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轉(zhuǎn)爐過程TFe含量控制與低磷鋼冶煉

2017-07-25 11:03:45張建師秦登平危尚好魏銳張俊飛
科教導(dǎo)刊·電子版 2017年17期

張建師 秦登平 危尚好 魏銳 張俊飛

摘 要 本文集中探討了中厚板生產(chǎn)中轉(zhuǎn)爐過程TFe含量控制與低磷鋼冶煉的應(yīng)用研究。結(jié)果表明:對(duì)脫磷渣中TFe含量影響因素進(jìn)行了分析研究,得出半鋼渣中TFe含量主要受脫磷期槍位控制和脫磷時(shí)間的影響;轉(zhuǎn)爐SGRS工藝脫磷階段去磷反應(yīng)的關(guān)鍵是:渣中(FeO)含量達(dá)到7.19%以上時(shí)可滿足脫磷階段鐵水去磷至0.025%的熱力學(xué)前提條件,同時(shí)低槍位強(qiáng)攪拌同時(shí)加入鐵礦石控制渣中(FeO)含量可提高脫磷效果;對(duì)影響終渣TFe含量因素進(jìn)行了分析,分析表明影響轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)TFe含量的主要因素是轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C含量和終點(diǎn)溫度。對(duì)中碳鋼而言,中碳鋼終點(diǎn)C含量控制在0.075%~0.085%間,既能保證鋼種要求成分范圍,又能降低鋼水過氧化,而終點(diǎn)溫度在1640~1670℃之間為最佳。通過技術(shù)優(yōu)化,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在高磷鐵水條件進(jìn)行低磷鋼的生產(chǎn),同時(shí)渣中TFe含量控制較好。

關(guān)鍵詞 轉(zhuǎn)爐冶煉 過程控制 TFe含量 低磷鋼

0引言

近年來,由于鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過剩和鋼鐵形勢日趨嚴(yán)峻,鋼鐵企業(yè)利潤逐漸減少,甚至出現(xiàn)逐年虧損的局面,同時(shí)隨著新品種鋼研發(fā)的進(jìn)行,對(duì)于鋼中P含量的控制要求越來越高,而隨著鐵水中P含量的不斷增加,轉(zhuǎn)爐脫磷成為難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。終渣TFe含量是反應(yīng)冶煉控制水平高低的一項(xiàng)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。降低終渣TFe含量,有利于減少鐵損、降低鋼鐵料消耗,同時(shí)確保濺渣質(zhì)量和冶煉穩(wěn)定順行。因此,優(yōu)化冶煉工藝、降低終渣TFe含量是鋼鐵企業(yè)加強(qiáng)和完善管理,改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和提高效益長抓不懈的一項(xiàng)重要工作。轉(zhuǎn)爐冶煉TFe 含量的高低,決定著石灰溶解速度、化渣程度、脫P(yáng)和脫S程度、爐渣的噴濺程度與“返干”量、鋼水收得率、終點(diǎn)鋼水氧含量、爐襯侵蝕程度、合金吸收率等的高低[1-5]。吹煉各期爐渣都應(yīng)具有合適的氧化性,原則上在吹煉初期應(yīng)把渣中TFe含量控制得高些,以利于化渣,同時(shí)減輕渣中酸性氧化物對(duì)爐襯的侵蝕;在吹煉終點(diǎn)應(yīng)降低 TFe 含量,以利于脫硫。本文就100 t轉(zhuǎn)爐進(jìn)行轉(zhuǎn)爐過程中TFe含量的控制和低磷鋼冶煉進(jìn)行深入理論分析和研究。

1工藝條件

目前轉(zhuǎn)爐鋼渣主要分兩種,一種是半鋼渣,主要是SGRS工藝要求的前期脫磷渣,下文稱之為“轉(zhuǎn)爐半鋼渣”;另外一種是轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)渣。每爐鋼水再冶煉當(dāng)中基本都要倒一定量的半鋼渣和終點(diǎn)渣,渣中TFe含量高低將直接影響著轉(zhuǎn)爐金屬料收得率。采用優(yōu)化工藝前某廠100t轉(zhuǎn)爐終渣TFe含量控制現(xiàn)狀為,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)平均TFe水平為18.49%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)平均TFe較高,嚴(yán)重影響著金屬料收得率,同時(shí)由于TFe控制能力較差使得冶煉低磷鋼時(shí)P控制不穩(wěn)定,存在較大波動(dòng)。轉(zhuǎn)爐SGRS工藝脫磷階段兌鐵之前爐內(nèi)含有大量轉(zhuǎn)爐終渣,并且渣中含有的組元P2O5含量在1.5%以上。為了使?fàn)t渣具有較好的流動(dòng)性,需要保證爐渣堿度控制在在1.3-1.5左右,較低的堿度加大了脫磷的難度。

