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韶鋼連鑄方坯脫方缺陷的成因及其改善研究

2017-07-01 22:55:36付謙惠郭峻宇
科技視界 2017年6期
關(guān)鍵詞:缺陷

付謙惠 郭峻宇

【摘 要】韶鋼8號方坯連鑄機(jī)自順利投產(chǎn)以來,現(xiàn)場生產(chǎn)一直受脫方困擾,供軋鋼廠連鑄方坯脫方超標(biāo)率最高達(dá)到1.74%。分析表明,澆鑄過程中結(jié)晶器冷卻的不均勻是連鑄方坯產(chǎn)生脫方缺陷的直接原因。通過分析并調(diào)整轉(zhuǎn)爐冶煉和中間包冶金工藝、結(jié)晶器參數(shù)、澆注溫度、二冷配水、鑄坯拉速等,強(qiáng)化鑄坯對弧和噴水的精確度,使韶鋼鑄坯脫方率小于0.01%,整體鑄坯合格率達(dá)到99.99%以上。

【關(guān)鍵詞】連鑄坯;結(jié)晶器;脫方;缺陷

0 緒論

8號連鑄機(jī)自順利2011年4月投產(chǎn)以來,現(xiàn)場生產(chǎn)一直受脫方困擾,當(dāng)年供高線廠連鑄方坯脫方超標(biāo)率最高達(dá)到 1.74%。2012年至2015年,因方坯生產(chǎn)量的增大,鑄坯脫方超標(biāo)支數(shù)明顯增加,本文分析了目前8號鑄機(jī)的生產(chǎn)情況,找出目前存在的問題(脫方)。根據(jù)實(shí)際情況,分別從管理、設(shè)備、工藝三個方面分析原因。根據(jù)分析結(jié)果,重點(diǎn)從設(shè)備、工藝兩個方面進(jìn)行了改進(jìn),明顯降低了脫方率。

1 韶鋼8號連鑄機(jī)的生產(chǎn)與方坯脫方缺陷的形成

1.1 8號連鑄機(jī)的生產(chǎn)現(xiàn)狀

8號機(jī)為8機(jī)8流方坯連鑄機(jī),生產(chǎn)的斷面170mm×170mm方坯。鑄坯的平均脫方超標(biāo)率高達(dá)0.35%,針對8號機(jī)生產(chǎn)現(xiàn)狀,進(jìn)行了系統(tǒng)的分析與研究。2013~2015年的脫方超標(biāo)量為18853噸,嚴(yán)重影響了公司的經(jīng)濟(jì)效益。

1.2 連鑄坯的形狀缺陷的影響因素

1.2.1 結(jié)晶器銅壁錐度幾何形狀呈拋物線變化,以適應(yīng)凝固坯殼收縮過程,坯殼與銅壁盡可能接觸良好,抑制氣隙形成,使結(jié)晶器周邊坯殼生長均勻。

1.2.2 小方坯結(jié)晶器冷卻,水縫水流速不均勻是銅管變形的主要原因。因此,銅管與水套裝配保證結(jié)晶器縱向和橫向水縫尺寸均勻是水流速一致的保證。

1.2.3 結(jié)晶器銅管圓角半徑使角部坯殼厚度均勻,可防止鑄坯脫方。

2 設(shè)備參數(shù)對脫方的影響分析

2.1 銅管的技術(shù)參數(shù)和使用壽命

2.1.1 銅管的錐度

8號機(jī)在澆注鋼種Q235(銅管每流均使用A廠),N1脫方后在結(jié)晶器下口3.6m處漏鋼。在其它生產(chǎn)條件沒有改變的情況下,更換新銅管后,脫方現(xiàn)象消失。經(jīng)測量脫方結(jié)晶器的銅管錐度,并與原始錐度曲線對比,發(fā)現(xiàn)脫方是銅管錐度已經(jīng)嚴(yán)重磨損所致。

2.1.2 銅管的壁厚

8號連鑄機(jī)N2流曾發(fā)生脫方(斷面170mm×170mm,鋼種Q235)事故。通過對脫方時的結(jié)晶器設(shè)備參數(shù)分析發(fā)現(xiàn),錐度良好,而銅管壁厚明顯不均勻。

2.2 結(jié)晶器的水縫對鑄坯脫方的影響

2.2.1 結(jié)晶器水縫

我廠結(jié)晶器水縫為4mm,銅管材質(zhì)為磷脫氧銅、HB>80、內(nèi)腔鍍鉻厚0.3mm。在水縫尺寸不等時,各縫水的流速不同,從而不能均勻的冷卻鑄坯,易產(chǎn)生脫方缺陷。

2.2.2 角部水縫

8號連鑄機(jī)采用的是圓角水套,角部水縫不均勻(約有1mm的偏差)且下線后的精度得不到保障,因此容易產(chǎn)生脫方缺陷。

2.3 二冷室托輥對鑄坯脫方的影響

二冷室托輥共有40個(每流5個),其中4號托輥與拉矯機(jī)之間有一個送引錠輔助托輥。2013年全年3號機(jī)產(chǎn)量190萬噸(14844爐),共計更換219個托輥,每個托輥的平均壽命只有35爐。

3 連鑄工藝參數(shù)對鑄坯脫方的影響

3.1 鋼中C對鑄坯脫方的影響

鋼的收縮量很大部分決定于鋼的含碳量,高溫坯殼的線收縮對脫方有直接影響。我廠Q235B的碳含量內(nèi)控范圍在 0.08~0.14 %,屬包晶鋼,坯殼線收縮大,導(dǎo)致初生坯殼凝固厚度不均勻,易于形成脫方。 3.2 Mn/S比對鑄坯脫方的影響

