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某2×600MW機組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造方案分析

2017-07-25 08:38:02時光張楊裴煜坤馮前偉楊用龍朱躍華電內蒙古能源有限公司內蒙古呼和浩特0000華電電力科學研究院浙江杭州30030
發電技術 2017年3期
關鍵詞:催化劑

時光,張楊,裴煜坤,馮前偉,楊用龍,朱躍(.華電內蒙古能源有限公司,內蒙古呼和浩特0000;.華電電力科學研究院,浙江杭州30030)

某2×600MW機組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造方案分析

時光1,張楊2,裴煜坤2,馮前偉2,楊用龍2,朱躍2
(1.華電內蒙古能源有限公司,內蒙古呼和浩特010020;2.華電電力科學研究院,浙江杭州310030)

“W”火焰鍋爐超低排放改造難點在于氮氧化物控制。針對某2×600MW機組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造項目進行模型分析,從改造工期、施工方案、改造投資、能耗物耗、運行成本、運行可靠性等多方面進行了全面論述,可供后續開展相關工作借鑒與參考。

“W”火焰鍋爐;氮氧化物;超低排放;技術經濟比較

0 引言

自2014年5月30日浙能嘉華電廠8號1000MW機組首次實現超低排放,2014年9月12日三部委聯合下發《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》(發改能源[2014]2093號)以來,燃煤機組超低排放改造工作迅速推進,煤電煙氣治理水平全面提升。考慮到“W”火焰鍋爐N O x生成特性以及相應配套脫硝技術可靠性與經濟性等問題[1],國家及各地方政府尚未對其作強制性超低排放要求。但目前湖南、貴州、四川等地區已明確鼓勵“W”火焰鍋爐進行超低排放改造,部分發電企業已率先開展相關改造工作,長期來看“W”火焰鍋爐超低排放已成為大勢所趨[2]。針對某2×600MW機組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造工程方案進行分析與討論,為后期類似工程提供借鑒。

1 工程概況

1.1 項目概況

某2×600MW機組鍋爐為D G1950/25.4-Ⅱ8型超臨界參數、W型火焰燃燒、垂直管圈水冷壁變壓運行直流鍋爐,鍋爐設計N O x排放濃度為1090m g/m3(標態、干基、6%O2,下同),配置S C R煙氣脫硝裝置,采用液氨作為還原劑,初裝2層催化劑時,設計在鍋爐正常負荷范圍內,S C R入口N O x濃度為1100m g/m3條件下,性能考核試驗時的脫硝效率不低于88%,在催化劑質量保證期期滿之前,脫硝效率不低于83%,且N O x排放濃度不超過187m g/m3。當前實際運行條件下,鍋爐N O x生成濃度能夠控制在700m g/m3以下(個別時段超出),S C R出口按200m g/m3達標排放進行控制。

1.2 工藝論證

低氮燃燒是國內外燃煤鍋爐控制N O x排放的優先選用技術,但考慮到某2×600MW機組鍋爐已經采用當前“W”火焰鍋爐較為先進的低氮燃燒技術,當前實際運行N O x濃度能夠控制在較優水平[3],進一步進行低氮改造的空間及必要性不大,因此不建議再作低氮燃燒改造。S C R脫硝技術應用于燃煤鍋爐脫硝效率可達90%以上,而S N C R技術應用于大型煤粉爐一般脫硝效率能夠達到30%-50%。在此基礎上模型分析相應提出兩個改造方案:

方案一:在對當前低氮燃燒系統進行進一步優化調整的基礎上,盡可能在不影響鍋爐燃燒的條件下降低N O x生成濃度,在此基礎上直接對現有S C R脫硝裝置進行提效改造??紤]到S C R提效改造如進行反應器加層改造則工程量及投資非常大,因此盡量采用催化劑添加/更換方案[4];

方案二:在對當前低氮燃燒系統進行進一步優化調整的基礎上,為穩定可靠實現N O x超低排放要求,先采用S N C R技術降低S C R入口N O x濃度,在此基礎上再對S C R脫硝裝置提效改造,即S N C R+S C R提效改造。

