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某車載通信設(shè)備的抗振優(yōu)化設(shè)計(jì)

2017-08-07 14:27:36李崧黃巍劉平張?jiān)?/span>
電子測(cè)試 2017年10期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)優(yōu)化故障

李崧,黃巍,劉平,張?jiān)?/p>

(中國(guó)電子科技集團(tuán)第三十研究所,四川成都,610041)

某車載通信設(shè)備的抗振優(yōu)化設(shè)計(jì)

李崧,黃巍,劉平,張?jiān)?/p>

(中國(guó)電子科技集團(tuán)第三十研究所,四川成都,610041)

本文通過(guò)金相切片分析法查找到印制板線路的物理斷裂處,從振動(dòng)仿真和機(jī)理分析得出印制板線路斷裂是由于其在使用環(huán)境中受到交變應(yīng)力的長(zhǎng)期作用產(chǎn)生的疲勞破壞。對(duì)該車載通信設(shè)備進(jìn)行加速度測(cè)試試驗(yàn),表明故障印制板存在共振放大的現(xiàn)象,并從抑制共振放大量級(jí)的角度提出了兩種優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,最后通過(guò)依靠仿真和試驗(yàn)驗(yàn)證了方案的可行性,電路板共振放大量級(jí)大幅衰減,效果顯著。

BGA封裝;印制線斷裂;可靠性;疲勞破壞;振動(dòng)放大;結(jié)構(gòu)優(yōu)化

0 引言

某裝甲車載通訊設(shè)備在整機(jī)無(wú)減振措施的情況下,通過(guò)位于外殼四角處的四顆固定螺栓將設(shè)備直接安裝于履帶式裝甲車的車艙內(nèi)壁,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間高頻次的隨車訓(xùn)練行駛后,個(gè)別設(shè)備內(nèi)部某印制板上BGA芯片焊盤(pán)處的印制板線出現(xiàn)了斷裂的情況,導(dǎo)致設(shè)備工作故障。

通過(guò)機(jī)理分析、仿真分析以及試驗(yàn)驗(yàn)證等手段對(duì)印制板線斷裂的原因進(jìn)行了深入分析,再?gòu)募夹g(shù)措施角度提出了兩種具體的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,并通過(guò)仿真分析和試驗(yàn)驗(yàn)證分別得出實(shí)施兩種方案后的優(yōu)化效果。

1 故障現(xiàn)象與故障定位

設(shè)備設(shè)計(jì)人員根據(jù)故障樹(shù)對(duì)各個(gè)可能的故障原因進(jìn)行了逐一排查,最終將故障原因定位于設(shè)備內(nèi)部某印制板上BGA芯片的功能異常所致。通過(guò)采用立體顯微鏡和金相顯微鏡對(duì)BGA芯片各管腳相連的印制板線進(jìn)行金相切片分析,發(fā)現(xiàn)BGA芯片A2焊盤(pán)與印制板通孔相連的印制線出現(xiàn)了裂縫,該裂縫由焊料根部逐漸向下延伸至下方印制線,最終造成印制線貫穿性斷裂。裂縫情況如圖1、圖2所示。印制板線開(kāi)裂的形成原因疑似與裂縫所在區(qū)域在設(shè)備的使用過(guò)程中受到了較大應(yīng)力有關(guān)。

圖1 印制線與焊料的斷裂處(垂直視圖)

圖2 印制線與焊料的斷裂處(水平視圖)

2 振動(dòng)環(huán)境仿真與故障機(jī)理

2.1 振動(dòng)環(huán)境仿真模擬

根據(jù)設(shè)備的整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,利用力學(xué)分析軟件Ansys建立了整機(jī)的三維幾何模型,并按照GJB1032環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)條件,對(duì)設(shè)備進(jìn)行振動(dòng)仿真模擬計(jì)算,通過(guò)計(jì)算結(jié)果得出研究目標(biāo)的最大位移(振幅)和應(yīng)力值,了解印制板線斷裂區(qū)域在振動(dòng)試驗(yàn)頻域內(nèi)(20Hz~2000Hz)的詳細(xì)振動(dòng)情況(僅顯示機(jī)內(nèi)目標(biāo)印制板卡的計(jì)算結(jié)果分布圖,后同)。

圖3 設(shè)備內(nèi)各印制板最大位移分布圖

圖4 故障印制板的應(yīng)力分布圖

圖5 BGA芯片應(yīng)力分布圖

仿真模擬計(jì)算結(jié)果顯示:

