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桁架式機械手在汽車零件生產(chǎn)中的應用

2017-07-13 11:23:34譚運生張超
科技創(chuàng)新導報 2017年13期
關(guān)鍵詞:自動化

譚運生 張超

摘 要:在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,桁架式機械手的應用非常廣泛,針對機械加工行業(yè)所設計的桁架式機械手與數(shù)控機床相結(jié)合,可以實現(xiàn)在該設備或多設備之間的工件自動抓取、上料、裝卡、下料、工件轉(zhuǎn)序加工,桁架式機械手不僅高效準確,而且可以連續(xù)作業(yè)。該文將敘述一種為某專用數(shù)控機床特別設計的桁架式機械手,該數(shù)控機床用于生產(chǎn)同步器內(nèi)齒圈。所述機械手由兩軸組成,即X軸、Z軸,結(jié)構(gòu)上包括橫梁、雙立柱、傳動機構(gòu)、機械手臂、運輸料盤、附屬氣動裝置及安全防護與檢測裝置,直線導軌設計有自動潤滑裝置,終端手爪可前后伸縮并90°翻轉(zhuǎn)以實現(xiàn)工件抓取與裝夾。

關(guān)鍵詞:桁架式機器手 自動化 上下料 數(shù)控機床

中圖分類號:U463 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(a)-0088-02

隨著科技的不斷進步,各企業(yè)的生產(chǎn)設備在不斷地更新?lián)Q代,以降低生產(chǎn)成本、擴大產(chǎn)能,越來越多的自動化生產(chǎn)線被應用其中,代替以往繁重的人力勞動,從而解放了生產(chǎn)力,提高了生產(chǎn)效率。該文將從桁架式機械手的整體參數(shù)、機械結(jié)構(gòu)、運動檢測與安全防護、工作過程來闡述為專用數(shù)控機床配套設計的桁架式機械手。

該文所述的專用數(shù)控機床是為加工汽車同步器內(nèi)齒圈專門設計的。該機床機械結(jié)構(gòu)上分為床身、工具軸(Z)、工件主軸(X)、電柜等幾部分,床身上有機械手的安裝平臺。

為該機床配套的桁架式機械手包括機械部分:橫梁、雙立柱、傳動機構(gòu)、機械手臂、運輸料盤及附屬氣動裝置及安全防護與檢測裝置;電氣方面:桁架式機械手采用與原機床相同的SIEMENS 840Dsl數(shù)控系統(tǒng)、SIEMENS驅(qū)動及電機。

1 整體參數(shù)與機械結(jié)構(gòu)

1.1 桁架

桁架包括橫梁、雙立柱、連接座,三者之間采用螺栓連接并可調(diào)節(jié)。

橫梁由一根方鋼管與兩根導軌安裝板焊接而成,焊接后加工橫梁所有安裝面并鉆直線導軌安裝孔,加工的公差等級要求為7級,除導軌安裝孔外其他加工面加工后粗糙度要求不大于3.2 μm,為達到直線導軌的安裝要求,即保證直線導軌安裝后的直線度與平行度,應在加工橫梁時提出相應的形位公差要求。

雙立柱是將機械手與所述專用數(shù)控機床進行連接的重要部件,每根立柱采用一根方鋼管與兩塊鋼板焊接而成,焊接后加工整體立柱的兩個端面,加工的公差等級要求為7級,端面加工后粗糙度要求不大于6.3 μm,并需保證方鋼管與鋼板的垂直度、所述兩端面的平面度及兩端面之間的平行度。

連接座是將橫梁與雙立柱連接到一起的部件,二者采用螺栓連接,連接座上加工有長圓孔,可以通過螺栓微調(diào)節(jié)保證橫梁的水平度,進而控制直線導軌的水平度。

1.2 水平運動部件

機械手水平運動部件包括電機、減速機、直線導軌、滑塊、齒輪、齒條、安裝板及其他結(jié)構(gòu)件,電機與減速機直接連接并安裝到安裝板上,減速機輸出軸與直齒輪靠鍵連接,并設計軸端蓋限制齒輪的軸向位移,齒輪齒條嚙合傳動實現(xiàn)機械手X軸方向移動,X軸即橫梁。

電機采用西門子伺服電機,輸入電壓3相380 V。

X軸電機型號:1FK7060-2AF71-1*A1,功率1.5 kW,額定轉(zhuǎn)速3 000 rpm,額定轉(zhuǎn)矩4.7 N·m,電機每轉(zhuǎn)機械行程19.634 mm,當電機轉(zhuǎn)速為1 000 r/min時,機械手軸移動速度為每分鐘20 m。

減速機采用紐氏達特2級減速機,型號:PS115L1-8-P2-S2/24-50-110-130-M8,減速比為8∶1,額定輸出扭矩為120 N·m,額定輸入轉(zhuǎn)速3 500 rpm。

機械手水平運動部件采用兩根直線導軌配備四個滑塊,導軌有效行程1 200 mm,導軌長度1 900 mm,最大運動速度為0.98 m/s,直線導軌的型號HGH25CA2R,重復定位精度為±0.05 mm。

傳動方式采用齒輪齒條傳動,齒輪采用直齒圓柱齒輪,模數(shù)M=2,齒數(shù)25,壓力角20°,有效行程1 200 mm,齒條長1 400 mm,重復定位精度為±0.05 mm。

