■ 黃興 周虎/國營蕪湖機(jī)械廠
某型飛機(jī)三余度舵機(jī)是航向操縱系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作機(jī)理較為復(fù)雜,且直接與操縱系統(tǒng)執(zhí)行部件相連,接收飛行控制系統(tǒng)指令,實(shí)現(xiàn)對(duì)方向舵面的控制。因此,其工作可靠性和穩(wěn)定性不僅對(duì)飛行控制系統(tǒng)至關(guān)重要,而且直接影響著飛機(jī)飛行品質(zhì)和安全。
該舵機(jī)在內(nèi)外場使用過程中,主要出現(xiàn)滲漏油、對(duì)應(yīng)通道故障燈報(bào)故、單通道調(diào)整方向舵角度僅能到達(dá)14°且自動(dòng)回中等三種典型故障。
1) 伺服閥與通道組件結(jié)合面滲漏油
a. 故障分析
故障原因可能為該處密封圈裝配被切損、伺服閥和通道組件密封結(jié)合面平面度超差以及兩者平面存在超技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的橫縱向劃痕、密封槽深度尺寸超差引起的密封圈突出量不足。
b. 排除方法
更換損壞的密封圈;對(duì)伺服閥底面以及與其配合密封的通道組件平面進(jìn)行配磨,使平面度滿足要求;磨修上述兩密封平面以去除橫縱向劃痕;測量密封圈裝配槽尺寸,選配凸出量符合要求的密封圈進(jìn)行裝配。
2) 通道組件與底座組件結(jié)合面滲漏油
a. 故障分析
故障原因可能為通道組件與底座組件結(jié)合面處密封圈制造缺陷或被切損,或者兩組件連接的油孔內(nèi)部有貫穿性劃痕。
b. 排除方法
更換對(duì)應(yīng)缺陷或損壞密封圈;研磨連接油孔表面至無明顯縱向劃傷,磨修時(shí)需注意該油孔不能磨修過多,否則會(huì)因油孔尺寸被磨大導(dǎo)致密封圈壓縮量不足而再次出現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象。
3) 機(jī)上“假滲油故障”
除以上由自身問題引發(fā)的滲漏油故障外,該舵機(jī)在內(nèi)外場使用過程中還會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)“假滲油故障”,表現(xiàn)為在加壓試驗(yàn)時(shí)各通道組件之間有液壓油滲出,但停止后不再有新液壓油出現(xiàn)。
a. 故障分析
這種假故障的主要原因?yàn)闄C(jī)上拆裝三余度舵機(jī)周圍液壓系統(tǒng)部附件時(shí)未對(duì)三余度舵機(jī)進(jìn)行應(yīng)有的防護(hù),而使液壓油落入三余度舵機(jī)。因?yàn)槿喽榷鏅C(jī)各通道組件之間的溝槽較深,一旦有液壓油進(jìn)入,液壓油將在通道組件之間蔓延,形成半固態(tài)油污。加壓試驗(yàn)時(shí),因三余度舵機(jī)工作發(fā)熱,使半固態(tài)油污融化并逐漸滲出;而在試驗(yàn)停止、溫度降低后,液壓油又重新變?yōu)榘牍虘B(tài),不再滲出。對(duì)外表現(xiàn)為產(chǎn)品存在滲漏油問題,但實(shí)質(zhì)是一種假故障。
b.排除方法
在拆裝三余度舵機(jī)附近液壓系統(tǒng)部附件時(shí),注意對(duì)舵機(jī)做好防護(hù),例如,可以用塑料布等物體將其遮蓋,防止液壓油進(jìn)入。
報(bào)故的原因可能由通道組件零偏差值超差、傳感器短斷路、微動(dòng)開關(guān)行程及間隙偏小、電磁開關(guān)故障等原因引發(fā)。
1) 通道組件零偏差值超差
a.故障分析
三個(gè)通道組件零偏差值的要求為不大于7.5mA,此要求是為了保證三余度舵機(jī)三個(gè)通道組件活塞桿在相同控制指令信號(hào)下保持同進(jìn)同出,步調(diào)一致。由于三個(gè)通道組件活塞桿固定在同一個(gè)回中搖臂上,當(dāng)零偏差值超差時(shí),通道組件運(yùn)動(dòng)速度不一致,在運(yùn)動(dòng)中形成“力紛爭”現(xiàn)象,導(dǎo)致通道組件拉桿與活塞桿之間不再剛性,形成相對(duì)位移,觸發(fā)微動(dòng)開關(guān),燃亮故障燈。
b. 排除方法
將零偏差值調(diào)整至規(guī)定范圍,并盡量處于同一個(gè)數(shù)量級(jí)。
2) 傳感器短斷路
a. 故障分析

