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某超超臨界 660MW機(jī)組調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)分析與處理

2017-08-01 11:49:46張順利
中國設(shè)備工程 2017年14期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)動作

張順利

(中國大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華中分公司,河南 鄭州 450000)

某超超臨界 660MW機(jī)組調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)分析與處理

張順利

(中國大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華中分公司,河南 鄭州 450000)

對于火力發(fā)電機(jī)組,主汽門和調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間符合要求是防止汽輪機(jī)超速的重要條件。通過對某超超臨界660MW機(jī)組調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)問題進(jìn)行分析與處理,總結(jié)出汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)的常見原因。

大型火電機(jī)組;關(guān)閉時(shí)間;分析與處理

1 概況

某火電廠汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的機(jī)組型號為 CCLN660-25/600/600的超超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組 DEH調(diào)節(jié)系統(tǒng)均采用日立公司生產(chǎn)的 HITACHI—5000型分散控制系統(tǒng),DEH調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作介質(zhì)為高壓抗燃油。2015年該機(jī)組進(jìn)行停機(jī)檢修,對主中壓主汽門、主中壓高壓調(diào)節(jié)汽門進(jìn)行了改造和檢修,按規(guī)定在大修后啟機(jī)前需要進(jìn)行汽門關(guān)閉試驗(yàn),以保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。在進(jìn)行 OPC動作關(guān)閉各個(gè)調(diào)節(jié)汽門試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)了調(diào)門關(guān)閉時(shí)間嚴(yán)重超標(biāo)的問題。

2 調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)問題

調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間測試試驗(yàn)對調(diào)節(jié)汽門包括兩項(xiàng)試驗(yàn):機(jī)組 ETS動作和 OPC動作關(guān)閉各個(gè)調(diào)節(jié)汽門,測試各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間。

圖1 各調(diào)節(jié)關(guān)閉錄波圖(以 ETS動作為時(shí)間零點(diǎn))

2.1 ETS動作關(guān)各汽門試驗(yàn)

通過試驗(yàn),得出各調(diào)節(jié)汽門的關(guān)閉時(shí)間曲線如試驗(yàn)錄波圖1所示,根據(jù)測試的錄波圖計(jì)算出各調(diào)節(jié)汽門的關(guān)閉時(shí)間見表1。

表1 ETS動作各汽門關(guān)閉時(shí)間統(tǒng)計(jì)表 s

2.2 OPC動作關(guān)各汽門試驗(yàn)

圖2 調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉錄波圖

通過試驗(yàn),得出各調(diào)節(jié)汽門的關(guān)閉時(shí)間曲線如試驗(yàn)錄波圖2所示,根據(jù)測試的錄波圖計(jì)算出各調(diào)節(jié)汽門的關(guān)閉時(shí)間見表2。

表2 OPC動作各汽門關(guān)閉時(shí)間統(tǒng)計(jì)表 s

通過試驗(yàn)及數(shù)據(jù)處理可以看出,ETS 動作各調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉總時(shí)間均符合《汽輪機(jī)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗(yàn)導(dǎo)則》中 660MW 汽輪機(jī)主汽門關(guān)閉時(shí)間小于 0.3s 的規(guī)定,而OPC動作各調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間均超出符合《汽輪機(jī)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗(yàn)導(dǎo)則》中 660MW 汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間小于 0.3s 的規(guī)定。

3 原因分析

由該機(jī)組的調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)圖分析得出,各調(diào)節(jié)汽門在 ETS動作時(shí)機(jī)組 AST電磁閥帶電,各個(gè)調(diào)節(jié)汽門油動機(jī)的EH油泄油路線為:通過調(diào)節(jié)汽門卸荷閥—OPC油路管道—OPC油路至 AST油路的單向閥—AST電磁閥—無壓回油管道—EH油箱,各個(gè)調(diào)節(jié)汽門通過彈簧作用下迅速關(guān)閉。在 OPC動作時(shí) OPC電磁閥帶電使各個(gè)調(diào)節(jié)汽門油動機(jī)的EH油泄油路線為:調(diào)節(jié)汽門卸荷閥—OPC油路管道—OPC電磁閥—無壓回油管道—EH油箱,各個(gè)調(diào)節(jié)汽門通過彈簧作用下迅速關(guān)閉。由試驗(yàn)可知 ETS動作時(shí)各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間符合要求,說明 ETS動作時(shí)泄油路線及各個(gè)調(diào)節(jié)汽門各部件無問題。