1.3 垂直運動部件

垂直運動部件包括Z軸、電機、減速機、直線導軌、滑塊、齒輪、齒條、安裝板及其他結(jié)構(gòu)件,電機與減速機直接連接,再與Z軸減速機調(diào)整板連接,減速機輸出軸與直齒輪靠鍵連接,并設計軸端蓋限制齒輪的軸向位移,齒輪齒條嚙合傳動實現(xiàn)機械手Z軸的移動,Z軸即型材。

Z軸采用60×90的型材,型材上安裝有齒條、直線導軌,型材不進行加工。

電機采用西門子伺服電機,輸入電壓3相380 V。

Z軸:1FK7060-2AF71-1*B1(帶抱閘),功率1.5 kW,額定轉(zhuǎn)速3 000 rpm,額定轉(zhuǎn)矩4.7 N·m,電機每轉(zhuǎn)機械行程19.634 mm,當電機轉(zhuǎn)速為1 000 r/min時,機械手軸移動速度為每分鐘20 m。

減速機采用紐氏達特2級減速機,型號為:PS115L1-8-P2-S2/24-50-110-130-M8,減速比為8∶1,額定輸出扭矩為120 N·m,額定輸入轉(zhuǎn)速3 500 rpm。

機械手垂直運動部件采用兩根直線導軌配備四個滑塊,有效行程600 mm,導軌長度950 mm,最大運動速度為0.98 m/s,直線導軌的型號HGH20CA2R。

傳動方式采用齒輪齒條傳動,齒輪模數(shù)M=2,齒數(shù)25,壓力角20°,齒條長650 mm,有效行程600 mm,重復定位精度為±0.05 mm。

1.4 X軸與Z軸的連接與運動

Z軸可以相對于橫梁做水平和垂直運動,二者靠XZ連接板連接,在所述XZ連接板上安裝有X、Z軸的滑塊、電機、減速機、齒輪調(diào)整塊、減速機連接板;電機經(jīng)減速機減速增扭后驅(qū)動齒輪與齒條嚙合運動,從而實現(xiàn)機械手X、Z軸的運動,齒輪與齒條的嚙合程度采用調(diào)節(jié)塊調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)塊與XZ連接板連接。

1.5 終端手爪部件

終端手爪部件包括推料連接板、Z軸連接彎板、直線導軌、滑塊、推料氣缸、推料上連接板、推料下連接板、旋轉(zhuǎn)氣缸座、旋轉(zhuǎn)氣缸、氣動手爪、L型手指。

在Z軸下端,手爪部件靠推料連接板、Z軸連接彎板與Z軸連接;在推料連接板底面安裝有直線導軌、滑塊,推料上連接板與滑塊連接,推料下連接板上面與推料上連接板下面連接,旋轉(zhuǎn)氣缸座與推料下連接板連接,旋轉(zhuǎn)氣缸安裝在旋轉(zhuǎn)氣缸座上,旋轉(zhuǎn)氣缸與手爪翻轉(zhuǎn)臺連接,氣動手爪安裝在手爪翻轉(zhuǎn)臺上,氣動手爪安裝L型手指,通過氣動手爪的漲緊與松開控制L型手指對同步器內(nèi)齒套的上下料;手爪部件可水平移動,通過推料氣缸推動滑塊在直線導軌上移動實現(xiàn),推料氣缸型號為SC32x25-S。

1.6 運動檢測與工作過程

在桁架機械手的運動行程內(nèi)有限位開關(guān),當機械手監(jiān)測點達到限位開關(guān)的檢測范圍,限位開關(guān)立刻向系統(tǒng)發(fā)出信號,系統(tǒng)終止機械手的機械動作;在機械結(jié)構(gòu)的極限位置還設置有硬限位塊,防止滑塊脫離直線導軌導致零部件配合失效。

機械手的工作過程概括分為:取料—運輸—上料—加工零件—下料—運輸。輸送料盤一側(cè)上放置有待加工零件,機械手從初始位置移動至運輸料盤上方,抓取待加工零件,然后移動至機床上方,給機床上料裝夾,等待零件加工完畢,機械手將零件取下,返回至運輸料盤上方,將零件放于運輸料盤的另一側(cè),送至成品區(qū),完成一個工作循環(huán),機械手運動用時最快6 s(不包括機械手等待零件加工的時間),當電機轉(zhuǎn)速為1 000 r/min時,機械手運動用時18 s。

2 結(jié)語

桁架式機械手在工業(yè)自動化生產(chǎn)中起著舉足輕重的作用,它能夠解放生產(chǎn)力、提高機械加工效率、提升企業(yè)綜合競爭力、促進國民工業(yè)發(fā)展、夯實國家工業(yè)基礎。桁架式機械手在工業(yè)機器人的發(fā)展中,應更多的向智能化和精密化發(fā)展,相信在不久的將來,工業(yè)自動化一定會迎來它發(fā)展的春天。

參考文獻

[1] 陳黃祥.智能機器人[M].化學工業(yè)出版社,2012.

[2] 葉輝.工業(yè)機器人典型應用案例精析[M].機械工業(yè)出版社,2013.

[3] 徐茂功.公差配合與技術(shù)測量[M].4版.機械工業(yè)出版社,2013.

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