張孝虎

摘 要:本課題的研究方向為,使用固體NaOH替代固體甲醇鈉作為堿性催化劑,由苯乙酮和苯甲酸甲酯進行縮合反應,得到二苯甲酰甲烷。本研究詳細對比了原工藝與新工藝的配比及轉化率;并對工藝改進后的經(jīng)濟效益、安全、節(jié)能環(huán)保及成本分析做詳細的闡述。
關鍵詞:固體NaOH;堿性催化劑;經(jīng)濟效益;高效安全;節(jié)能環(huán)保
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.023
1 概述
二苯甲酰甲烷屬于β—二酮類有機化合物,具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性能和抗初期著色能力。其工業(yè)化生產(chǎn)使過去廣泛使用的鉛鹽、鎘鹽穩(wěn)定劑被復合鈣、鋅穩(wěn)定劑所取代,極大地減少鉛在動植物和人體中的殘留,保護環(huán)境和人類健康。
安徽某化工股份公司年產(chǎn)4000T二苯甲酰甲烷,本產(chǎn)品工藝技術較成熟,產(chǎn)品質量穩(wěn)定,但原工藝使用固體甲醇鈉做催化劑,生產(chǎn)成本高,安全技術要求高,存在儲存使用的安全隱患,能源消耗大,且后續(xù)的混合溶劑的分離處理難度大,環(huán)保廢水處理量大等問題。本次開展實驗室小試及后續(xù)的工業(yè)化生產(chǎn)試驗研究,選用固體氫氧化鈉替代固體甲醇鈉,通過不同配比的試驗研究,進一步優(yōu)化與完善該工藝,為新工藝的工業(yè)化生產(chǎn)提供良好的技術支撐。
原工業(yè)化生產(chǎn)工藝為:以固體甲醇鈉做催化劑,苯乙酮與苯甲酸甲酯在二甲苯為溶劑下進行克萊森縮合反應,得到二苯甲酰甲烷。因固體甲醇鈉粉末易燃易爆,遇水極易分解,故在投加前溶劑必須先脫水,降溫至35℃后在氮氣保護下投加固體甲醇鈉,反應過程必須氮氣保護,使用固體甲醇鈉存在極大的安全隱患,且動力消耗大。
工業(yè)化生產(chǎn)摩爾比為苯乙酮:苯甲酸甲酯:固體甲醇鈉=1:1.2:1.29,產(chǎn)品平均一次收率在80%,母液回收后綜合收率在85.5%。
2 小試方案的設計及可行性論證
2.1 方案設計
(1)方案一:直接采用固體氫氧化鈉替代固體甲醇鈉,摩爾比參照原工藝不變,反應所得甲醇量減少一半,反應蒸出混合溶劑會有所降低,故對二甲苯溶劑投加量適當減少。反應溫度、滴加時間及保溫時間不變,考察產(chǎn)品一次收率、綜合收率及產(chǎn)品質量指標情況。
(2)方案二:摩爾比調整為苯乙酮:苯甲酸甲酯:固體氫氧化鈉=1:1.25:1.29;
方案三:調整為:1:1.3:1.29;方案四:調整為:1:1.35:1.29;方案五:調整為:1:1.25:1.35;上述方案每種各做三批。
(3) 反應方程式:
本次試驗投料量按方案一備料,其它試驗方案以本次為基準,苯乙酮投料量不變,其它按摩爾比進行調整。具體實驗步驟省略。
對上述實驗各批次的一次產(chǎn)品及二次母液回收后精制產(chǎn)品進行質量檢測,各項指標符合要求,通過對上述實驗的數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)方案四,一次收率及綜合收率最高,且質量符合要求。根據(jù)方案四的配比,我們在大生產(chǎn)中試驗三批。一次平均收率在78.9%,綜合收率在85%,產(chǎn)品質量符合要求。
2.2 可行性論證
通過實驗室的小試試驗證明,使用固體氫氧化鈉替代固體甲醇鈉,是完全可行的,并采用優(yōu)選方案進行工業(yè)化大生產(chǎn),達到并超過原有工藝的收率,且質量符合要求。根據(jù)小試及大生產(chǎn)的實際結果,證明采用固體氫氧化鈉替代固體甲醇鈉做堿性催化劑,所得產(chǎn)品質量穩(wěn)定,收率接近原有工藝水平。該方案確實可行。
新大生產(chǎn)工藝為:
反應釜加入3000L二甲苯溶劑,投加固體氫氧化鈉215Kg,開啟攪拌,升溫至133℃,蒸出低餾份水份;再加入苯甲酸甲酯765Kg,繼續(xù)升溫至137℃,開始滴加苯乙酮500Kg,四小時滴加結束,保持反應溫度在137-139℃,隨著苯乙酮的滴加,料液漸漸變濃稠,反應過程移除副產(chǎn)物甲醇,使反應向正方向進行,蒸出甲醇、二甲苯混合溶劑。滴加結束后保溫2小時。待基本無餾出物時,反應結束。
新工藝與原工藝對比:溶劑用量減少500L,溶劑消耗下降5%;省去溶劑加熱負壓脫水過程,省去冷卻降溫過程;使用氫氧化鈉替代固體甲醇鈉做催化劑,省去氮氣保護;該步縮合反應工藝時間每批減少3小時;混合溶劑量減少約500L,酸化崗位鹽酸每批減少300Kg。苯甲酸甲酯每批多使用85Kg,多耗用的苯甲酸甲酯可回收,回收率80%,回收成本每噸500元。
3 經(jīng)濟效益分析
根據(jù)實驗室小試及工業(yè)化大生產(chǎn)的驗證,證明新工藝產(chǎn)率穩(wěn)定可靠,且生產(chǎn)成本下降明顯,新催化劑更加安全高效,混合溶劑量減少一半,降低混合溶劑的回收難度,縮短縮合生產(chǎn)時間,減少鹽酸用量,減少環(huán)保廢水產(chǎn)生量,降低環(huán)保運行費用,水、電、蒸汽能源消耗下降明顯。
原工藝與新工藝的生產(chǎn)成本對比分析情況,按照年產(chǎn)4000噸計算。初步估算經(jīng)濟效益如下:
(1)原工藝產(chǎn)率按照85.5%計算,年消耗苯乙酮2506噸(單價1.6萬元/噸)、苯甲酸甲酯3200噸(自產(chǎn)單價1.5萬元/噸)、固體甲醇鈉1454噸(單價1萬元/噸)、二甲苯800噸(單價0.9萬元/噸)、鹽酸5000噸(單價0.04萬元/噸)。
原料成本2506*1.6+3200*1.5+1454*1+800*0.9+5120*0.04=11183.6萬元
(2)新工藝產(chǎn)率按照85%計算,年消耗苯乙酮2522噸、苯甲酸甲酯3600噸、固體氫氧化鈉1085噸(單價0.3萬元/噸)、二甲苯760噸、鹽酸3550噸。
原料成本:2522*1.6+3600*1.5+1081.5*0.3+760*0.9+3530*0.04=10574.9萬元。
過量苯甲酸甲酯回收成本增加:(3600-3200)*0.8*0.05=16萬元。
(3)能源成本分析。1)電耗每噸成本下降:新工藝調整后,不在進行氮氣保護,減少真空使用量及冷卻水用量,經(jīng)測算每噸電耗下降15度,全年節(jié)約5.1萬元。每年節(jié)約設備維護保養(yǎng)費用2萬元。2)每噸成本蒸汽消耗下降0.3噸:全年下降4000*0.3*0.016=19.2萬元。
新工藝綜合全年獲利:11183.6-(10574.9+16-5.1-2-19.2)=619萬元。
4 環(huán)境效益分析
工藝改進后,縮合工序反應所得的混合溶劑量每年減少約3000噸,減少廢水約1000噸。降低了環(huán)保廢水處理壓力,減少混合溶劑的處理量,同時也有效提高工作效率,進一步的降低了污水的處理成本,取得了良好的環(huán)境效益。
5 結論
本論文以固體氫氧化鈉替代固體甲醇鈉作催化劑,直接進行小試的可行性驗證,在此基礎上做原料配比及反應條件的優(yōu)化研究,經(jīng)過實驗的驗證,最終確定小試實驗的最佳優(yōu)選方案為方案四。再選擇方案四進行工業(yè)化大生產(chǎn)。根據(jù)大生產(chǎn)驗證結果,我們得出如下結論:使用固體氫氧化鈉替代固體甲醇鈉是可行的,得到產(chǎn)品質量符合要求,且收率基本達到預期目標。
使用固體氫氧化鈉,原料易得,成本低廉,且更加安全高效,反應得到的副產(chǎn)物甲醇減少一半,回收溶劑減少一半,大大降低了混合溶劑的處理量和難度,減少了廢水的處理量,鹽酸使用量減少近三分之一,減小了環(huán)保的壓力及環(huán)保處理費用,簡化生產(chǎn)操作,縮短工藝時間,提高勞動效率,進一步的減少原料成本。
采用新工藝后,經(jīng)測算全年生產(chǎn)成本下降600萬元以上,取得良好的環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益。