2結(jié)果與討論

2.1半鋼渣TFe含量控制及理論分析

脫磷階段低FetO控制對(duì)脫磷與降低冶煉成本其重要作用,為此研究脫磷階段去磷機(jī)理以及計(jì)算合適的頂渣FetO含量,對(duì)于控制脫磷具有重要意義。

半鋼渣TFe含量控制理論基礎(chǔ)如下計(jì)算所示,去磷反應(yīng)可以表示為:

5=6.0310-15,因此得,半鋼[P]含量為0.025%時(shí),鐵液中因脫磷而需要存在的[O]含量為0.039%,由于SGRS脫磷階段鐵水中[C]含量為(2.8%~3.8%),鐵液中溶解氧活度受[C]含量控制,由公式給出的[C][O]反應(yīng)平衡常數(shù)計(jì)算與活度相互作用系數(shù)計(jì)算,在1330℃~1380℃范圍內(nèi)計(jì)算鐵液中氧活度為0.0008~0.0015左右,因此,脫磷反應(yīng)不能在熔池內(nèi)部進(jìn)行。

由以上分析與計(jì)算可知,轉(zhuǎn)爐SGRS工藝脫磷階段去磷反應(yīng)的關(guān)鍵是:

(1)渣中(FeO)含量達(dá)到7.19%以上時(shí)可滿足脫磷階段鐵水去磷至0.025%的熱力學(xué)前提條件;

(2)為了提高脫磷效果,可以在低槍位強(qiáng)攪拌同時(shí)加入鐵礦石控制渣中(FeO)含量。

2.2 雙渣前冶煉控制對(duì)半鋼渣中TFe含量影響

2.2.1槍位對(duì)半鋼渣中TFe含量的影響

如下圖所示,在實(shí)際冶煉過程中,脫磷階段脫的硅期結(jié)束至脫磷階段結(jié)束氧槍槍位分別控制在1.2m-1.5m條件下,對(duì)應(yīng)渣中TFe含量分別控制在7%~10%、6%~13%、14%~17%、16%~23%之間,如圖1所示。

如圖1所示,隨著脫磷階段后期槍位的提高,渣中TFe含量逐漸增加,槍位越低則轉(zhuǎn)爐熔攪拌強(qiáng)度越強(qiáng),渣中TFe含量間接反映了轉(zhuǎn)爐熔池?cái)嚢鑿?qiáng)度。

2.2.2 脫磷階段結(jié)束(TFe)對(duì)[P]含量的影響

如上圖2所示,脫磷期結(jié)束鐵水[P]含量與脫磷渣(TFe)含量的關(guān)系,隨著脫磷渣中(TFe)含量的降低,脫磷期結(jié)束鐵水磷含量降低。該關(guān)系間接反映了爐內(nèi)動(dòng)力學(xué)條件對(duì)脫磷的影響,即在(TFe)含量降低的條件下,通過鋼液的充分?jǐn)嚢?,依然可以獲得較好的脫磷效果。在充分滿足動(dòng)力學(xué)條件的狀況下,低槍位強(qiáng)攪拌,(TFe)含量控制在10%以下,可以獲得脫磷期鐵水磷含量低于0.025%左右的脫磷效果。

2.3 終渣TFe控制

2.3.1 終渣TFe含量控制理論基礎(chǔ)

式中:PFEMN為終渣中MnO與終渣TFe含量關(guān)系系數(shù)(0.382~0.392);PFEBAS為終渣堿度與終渣TFe含量關(guān)系系數(shù)(0.485~0.535);P為渣中磷含量,0.84%;Beff為終渣堿度;[Mn]為鋼中Mn含量。(MnO)為渣中MnO含量。

