方緒亮+曲江北
摘要:介紹環(huán)氧聚酯廢水的特點(diǎn)、以及相應(yīng)的處理工藝,在綜合國內(nèi)外處理工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上,以某污水廠的環(huán)氧聚酯廢水為例,提出以Fenton-流化床作為主體工藝,并以COD為主要測定指標(biāo),設(shè)計(jì)并實(shí)施現(xiàn)場中試實(shí)驗(yàn),通過分析比較不同加藥量下的污水處理效果,探討Fenton-流化床技術(shù)處理環(huán)氧聚酯廢水的優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:環(huán)氧聚酯廢水;Fenton流化床;加藥量
中圖分類號:X703.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-672X(2017)04-0153-02
DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2017.04.073
Abstract: This paper introduces the characteristics of epoxy polyester wastewater and the corresponding treatment technology. Based on the domestic and international processing technology, the epoxy polyester wastewater from a sewage plant is taken as an example, and the Fenton-fluidized bed is the main body And the effect of Fenton-fluidized bed technology on the treatment of epoxy polyester wastewater was analyzed by comparing and analyzing the effect of sewage treatment under different dosage. The effect of Fenton-fluidized bed technology on the treatment of epoxy polyester wastewater was studied.
Key words: epoxy polyester wastewater; Fenton fluidized bed; dosage
1 環(huán)氧聚酯廢水的現(xiàn)狀
環(huán)氧聚酯廢水是一種綜合廢水,其中包含了環(huán)氧樹脂廢水和聚酯樹脂廢水,其特點(diǎn)為:有機(jī)物濃度高、COD 值較大、高鹽高堿度、難生物降解、廢水水質(zhì)水量不穩(wěn)定[1]。綜合國內(nèi)外的環(huán)氧聚酯廢水處理技術(shù)來看,傳統(tǒng)的生化法處理效率低,很難真正達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)[2]。
在化學(xué)處理方法中,高級氧化技術(shù)已經(jīng)被運(yùn)用于處理各種有毒有害有機(jī)廢水。而在各種高級氧化技術(shù)中,F(xiàn)enton試劑法作為一種有效的化學(xué)方法已經(jīng)被應(yīng)用于廢水的處理和預(yù)處理中。Fenton試劑處理有機(jī)廢水反應(yīng)過程中,H2O2同F(xiàn)e2+反應(yīng)能夠生成氧化能力很強(qiáng)的羥基自由基(·OH),·OH具有超強(qiáng)氧化性能,能與大多數(shù)難降解物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),使其轉(zhuǎn)化為易生物降解物質(zhì)甚至直接礦化為CO2、H2O等無機(jī)物質(zhì),其中Fe2+主要是作為同質(zhì)催化劑,而H2O2則起氧化作用。在眾多高級氧化技術(shù)中,F(xiàn)enton法由于反應(yīng)時(shí)間較短,因此,經(jīng)常被應(yīng)用于處理或預(yù)處理高濃度廢水中。但同時(shí)注意到,F(xiàn)enton 氧化技術(shù)在應(yīng)用中也存在一定的局限性:①H2O2利用率相對較低,從而導(dǎo)致其處理成本高。②反應(yīng)過程中需要添加大量的酸來調(diào)節(jié)廢水的PH 值(最佳pH值一般在3左右),而且排放時(shí)還需要做適當(dāng)?shù)闹泻吞幚怼"蹖τ贔e2+的用量需要控制。一般而言,F(xiàn)e2+量如果較高,催化能力比較強(qiáng),但量過高的Fe2+又會(huì)導(dǎo)致出水顏色深變;此外,F(xiàn)e2+容易流失,會(huì)對環(huán)境造成二次污染。