1.3 設計參數

通過對比當前實際運行參數與原設計參數,當前鍋爐N O x生成濃度低于原設計值。為盡量提高后續運行可靠性,在對當前低氮燃燒系統進行進一步優化調整的基礎上,仍在當前常規運行值基礎上留取一定裕量,將初始N O x濃度定為800m g/m3。若采用方案一S C R提效改造,則相應S C R脫硝入口N O x濃度將按800m g/m3進行設計;若采用方案二S N C R+S C R提效改造,則相應要求S N C R部分將N O x濃度由800m g/m3降至500m g/m3以內(其中S N C R脫硝效率要求不低于37.5%),相應S C R脫硝入口N O x濃度將按600m g/m3進行設計。其余參數相較原設計條件變化不大,仍維持不變。

性能指標方面以50m g/m3作為出口N O x排放濃度限值,相應脫硝效率分別為93.8%(方案一)與91.7%(方案二),其余性能指標均參考設計規范確定。

1.4 改造范圍

表1 改造設計參數及性能指標匯總

方案一僅考慮S C R提效,由于入口濃度明顯低于原設計值,導致還原劑消耗量較設計值有所降低,因此還原劑制備區可不做改造。但經核算,僅增加備用層催化劑因高度受限,無法滿足性能指標要求,因此需要在加裝備用層催化劑的基礎上再更換一層舊催化劑,在加裝備用層催化劑的同時須同步加裝配套吹灰器,并對反應器內流場構件進行局部改造或調整。

方案二采用S N C R+S C R聯合脫硝,S C R部分還原劑制備區可不做改造,經核算加裝備用層催化劑能夠滿足性能指標要求,同步加裝配套吹灰器,并對反應器內流場構件進行局部改造或調整;S N C R部分由于采用尿素作為還原劑,需新建還原劑制備系統,新增爐區混合、計量、分配模塊及噴槍等。

1.2.4 體外透皮試驗。黨參總皂苷用蒸餾水配成質量濃度44.70 mg/mL黨參總皂苷水溶液。在透皮擴散儀接收池中加入生理鹽水接收液,將鼠皮固定在擴散儀上,移取1 mL待測液加到供給池中,開啟擴散儀(溫度設定為37 ℃,轉速300 r/min),定時取樣,取樣后補加等體積接收液,分光光度計測定接受液中藥物含量,計算藥物累積滲透量Qn[12]。

兩個方案主要新增工藝設備見表2。

表2 主要新增工藝設備

2 方案比較與討論

2.1 工期與施工方案

某2×600MW機組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造工程無特大設備,基本通過小型汽車式起重機和鍋爐自身吊裝系統即可滿足吊裝需求。S N C R還原劑區建設可在機組運行期間進行,S N C R反應區噴槍布置以及S C R部分加裝催化劑等工作須在停爐期間完成,具體工期安排可根據機組檢修時間,按照表3所列時間倒排工程進度。由于方案一S C R提效僅需增加/更換催化劑以及進行配套的吹灰器安裝、流場局部調整等工作,而方案二在此基礎上,S N C R部分還涉及新建還原劑制備區、鍋爐開孔布置噴槍等工作,因此方案二工程量明顯大于方案一。

表3 改造工程實施過程及周期

2.2 改造投資

針對方案一,工程靜態投資為3450萬元,單位投資28.02元/k W。其中S C R脫硝裝置系統投資2720萬元:工藝系統投資2539萬元、電氣系統投資27萬元和熱控系統投154萬元。此外還包括其他費用482萬元,基本預備費160萬元。見表4。

針對方案二,工程靜態投資為5135萬元,單位投資42.79元/k W。其中S N C R脫硝裝置系統投資2376萬元:工藝系統投資1991萬元、電氣系統投139萬元、熱控系統投資137萬元和調試工程投資109萬元;S C R脫硝裝置系統投資1851萬元:工藝系統投資1670萬元、電氣系統投資27萬元和熱控系統投154萬元。此外還包括其他費用660萬元,基本預備費245萬元。

表4 改造投資估算

根據上述改造方案測算的改造前后所增加能耗物耗見表5,其中尿素耗量是按照實際運行S N C R氨氮摩爾比為1.4進行測算。在此基礎上按液氨單價3000元/t、尿素單價2500元/t、催化劑單價12000元/m3、低壓蒸汽單價135元/t、除鹽水單價27元/t、廠用電價0.3363元/k Wh進行測算,兩種改造方案的運行成本分別見表6??梢钥闯龇桨敢荒赀\行成本遠低于方案二,具體差異主要在于S N C R所需還原劑耗量巨大,直接造成年約5000萬元的材料費成本,S N C R還原劑成本占到總運行成本約75%,所增加的上網電費達到15.33元/MWh,甚至超出10元/MWh的超低排放電價補貼。