OPC動作時(shí)各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間不符合要求,且嚴(yán)重超標(biāo),由調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉錄波圖可以看出,各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間及關(guān)閉波形基本一致,說明是各個(gè)調(diào)節(jié)汽門 OPC油路公共部分存在問題;根據(jù)各個(gè)調(diào)節(jié)汽門延遲時(shí)間(從 OPC動作信號發(fā)出到調(diào)節(jié)汽門開始關(guān)閉的時(shí)間)為 1.5s左右,調(diào)節(jié)汽門自身關(guān)閉時(shí)間(從調(diào)節(jié)汽門開始關(guān)閉到調(diào)節(jié)汽門關(guān)到位即由 100%到 0)為 2s左右,分析認(rèn)為是由于 OPC油路壓力下降緩慢導(dǎo)致調(diào)節(jié)汽門延遲和關(guān)閉時(shí)間偏長。因此綜合分析判斷是 OPC電磁閥模塊出現(xiàn)問題,可能問題有兩個(gè):① OPC電磁閥閥芯有雜物堵塞造成泄油過慢;②OPC電磁閥閥芯尺寸不合適造成泄油過慢。

首先停 EH油泵,待 EH油系統(tǒng)泄壓后,拆開OPC電磁閥模塊,檢查 OPC電磁閥閥芯未發(fā)現(xiàn)異物,且 OPC電磁閥下部卸荷閥也未出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。對 OPC電磁閥閥芯及卸荷閥進(jìn)行清洗、回裝,恢復(fù) OPC電磁閥模塊后重新進(jìn)行 OPC試驗(yàn),各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間及關(guān)閉波形無明顯變化,證明不是 OPC電磁閥閥芯有雜物堵塞造成泄油過慢。

然后停 EH油泵,待 EH油系統(tǒng)泄壓后,拆開OPC電磁閥模塊,更換 OPC電磁閥閥芯(利用中壓調(diào)節(jié)汽門快關(guān)電磁閥閥芯代替),后者閥芯尺寸大于前者。重新進(jìn)行 OPC試驗(yàn),各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間滿足要求。再次回裝原有 OPC電磁閥閥芯,重新進(jìn)行 OPC試驗(yàn),各個(gè)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間及關(guān)閉波形無明顯變化,充分證明確實(shí)是 OPC電磁閥閥芯尺寸不合適造成調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)。經(jīng)過更換 OPC電磁閥閥芯后各調(diào)節(jié)汽門的關(guān)閉時(shí)間曲線如試驗(yàn)錄波圖3所示,根據(jù)測試的錄波圖計(jì)算出各調(diào)節(jié)汽門的關(guān)閉時(shí)間見表3。

圖3 調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉錄波圖

表3 OPC動作各汽門關(guān)閉時(shí)間統(tǒng)計(jì)表 s

4 處理過程

從表3可以看出,OPC動作各高、中壓調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間均小于 0.28s,符合《汽輪機(jī)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗(yàn)導(dǎo)則》中 660MW 汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間小于 0.3s 的規(guī)定。

5 結(jié)語

由上分析及處理可知本次調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)是由于 OPC電磁閥閥芯過小,泄油過慢造成的。通過多年汽門關(guān)閉試驗(yàn)工作和現(xiàn)場問題處理經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出汽門關(guān)閉時(shí)間超標(biāo)問題的常見原因。

(1)對于全開全關(guān)的汽門一般為:①閥門快關(guān)電磁閥工作不正常,主要是未送電或燒毀;②EST動作后,泄油回路上節(jié)流孔尺寸過小或者堵塞,泄油慢;③ EST動作后,AST電磁閥閥芯尺寸過小或者堵塞,泄油慢;④閥門機(jī)械原因,比如彈簧老化、油動機(jī)安裝不合適;⑤閥門結(jié)構(gòu)原因;⑥熱工卡件之間計(jì)算延時(shí)過長,閥門本身關(guān)閉較快。

(2)帶伺服閥的調(diào)節(jié)汽門除以上主要原因外,還有:① OPC電磁閥工作不正常(未送電或燒毀),OPC動作后通過伺服閥來關(guān)閉汽門;②閥門 LVDT行程反饋桿斷裂或出現(xiàn)故障,關(guān)閉錄波曲線不能真實(shí)反映閥門關(guān)閉過程;③ OPC動作后,OPC電磁閥閥芯尺寸過小或者堵塞,泄油慢。

[1]靳智平,王毅林 .電廠汽輪機(jī)原理及系統(tǒng) [M].北京 :中國電力出版社 ,2004.

[2]上海新華控制技術(shù)(集團(tuán))有限公司 .電站汽輪機(jī)數(shù)字式電液控制系統(tǒng) -DEH[M].北京 :中國電力出版社 ,2006.

[3]哈爾濱汽輪機(jī)股份有限公司 DEH控制系統(tǒng)說明書 .

[4]中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DL/T 711- 1999.汽輪機(jī)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗(yàn)導(dǎo)則.

TM621

A

1671-0711(2017)07(下)-0114-03

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