將煉鋼實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),鋼中Mn含量均值0.05%,終渣堿度均值3.2,渣中P含量均值1.92%,渣中MnO均值1.92%代入終渣TFe理論計(jì)算模型,可以得出終渣TFe理論含量在17.4~18.034%。

2.4冶煉控制對(duì)終渣TFe的影響

2.4.1終點(diǎn)C含量對(duì)終渣TFe的影響

根據(jù)碳氧平衡原理,當(dāng)鋼水中碳含量小于0.04%后,鋼水終點(diǎn)氧含量隨碳含量的降低而急劇上升,從實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)看出,終點(diǎn)C含量>0.06%的爐次.其終渣TFe含量平均為16.9%,C含量在0.04%~0.06%的爐次,其終渣TFe含量平均為20.8%,終點(diǎn)C含量<0.04%的爐次。其終渣TFe含量平均為21.3%,說明轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,加強(qiáng)終點(diǎn)碳含量控制,能有效控制終渣TFe含量。生產(chǎn)實(shí)踐表明,中碳鋼終點(diǎn)C含量控制在0.075%~0.085%間,既能保證鋼種要求成分范圍,又能降低鋼水過氧化。

2.4.2出鋼溫度對(duì)終渣TFe的影響

轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水氧含量與終點(diǎn)碳含量存在一定平衡,其含量積在一定溫度壓力下是定值。轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)的碳氧積隨著轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度的增加而不斷增加。這種規(guī)律可以用熱力學(xué)的原理來解釋。轉(zhuǎn)爐煉鋼中主要的脫碳反應(yīng)為:

當(dāng)終點(diǎn)C含量為0.05%,溫度為1700℃時(shí),按照上表計(jì)算鋼中平衡氧含量約為436ppm。而當(dāng)終點(diǎn)C含量提高至0.07%,溫度降為1600℃左右時(shí),鋼水中平衡氧含量約為286ppm,兩者相差150ppm。而實(shí)際轉(zhuǎn)爐煉鋼熔池中的[O]含量要高于相應(yīng)的平衡含量,且鋼水C含量越低,必須維持鋼水中[O]含量越高,所以實(shí)際生產(chǎn)中上述兩種條件下的終點(diǎn)鋼水氧含量相差要較150ppm高。

因此在實(shí)際生產(chǎn)中,在滿足其他條件的基礎(chǔ)上,要盡可能的降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度,以便降低終點(diǎn)的碳氧積,以進(jìn)一步降低鋼水氧含量,實(shí)現(xiàn)鋼渣中TFe含量得到有效的降低。

從圖4可以看出當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C含量為0.06%時(shí),轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度降低39℃,渣中TFe含量降低1.01%。通過技術(shù)優(yōu)化,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在高磷鐵水條件進(jìn)行低磷鋼的生產(chǎn),同時(shí)渣中TFe含量控制較好。

3總結(jié)

(1)對(duì)脫磷渣中TFe含量影響因素進(jìn)行了分析研究,得出半鋼渣中TFe含量主要受脫磷

期槍位控制和脫磷時(shí)間的影響。

(2)轉(zhuǎn)爐SGRS工藝脫磷階段去磷反應(yīng)的關(guān)鍵是:渣中(FeO)含量達(dá)到7.19%以上時(shí)可滿足脫磷階段鐵水去磷至0.025%的熱力學(xué)前提條件,同時(shí)低槍位強(qiáng)攪拌同時(shí)加入鐵礦石控制渣中(FeO)含量可提高脫磷效果。

(3)對(duì)影響終渣TFe含量因素進(jìn)行了分析,分析表明影響轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)TFe含量的主要因素是轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C含量和終點(diǎn)溫度。對(duì)中碳鋼而言,中碳鋼終點(diǎn)C含量控制在0.075%~0.085%間,既能保證鋼種要求成分范圍,又能降低鋼水過氧化,而終點(diǎn)溫度在1640~1670℃之間為最佳。

(4)通過技術(shù)優(yōu)化,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在高磷鐵水條件進(jìn)行低磷鋼的生產(chǎn),同時(shí)渣中TFe含量控制較好。

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