圖1 三余度舵機(jī)結(jié)構(gòu)圖

圖2 故障舵機(jī)與正常舵機(jī)墊塊裝配狀態(tài)對(duì)比

圖3 制動(dòng)器中墊塊定位孔孔距尺寸對(duì)比
當(dāng)傳感器出現(xiàn)短斷路時(shí),無法將舵機(jī)動(dòng)作信號(hào)正確反饋給電傳計(jì)算機(jī),因此會(huì)出現(xiàn)故障通道組件反饋信號(hào)與其余通道組件反饋信號(hào)有較大差異現(xiàn)象,進(jìn)而使+27V電壓信號(hào)被飛行控制系統(tǒng)切斷,導(dǎo)致該通道組件不能正常參與工作,燃亮故障燈。
b. 排除方法
查找短斷路故障導(dǎo)線,重新焊接或更換部件。
3) 微動(dòng)開關(guān)行程及間隙偏小
a. 故障分析

圖4 兩墊塊尺寸對(duì)比
三個(gè)通道組件各有1個(gè)微動(dòng)開關(guān),其工作原理為:當(dāng)通道組件活塞桿與拉桿出現(xiàn)相對(duì)位移達(dá)3.2~4.5mm時(shí),拉桿帶動(dòng)其中的鋼球運(yùn)動(dòng)觸發(fā)微動(dòng)開關(guān),燃亮故障燈;當(dāng)微動(dòng)開關(guān)工作行程過小時(shí),舵機(jī)正常工作時(shí)會(huì)觸發(fā)開關(guān),燃亮故障燈;在活塞桿空擋位置時(shí),微動(dòng)開關(guān)頂桿與其搖臂之間的間隙偏小,也會(huì)在舵機(jī)工作時(shí)觸發(fā)開關(guān),燃亮故障燈。
b. 排除方法
調(diào)整微動(dòng)開關(guān)啟動(dòng)行程、空檔時(shí)間隙至規(guī)定范圍。
a. 故障現(xiàn)象
某架飛機(jī)調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),單通道調(diào)整方向舵時(shí),向左最大只能偏轉(zhuǎn)14?(工藝要求需偏轉(zhuǎn)到16?后進(jìn)行相關(guān)性能檢查),且到14?后方向舵自動(dòng)回到中位。
b. 故障分析
將三余度舵機(jī)返回內(nèi)場,在模擬機(jī)上檢查單通道工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)此時(shí)回中搖臂輸出行程與三個(gè)通道同時(shí)工作時(shí)的輸出行程相比明顯偏變小。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),搖臂行程明顯變小的原因是其滾輪組件約在搖臂80%工作行程處觸碰到制動(dòng)器中靠近通道活塞一側(cè)的墊塊,運(yùn)動(dòng)受阻所致。正常工作時(shí),滾輪組件只在搖臂極限行程處才會(huì)觸碰墊塊。
對(duì)故障舵機(jī)進(jìn)行分解(見圖1),對(duì)比故障舵機(jī)與正常舵機(jī)制動(dòng)器中兩墊塊裝配狀態(tài),發(fā)現(xiàn)故障舵機(jī)與正常舵機(jī)墊塊兩端的高度不一致(見圖2);再分解制動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)其中的墊塊定位孔孔距與正常舵機(jī)不一致,經(jīng)測量,故障舵機(jī)兩墊塊定位孔距與圖紙規(guī)定相反(見圖3),正常舵機(jī)孔距2處為21mm,4處為23mm,故障舵機(jī)對(duì)應(yīng)的孔距1處為23mm,3處為21mm。
綜合分析可知,因故障舵機(jī)制動(dòng)器上兩墊塊定位孔距加工錯(cuò)誤,與圖紙要求呈相反狀態(tài),導(dǎo)致兩墊塊位置裝配相反。因兩墊塊傾斜角度不一樣(見圖4),裝反后導(dǎo)致靠近活塞一側(cè)的墊塊比正常舵機(jī)墊塊高出約5mm,導(dǎo)致回中搖臂滾輪約在回中搖臂80%行程處提前觸碰到墊塊,大大增加了運(yùn)動(dòng)阻力。活塞因運(yùn)動(dòng)受阻,無法正常反饋隨輸入指令同步變化的信號(hào),被飛行控制系統(tǒng)表決模塊切斷+27V電壓信號(hào),失去液壓驅(qū)動(dòng)力無法正常工作,回中搖臂在彈簧板的反作用力下回到中位,進(jìn)而使方向舵自動(dòng)回到中位。故障形式表現(xiàn)為單通道調(diào)整方向舵角度向左最大只能到14?后方向舵自動(dòng)回到中位。
c. 排除方法
選擇孔距加工符合圖樣要求的制動(dòng)器,重新裝配、調(diào)試。
[1]李曙林,賈連英.某型飛機(jī)構(gòu)造[Z].空軍工程學(xué)院,1998.