因此,一些改進(jìn)了的Fenton 氧化方法應(yīng)運(yùn)而生,包括傳統(tǒng)Fenton法、電解氧化-Fenton法、電解還原-Fenton法、流化床-Fenton法。其中以芬頓流化床工藝應(yīng)用最為廣泛,其作為一種改進(jìn)了的Fenton 氧化方法,利用流化床的方式使Fenton法所產(chǎn)生的大部分三價(jià)鐵得以結(jié)晶或沉淀形式覆著在催化劑表面上,工藝結(jié)合了異相化學(xué)氧化、同向化學(xué)氧化、硫化床結(jié)晶及FeOOH的還原溶解等功能[3]。理論上可以有效地避免上述缺陷,達(dá)到廢水的穩(wěn)定高效處理。
因此,本文將以某污水廠的環(huán)氧聚酯廢水為對象,開展廢水處理現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),調(diào)整Fenton-流化床工藝中的藥劑投加量,并將Fenton-流化床工藝與污水廠的原有工藝相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)環(huán)氧聚酯廢水的達(dá)標(biāo)排放。
2 污水廠廢水現(xiàn)狀
污水廠的環(huán)氧聚酯廢水來自于某工業(yè)園區(qū)的集體廢水,水量3000m3/d;進(jìn)水水質(zhì):COD 為2000~3000mg/l,B/C 為0.3~0.4,最終出水 COD 800~1000mg/l,不能滿足排放要求。
3 試驗(yàn)設(shè)備及方法
3.1 試驗(yàn)流程及設(shè)備
(1)處理試驗(yàn)流程
(2)試驗(yàn)設(shè)備
3.2 試驗(yàn)方案
(1)試驗(yàn)條件
加藥量根據(jù)不同的質(zhì)量比,假定:COD:H2O2:FeSO4 = 1 : 2 : 2 (質(zhì)量比),則1m3 水樣(取COD =2400mg/l)中:
COD總量為1.0m3*2.4kg/m3 = 2.4 kg
H2O2量為2.4 kg *2 = 4.8 kg = 16 L H2O2
FeSO4(固)量為2.4 kg *2 =4.8 kg= 9.6kg FeSO4(固)
(2)試驗(yàn)操作
① 采用提升泵提升試驗(yàn)用廢水200L,至原水槽;
② 采用40%工業(yè)級硫酸調(diào)節(jié)上述廢水pH至3~4;
③ 按上述試驗(yàn)條件,添加工業(yè)級FeSO4·7H2O固體,攪拌,溶解;
④ 向Fenton流化床反應(yīng)塔內(nèi)添加載體1kg左右,啟動(dòng)循環(huán)泵,調(diào)節(jié)流量200L/h。
⑤ 啟動(dòng)原水泵,調(diào)節(jié)進(jìn)水流量700mL/min,開始連續(xù)進(jìn)水;
⑥ 啟動(dòng)加藥泵,按上述試驗(yàn)條件,往Fenton流化床反應(yīng)塔內(nèi)添加30%H2O2藥劑;
⑦ Fenton流化床處理后出水自流至出水槽;
⑧ 試驗(yàn)開始2~3小時(shí)后,收集處理水水樣。然后,采用批式試驗(yàn)方法,邊攪拌邊加30%NaOH,調(diào)節(jié)pH至7左右,攪拌10min。然后靜置沉淀2h,取上清液出水,分析COD。
3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
3.3.1 污水廠原進(jìn)水
前端進(jìn)水為污水廠的格柵集水井取的水樣,由檢測的數(shù)據(jù)可知,廢水的水質(zhì)變化很大,進(jìn)水COD濃度在2000~3300mg/L之間變化。試驗(yàn)共進(jìn)行了4種加藥條件的探討,藥劑投加量(質(zhì)量比)分別為:
A、COD原水:H2O2:FeSO4 = 1 :2 : 2
B、COD原水:H2O2:FeSO4 = 1 : 1.0 : 1.0
C、COD原水:H2O2:FeSO4 = 1 : 0.5 : 0.5
D、COD原水:H2O2:FeSO4 = 1 : 0.25 : 0.25
由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,COD的去除率如下圖2所示:
