王 冉,姜曉亮,王亭亭,曹彥臣
(山東恒宇科技有限公司,山東 東營 257300)
目前,國內轎車子午線輪胎帶束層主要采用 的2×0.30ST,3×0.30HT 和2 +2×0.30HT 等結構鋼絲簾線正逐步被3×0.30ST,3×0.25ST,4×0.21UT和2×0.30UT等結構鋼絲簾線所代替。帶束層鋼絲簾線的發展趨勢是超高強度、小直徑、高伸展性和全滲膠型,符合轎車輪胎輕量化、低滾動阻力、綠色環保的發展方向。
我公司將超高強度鋼絲簾線的應用作為提高產品性能、減小輪胎質量的重要手段。本工作研究3×0.25ST鋼絲簾線替代3×0.30HT鋼絲簾線在轎車子午線輪胎帶束層中的應用。
3×0.30HT和3×0.25ST鋼絲簾線,國內某廠家產品。
兩用壓延機,意大利埃克里公司產品;小角度鋼絲裁斷機,斯洛伐克Konstrukta公司產品。
充氣輪胎外直徑和斷面寬按GB/T 521—2012《輪胎外緣尺寸測量方法》測定,輪胎壓穿強度、高速性能和耐久性能按GB/T 4502—2009《轎車輪胎性能室內試驗方法》測試。
兩種鋼絲簾線性能指標對比見表1。

表1 兩種鋼絲簾線的性能指標對比
由于兩種鋼絲簾線直徑差別較大,而且3×0.25ST鋼絲簾線的破斷力比3×0.30HT鋼絲簾線低19%,為達到等強度替代,簾線的密度要增大。因此原3×0.30HT鋼絲簾線壓延整經輥和壓力輥無法使用,需要加工新輥。
兩種鋼絲簾線工藝性能對比見表2。

表2 兩種鋼絲簾線工藝性能對比
3×0.25ST鋼絲簾線壓延時,沒有鋼絲彎曲、跳線、變形等問題,壓延后的鋼絲簾布表面光滑、平整,覆膠情況良好。剝離試驗結果可達到9級以上,剝離力檢測結果為234 N(剝離試樣見圖1),符合公司內控標準。裁斷時,簾布不變形,能保證裁斷的寬度、角度和斜邊長度,有較高的精度,切口部位毛刺很少,切口處鋼絲不松散;裁斷后簾布較平整,無翹頭現象,接頭能夠自動拼接。成型工序自動定長裁斷正常,供料架送料準確穩定。

圖1 剝離試樣
總體上,3×0.30HT鋼絲簾布的剛性較大。在相同的設備下,3×0.25ST鋼絲簾布的工藝條件需進行微調,工藝通過性良好。
用3×0.25ST鋼絲簾線替代3×0.30HT鋼絲簾線生產了195/65R15 91V和275/40ZR18 103Y XL規格輪胎,其帶束層參數見表3。

表3 兩種鋼絲簾線輪胎帶束層參數
由表3可以看出,替代后輪胎質量減小,帶束層安全倍數略有提高。各項對比數據表明,在保證輪胎安全倍數、等強度替代的前提下,可達到輪胎輕量化的目的。
成品輪胎性能測試結果見表4。

表4 成品輪胎性能測試結果
從表4可以看出:以3×0.25ST超高強度鋼絲簾線等強度替代3×0.30HT高強度鋼絲簾線,輪胎外緣尺寸基本不變;強度性能略有下降,但仍能保證輪胎的安全性能;高速和耐久性能相當;輪胎各項性能均符合國家標準要求。
超高強度3×0.25ST鋼絲簾線等強度替代高強度3×0.30HT鋼絲簾線的成本對比見表5。

表5 鋼絲簾布成本對比
從表5可以看出,替代后的輪胎質量減小約2%,單胎成本大大降低,實現了輪胎輕量化并降低了生產成本,經濟效益和社會效益顯著。
以3×0.25ST鋼絲簾線等強度替代3×0.30 HT鋼絲簾線用于轎車子午線輪胎帶束層中進行批量生產,獲得了良好的效果。按年產量1 000萬套計算,每年可降低成本約550萬元,經濟效益顯著。同時,鋼絲簾線直徑減小,帶束層剛性降低,輪胎質量減小,降低了成品輪胎的滾動阻力,駕乘舒適性明顯改善。