,通過距離實時檢測實現鋼包車自動運行的控制;
(2)根據出鋼時鋼包車距離與轉爐傾動角度的對應關系,建立多套出鋼模型,依據模型,通過分階段方式對鋼包車距離及搖爐角度進行耦合控制。按照鋼水的傾倒角度,不斷自動調整鋼包車的距離,使鋼水順利流入鋼包中;
(3)為保證在出鋼過程中自動向鋼包中加入脫氧劑及合金,需要在合金旋轉溜槽的減速機軸上加裝編碼器,依據模型,通過出鋼量與搖爐角度的耦合,經過編碼器定位,一次或多次自動控制旋轉溜槽向鋼包車內加合金;
(4)增加爐后下渣檢測系統,出鋼結束后,通過與下渣檢測系統的通訊,接收關閉滑動出鋼口信號,自動搖爐至轉爐零位,出鋼過程結束。
3 系統優化
系統開發完成后,經過多次調試,發現實際運行中存在諸多問題。隨后,我們對系統進行了優化:
(1)為了保障安全,增加一臺激光測距儀作為冗余,并將兩臺數據進行實時對比。一旦發生數據不同步的情況,立即終止出鋼過程;
(2)因鋼包車所處位置的環境較惡劣,以及出于安全性方面的考慮,沒有在鋼包車上安裝抱閘,因此通過不斷的調試,找到適合鋼包車剎車距離的提前量參數;
(3)通過對轉爐傾動變頻參數的調整,使出鋼過程中,能夠精確控制轉爐傾動角度;
(4)根據鋼水渣量的不同,選擇一次關閉滑動出鋼口或者二次關閉滑動出鋼口。以防止出現渣中物質污染鋼水的現象;
(5)因系統采用Siemens S7-400PLC,因此在調試穩定后,將程序封裝為GRAPH流程圖模塊,如圖1所示,以便于程序監控及故障的查找。
(6)受各種條件限制,該系統還有一些不足之處,今后可以進一步完善。例如在爐后增加紅外熱成像系統,以檢測爐內鋼水情況以及鋼水是否從大爐口溢出,以便及時擋渣及停止出鋼。在保證生產安全的同時,能夠更加精確的建立出鋼模型,使智能出鋼系統能夠做到實時調整,進一步提高鋼水質量。
4 使用效果
系統投入使用以后,能夠在轉爐吹氧過程結束后,一鍵轉為智能出鋼,在爐后無人值守的情況下,轉爐以2度的精確度自動向后搖爐,同時鋼包車配合傾動角度自動行駛至相應位置,并且鋼包車能在30cm之內精確控制,在爐體搖至-90度時,合金旋轉溜槽分兩次自動加入脫氧劑及合金,出鋼快結束時,通過與爐后下渣檢測系統的通訊,根據渣量接收關閉滑動出鋼口信號,轉爐自動搖爐至零位,出鋼過程結束,工藝流程如圖2所示。整個出鋼流程縮短時間2分鐘。由于出鋼結束信號由人為控制的秒級提升至自動控制的毫秒級,減少了出鋼時下渣量,避免鋼包中的鋼水回磷,使得鋼水含磷量平均降低0.003%,確保每爐鋼水磷含量在0.02%以內。
5 結論
萊鋼型鋼煉鋼廠4#轉爐智能出鋼系統自2016年4月正式投入生產一年以來,系統運行穩定,并順利移植到其他3座120t轉爐。該系統的成功應用精簡了崗位富余人員,縮短了煉鋼流程時間,提升鋼水質量的同時避免了人為操作導致的大爐口下渣、下鋼以及將鋼水放到鋼包以外的事故,為智能工廠的建設打下了堅實的基礎。
作者單位
山信軟件股份有限公司萊蕪自動化分公司 山東省萊蕪市 271104