韓風梅,解晉輝,張郡
(中國石油獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)
電機軸承故障分析及改進措施
韓風梅,解晉輝,張郡
(中國石油獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)
通過對石化公司某廠擠壓機齒輪泵電機軸承故障原因進行分析,提出軸承改進措施及預防對策,并加以驗證和總結。
軸承故障;原因分析;改進措施
軸承故障占所有電動機故障的40%以上。在工業設施中大多數的軸承在非理想的條件下運行,常受到疲勞、環境機械振動、過載、軸心錯位、污染、電流開槽、腐蝕、不正確潤滑等的影響。這些非理想的條件開始只是導致邊緣缺陷,然后這些缺陷會在軸承內圈、外圈和滾珠組建中傳播和擴散。過一段時間,缺陷變得顯著,便產生了機械振動并且引起聽覺噪聲。
本文以石化公司某廠擠壓機齒輪泵電機發生的軸承故障為例,從振動監測及軸承設計結構等方面進行原因分析,在電機停機檢修時進行驗證。同時,對該電機軸承提出改進措施,并及時實施,效果良好。
石化公司某廠擠壓機齒輪泵電機為ABB公司制造,功率為355kW,額定電壓為380V,頻率為50Hz,額定電流655A,轉速為990r/min,絕緣等級為F級。負荷側軸承型號為6322/C3,風扇軸承型號為6319M/C4 VL024。
2016年4月25日,在對該擠壓機齒輪泵電機進行日常巡檢監測時發現,負荷側軸承軸向振動值由原來的1mm/s增大至5.6mm/s,監測使用的儀器為RION測振儀VM-63A。在隨后的監測中,軸向振動值在4~5mm/s之間持續一個月,于2016年5月30日又降至1.2~1.5mm/s之間。2016年4月5日至2016年5月30日狀態監測振動值如表1所示。
2016年7月28日,巡檢時發現齒輪泵電機聲音異響,負荷側軸承軸向振動值突然劇增至11mm/s,監測使用的儀器為RION測振儀VM-63A。7月29日,對該電機負荷側軸承潤滑脂進行加注更換,排出大量黑色變質的潤滑脂,加注后,運轉聲音略有好轉,但振動值無明顯變化。
2016年6月6日至2016年8月1日狀態監測振動值如表2所示。

表1 2016年4月5日至2016年5月30日齒輪泵電機狀態監測振動值

表2 2016年6月6日至2016年8月1日齒輪泵電機狀態監測振動值
根據石油化工旋轉機械振動標準SHS01003-2004,功率>300kW,殼振正常標準為≤4.5mm/s,停機標準為>11.2mm/s,由此可判斷,齒輪泵電機負荷側軸承發生故障。
2016年8月3日,采用SKF AX 便攜式數采儀再次進行故障確認,電機負荷側軸承水平方向振動譜圖見圖1所示。

圖1 齒輪泵電機負荷側軸承水平方向振動譜圖
由圖1可見,主振頻為700-2000Hz的頻率帶,負荷側軸承振動值明顯偏高。
齒輪泵電機負荷側軸承沖擊譜圖見下圖2所示。

圖2 齒輪泵電機負荷側軸承沖擊譜圖
由圖2可見,沖擊頻率雜亂,但軸承故障特征頻率不明顯。齒輪泵電機負荷側軸承水平方向振動偏高,且沖擊頻率雜亂,結合電機運行狀況,判斷電機負荷側軸承存在末期故障。
2016年8月4日,齒輪泵電機停機檢修。電機軸承拆開后發現,軸承滾珠有變色現象,軸承內外圈均有電蝕坑槽,根據電蝕坑槽軌跡可見滾珠運轉軌道不在滾道正中,而是偏向一側。軸承拆檢情況如圖3、4所示。

圖3 齒輪泵電機軸承內圈及滾珠

圖4 齒輪泵電機軸承外圈
軸承雖然在電動機中只是支撐轉子的一個部件,但是電動機多種原因產生的故障,都是以軸承振動大、發熱等形式反映出來。
由于該電機為變頻調速電機,運行過程中受到高次諧波的作用,使電機轉子產生軸電流,而電機負荷側軸承為非絕緣軸承,因此在軸承內套、滾珠、外套、機殼、接地間形成了軸電流回路,導致軸承內外圈產生電蝕坑槽,在發生電蝕過程中產生高溫,造成軸承滾珠高溫回火發生變色現象。同時,高次諧波也會造成電機振動增大,增加軸承磨損及噪聲。
由于電機軸與齒輪泵連接時,受到齒輪泵方向拉力的作用,而電機軸與齒輪泵軸之間產生的輕微不對中,造成滾珠偏向齒輪泵側運轉,導致滾珠運行軌道不在滾道正中。
(1)電機負荷側軸承更換為絕緣軸承,屏蔽軸電流對軸承的損傷,延長軸承使用壽命。
(2)檢查電機碳刷磨損、接觸情況,電機接地狀況,確保完好。
(3)重新調整電機軸與齒輪泵的對中情況。
改進措施實施后,三個月以來,該電機運行狀況良好。
[1](美)Hamid A.Toliyat,Subhasis Nandi,Seungdego Choi,Homayoun Meshgin-Keit編著,周衛平,于飛,張超等譯,吳正國審校.電機建模、狀態監測與故障診斷[M]. 北京:機械工業出版社,2014.10,8-19.
[2]沈標正.電機故障診斷技術[M].北京:機械工業出版社,1996,82-144.

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1671-0711(2017)07(上)-0058-02