按COD原水:H2O2:FeSO4 = 1 :2 : 2的比例投加藥劑時(shí),即處理每噸水添加H2O2/FeSO4=16/9.8 kg,COD去除率平均達(dá)75.86%,出水平均COD約557mg/L。但是,該條件下H2O2(30%)和FeSO4的加藥量偏大。隨著COD原水:H2O2:FeSO4加藥比例的減少,出水COD逐步上升,COD去除率也同時(shí)下降。在COD原水:H2O2:FeSO4 = 1 : 0.25 : 0.25的條件下,即處理每t水添加H2O2/FeSO4=2/1.3 kg,COD去除率平均達(dá)47.13%,出水平均COD 1360mg/L。假定:一半的原水采用Fenton-流化床處理;另一半原水進(jìn)入污水廠的前段預(yù)處理,去除率約20%,上述兩股廢水混合后,達(dá)平均COD 1750mg/L。然后,進(jìn)入污水廠現(xiàn)有的生化、混凝處理系統(tǒng),根據(jù)污水廠運(yùn)行結(jié)果可知,生化處理的去除率約為70%,混凝沉降的去除率約為20%,最終出COD420mg/L,能夠滿足污水排放的標(biāo)準(zhǔn)。按上述方案實(shí)行工藝的結(jié)合能夠減少Fenton流化床工藝中的加藥量,降低了污泥產(chǎn)量,同時(shí)也減少了原有工藝的進(jìn)水量,提高了處理效率,降低了運(yùn)行成本,最終能夠達(dá)到達(dá)標(biāo)排放。
3.3.2 生化出水
試驗(yàn)采集的生化出水,是從污水廠的生化處理沉淀池取的水樣。水質(zhì)如下:出水pH在7左右,進(jìn)水COD濃度624~1638mg/L。試驗(yàn)共進(jìn)行了3種加藥條件的探討,藥劑投加量(質(zhì)量比)分別為:
A、COD生化出水:H2O2:FeSO4 = 1 :0.5 : 0.5
B、COD生化出水:H2O2:FeSO4 = 1 :0.25 : 0.25
C、COD生化出水:H2O2:FeSO4 = 1 :0.15 : 0.25
由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,COD的去除率如圖3-3所示:
在藥劑添加比例為COD生化出水:H2O2:FeSO4 = 1:0.5:0.5時(shí),即處理每t水添加H2O2/FeSO4=2/0.65kg,末端廢水進(jìn)水COD 1472.2mg/L,處理后出水COD 404.2mg/L,去除率72.4%,能滿足污水排放要求。
而在COD生化出水:H2O2:FeSO4 = 1:0.25:0.25時(shí),即處理每t水添加H2O2/FeSO4=1/0.32 kg,末端廢水COD1136.5mg/L,處理后出水COD 403.7mg/L,去除率44.3%,也能滿足污水排放要求。
在COD生化出水:H2O2:FeSO4= 1:0.15:0.25時(shí),即處理每t水添加H2O2/FeSO4=0.6/0.32 kg,末端廢水COD 852.1mg/L,處理后出水COD 467.9mg/L,去除率64.0%,也能滿足污水排放要求。
污水廠的生化出水水質(zhì)不穩(wěn)定,有時(shí)不能達(dá)標(biāo),采用Fenton流化床工藝作為末端處理工藝,既能穩(wěn)定出水水質(zhì),也能實(shí)現(xiàn)排放要求。上述實(shí)驗(yàn)可知,F(xiàn)enton流化床工藝可以采用低藥劑投加量,既減少了污泥產(chǎn)量,也能降低運(yùn)行成本、提高效率。
4 結(jié)論
本次現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)主要采用Fenton-流化床工藝處理環(huán)氧聚酯廢水,并利用污水廠的原有處理設(shè)施。經(jīng)過理論研究和實(shí)踐操作,在不同加藥量和不同的工藝組合下達(dá)到了環(huán)氧聚酯廢水的達(dá)標(biāo)處理,進(jìn)而體現(xiàn)出Fenton-流化床工藝在處理此類廢水中的優(yōu)勢:①反應(yīng)效率高,比傳統(tǒng)芬頓提高效率30%~50%;②減少藥劑用量,污泥產(chǎn)量降低50%,并能提高污泥脫水率;③處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)有保證。
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作者簡介:方緒亮(1980-)男,碩士研究生,助理工程師,研究方向污水處理。