我廠通過現(xiàn)場多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):當(dāng) Mn/S≥2 5時,脫方顯著減少。根據(jù)我廠的現(xiàn)有條件, Mn/S比均大于28較為適宜。

3.3 結(jié)晶器一冷對鑄坯脫方的影響

3.3.1 結(jié)晶器水量

結(jié)晶器水縫水流速約為5~8m/S(水縫尺寸為4mm)將出現(xiàn)間歇沸騰;對于低碳鋼水速小于6m/s、中碳鋼水速小于9m/s,在結(jié)晶器冷卻面引起間歇沸騰。水速大于10m/s,可抑制間歇沸騰,有利于傳熱。

3.3.2 結(jié)晶器冷卻水進(jìn)水溫度

韶鋼Q235鋼澆鑄過程中,開澆時結(jié)晶器進(jìn)水溫度在28℃~31℃左右,澆鑄結(jié)束后,結(jié)晶器進(jìn)水溫度升高到35~37.8℃,從開澆到澆鑄結(jié)束,結(jié)晶器進(jìn)水溫度升高大約6~8℃。生產(chǎn)實(shí)踐表明,生產(chǎn)包晶鋼,初檢合格率達(dá)到99.75%以上。綜上所述,研究得出合適的結(jié)晶器進(jìn)水溫度在35℃左右。

3.4 二冷水對鑄坯脫方的影響

3.4.1 連鑄機(jī)的二次水冷系統(tǒng)對鑄坯脫方的影響及解決方案

通過對8號方坯連鑄機(jī)的二冷噴嘴使用情況進(jìn)行跟蹤與觀察,發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中存在二冷噴嘴堵塞噴嘴堵塞嚴(yán)重,噴嘴被堵個數(shù)最多達(dá)100多個,造成的后果是方坯脫方廢品的大量增加,最嚴(yán)重的一個月有400多噸鋼坯變成廢品。

從生產(chǎn)線噴嘴取出的堵塞物主要是結(jié)垢堵塞、懸浮物及絮狀物積累堵塞和管壁脫落的銹蝕物,成片狀,其中,因管道管壁脫落的銹蝕物和結(jié)垢堵塞占了93%。

3.4.2 二冷噴淋管對中和噴淋均勻性對脫方的影響

生產(chǎn)實(shí)踐表明,脫方的產(chǎn)生不是某個單一因素在起作用,需要對所有二冷參數(shù)進(jìn)行規(guī)定,才能保證鑄坯處于可控狀態(tài)。造成韶鋼鑄坯脫方的主要因素是結(jié)晶器銅管磨損及其裝配,其次是二冷水質(zhì)和噴淋系統(tǒng)的對中度。

4 連鑄坯脫方的改善方法

4.1 結(jié)晶器的參數(shù)優(yōu)化

2014年開始,在8號方坯連鑄機(jī)試用鉆石型結(jié)晶器銅管,鉆石型銅管相比普通銅管脫方支數(shù)有明顯減少,通過保證銅管錐度,對降低鑄坯鑄坯脫方有顯著效果。

4.2 二冷水分布及優(yōu)化表

二冷水量是鑄坯出結(jié)晶器后加重脫方的根源。保證水條對弧精度,水咀完好, 優(yōu)化比水量參數(shù)后的脫方廢品率有明顯降低。

4.2.1 Mn和S成分調(diào)整

我廠8號機(jī)生產(chǎn)Q235鋼種Mn/S>20時可以減緩脫方,當(dāng)增加了Mn/S以后,脫方率明顯減少。

4.2.2 二冷室進(jìn)行精確對弧

對弧樣板是校對檢測連鑄機(jī)對弧精度的檢測工具,必須確保對弧樣板精度,彎曲半徑制造精度要求為±0.02-0.05,平面要求為±0.05,平行度要求為±0.03。

5 總結(jié)

針對鑄坯脫方問題,本文進(jìn)行了深入的研究分析,結(jié)論如下:

(1)澆鑄過程中的不均勻冷卻是連鑄方坯產(chǎn)生脫方缺陷的直接原因。二冷水量均勻分布,是鑄坯出結(jié)晶器后產(chǎn)生二次脫方的根源。必須對影響結(jié)晶器均勻冷卻的主要因素進(jìn)行控制與優(yōu)化;

(2)通過對比試驗(yàn)、低倍檢驗(yàn)和統(tǒng)計分析等手段的進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),鑄坯脫方的主要因素首先是結(jié)晶器銅管磨損及其裝配精度,保證銅管的加工精度,在銅管任意斷面上壁厚的極限偏差應(yīng)控制在2~3%以下。其次是二次冷卻系統(tǒng)的正常運(yùn)行,而澆注溫度與鑄坯速度、注流偏斜對韶鋼方坯脫方的影響不是主要因素;

(3)通過調(diào)整轉(zhuǎn)爐冶煉和中間包冶金工藝、結(jié)晶器參數(shù)、澆注溫度、二冷配水、鑄坯拉速,強(qiáng)化鑄坯對弧和噴水的精確度,很好地改善了連鑄坯質(zhì)量,使韶鋼鑄坯脫方率小于0.01%,整體鑄坯合格率達(dá)到99.99%。

【參考文獻(xiàn)】

[1]Samarasekera,IV et al.小方坯結(jié)晶器形狀傳熱及結(jié)晶器與坯殼相互作用[C].發(fā)展中國家連鑄會議文集.中國金屬學(xué)會,北京,1993:152.

[2]屈正平,閻麗萍,巨建濤,等.酒鋼連鑄方坯裂紋和脫方原因初探[J].鋼鐵研究.10(5):24-26.

[責(zé)任編輯:張濤]

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