表5 消耗品用量

表6 改造后總成本分析

2.4 運行可靠性及注意事項

雖然上述兩種改造方案在技術上均是可行的,但在實際運行中,S C R脫硝要長期穩定達到90%以上的脫硝效率,且將NH3逃逸控制在性能保證范圍內,不對下游設備造成不利影響,運行難度相當大,因此在實際運行中仍應盡可能優化燃燒系統運行方式,條件允許時可配合使用配煤摻燒的方式,盡可能降低S C R脫硝入口N O x濃度,同時高度關注下游設備運行狀態,對可能出現的異常狀況及時進行分析處理,將S C R脫硝裝置維持在健康高效狀態。相較而言,S N C R+S C R提效方案,由于前置S N C R能夠脫除一部分N O x,因此S C R部分脫硝壓力明顯降低,但在實際運行中,仍應注意低氮燃燒、S N C R、S C R之間的協調配合,盡量使三者協同控制氮氧化物維持在較為經濟高效的水平。

3 結語

“W”火焰鍋爐超低排放的主要難點在于氮氧化物,當前技術通過低氮燃燒深度控制氮氧化物生成后,通過S C R提效或S N C R+S C R改造實現超低排放是可行的。針對某2×600MW機組“W”火焰鍋爐進行了氮氧化物超低排放改造工程方案分析,可得出以下幾點結論:

(1)由于增設S N C R涉及大量新增設備與配套改造,因此S N C R+S C R改造方案工程量及投資明顯高于直接S C R提效方案。

(2)由于“W”火焰鍋爐初始N O x生成濃度極高且高效率所需氨氮摩爾比較高,采用S N C R技術導致的脫硝能耗物耗及年運行成本顯著增加,明顯高于直接S C R提效方案。

(3)相對而言,前部增設S N C R將大大降低后部S C R運行難度與風險,因此S N C R+S C R方案運行可靠性優于直接S C R提效方案。

(4)在鍋爐初始N O x濃度可控、運維水平較高的條件下,從經濟性角度出發,推薦采用直接S C R提效方案,否則建議采用S N C R+S C R提效方案。但無論采用哪種方案,在實際運行中均應進行精細化運維控制,以確保脫硝系統維持在穩定、高效、經濟狀態。

[1]楊立強,張楊,何勝,等.煤電機組“超低排放”技術路線及應用分析[J].發電與空調,2016,37(3):10-17.

[2]朱法華,許月陽,王圣.燃煤電廠超低排放技術重大進展回顧及應用效果分析[J].環境保護,2016,44(6):59-63.

[3]潘棟,王春昌,丹匯杰,等.“W”火焰鍋爐低氮燃燒改造策略分析[J].熱力發電,2013,42(12):137-140.

[4]胡永鋒.燃煤電廠煙氣N O x超低排放改造方案對比分析[J].石油石化節能與減排,2015,5(6):32-37.

Model Analysis on NOx Ultra Low Emission Retrofit in 2×600MW“W”Type Flame Boiler

SHI Guang1,ZHANG Yang2,PEI Yu-kun2,FENG Qian-wei2,YANG Yong-long2,ZHU Yue2
(1.Huadian Inner Mongolia Energy Incorporated Company,Huhhot 010020,China;2.Huadian Electric Power Research Institute,Hangzhou 310030,China)

N O x control i s t h e d i ff iculty o f t h e ultra lo w emi ss ion retro f it in“W”T y p e f lame b oiler.O n t h e b a s i s o f mo d el analy s i s on 2×600MW“W”ty p e f lame b oiler,t h e p ro j ect time-limit,con s truction s c h eme, in v e s tment,ener g y an d material con s um p tion,runnin g co s t an d o p erational relia b ility h a v e b een d ee p ly calculate d an d d i s cu ss e d,an d t h e re s ult s can b e u s e d f or f urt h er re f erence.

“W”ty p e f lame b oiler;ultra lo w emi ss ion;D e-N O x;tec h no-economic com p ari s on

10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.03.002

T K299.6,X773

B

2095-3429(2017)03-0006-04

2017-05-08

修回日期:2017-05-31

時光(1975-),男,山東鄒城人,本科,工程師,主要從事電力企業科技、環保方面的技術管理工作。

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