(1)印制板線斷裂位置處于故障印制板的位移(振幅)放大區(qū)域,如圖3。

(2)BGA芯片的A2焊盤(pán)位置也處于故障印制板上應(yīng)力較為集中的區(qū)域,如圖4。

(3)BGA芯片上的最大應(yīng)力值發(fā)生在A2焊盤(pán)的附近位置,應(yīng)力值為14.6MPa,如圖5。

根據(jù)仿真計(jì)算結(jié)果可知,印制線斷裂處與A2焊盤(pán)均處于振幅放大和應(yīng)力集中區(qū)域,且A2焊盤(pán)是BGA芯片上應(yīng)力最大的位置。另外,A2焊盤(pán)處的最大應(yīng)力值為14.6MPa,小于BGA封裝無(wú)鉛焊料的屈服強(qiáng)度(54Mpa),也遠(yuǎn)小于印制線材料純銅的屈服強(qiáng)度(187Mpa)[1],從理論上分析,瞬態(tài)應(yīng)力不會(huì)對(duì)焊盤(pán)或印制線造成破壞,疲勞破壞的可能性更大。

2.2 斷裂機(jī)理

裝甲車輛在訓(xùn)練行駛時(shí),車內(nèi)裝載的電子設(shè)備會(huì)持續(xù)處于復(fù)雜的振動(dòng)環(huán)境之中,此時(shí)由車輛振動(dòng)產(chǎn)生的外界能量激勵(lì)通過(guò)機(jī)殼傳遞到印制板,印制板會(huì)在振動(dòng)激勵(lì)的方向上發(fā)生相應(yīng)的往復(fù)運(yùn)動(dòng),此時(shí)印制板本身和印制板上的電裝器件都會(huì)承受不同程度的交變應(yīng)力(也稱循環(huán)應(yīng)力)。根據(jù)材料力學(xué)理論可知,任何材料在受到多次重復(fù)的交變應(yīng)力(循環(huán)應(yīng)力)作用后,即便使是應(yīng)力值低于材料的屈服極限,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的作用后,最終也會(huì)導(dǎo)致疲勞破壞,交變應(yīng)力下材料的累積塑性變形是疲勞破壞的主要原因。

由交變應(yīng)力引起的疲勞失效與靜應(yīng)力引發(fā)的強(qiáng)度失效有兩個(gè)明顯區(qū)別。

(1)疲勞破壞是材料在工作應(yīng)力在遠(yuǎn)低于強(qiáng)度極限甚至低于屈服極限的情況下突然發(fā)生的斷裂,往往具有突發(fā)性。

(2)即使是塑性性能很好的材料在疲勞破壞時(shí)也成脆性斷裂,斷裂前可能無(wú)明顯的塑性變形。

從振動(dòng)仿真計(jì)算和金相切片分析得知,焊點(diǎn)是在所受交變應(yīng)力低于無(wú)鉛焊料屈服強(qiáng)度情況下發(fā)生了斷裂現(xiàn)象;其次,采用純銅這種塑性性能很好的金屬材料制造的印制線也發(fā)生了斷裂現(xiàn)象。以上兩點(diǎn)都很符合疲勞破壞的兩個(gè)特征,印證了故障板卡的物理斷裂是由于疲勞破壞引起的。另外從振動(dòng)仿真結(jié)果來(lái)看,故障板卡的振幅放大區(qū)域疑似有共振現(xiàn)象產(chǎn)生(后文將通過(guò)實(shí)測(cè)故障區(qū)域的加速度值確定是否存在共振現(xiàn)象)。如果板卡在振動(dòng)中產(chǎn)生了共振現(xiàn)象,共振區(qū)的振幅、應(yīng)力、加速度等物理參數(shù)都會(huì)產(chǎn)生數(shù)倍甚至一個(gè)數(shù)量級(jí)以上的放大。由于BGA芯片最外圍拐角處的A2焊點(diǎn)的等效應(yīng)力最大,本身即為危險(xiǎn)焊點(diǎn),在交變應(yīng)力放大后的反復(fù)作用下,A2焊點(diǎn)和相連印制線產(chǎn)生疲勞破壞的過(guò)程將會(huì)加快,更易造成板卡的物理失效。

2.3 加速度實(shí)測(cè)試驗(yàn)

為了進(jìn)一步分析故障板卡是否存在共振現(xiàn)象,我們對(duì)印制線斷裂區(qū)域進(jìn)行了加速度實(shí)測(cè)試驗(yàn),根據(jù)輸入的振動(dòng)激勵(lì)加速度值和加速度傳感器測(cè)得的加速度值進(jìn)行對(duì)比確認(rèn)。小型加速度傳感器固定于A2腳附近的印制板板面,如圖6所示。

圖6 加速度傳感器在故障印制板上的布置圖

參考裝甲車行駛的典型振動(dòng)頻率(50Hz~500Hz),本次振動(dòng)試驗(yàn)的測(cè)試頻域設(shè)定為更寬的50Hz~1000Hz,采用正弦掃頻的振動(dòng)方式。振動(dòng)輸入的基準(zhǔn)加速度設(shè)定為2g。測(cè)試結(jié)果如圖7所示。

圖7 加速度實(shí)測(cè)曲線圖

根據(jù)加速度曲線圖可知,從300Hz加速度開(kāi)始呈現(xiàn)逐漸放大的趨勢(shì),到440.40Hz時(shí)達(dá)到峰值19.68g,此頻率點(diǎn)的加速度值放大了接近10倍,證明故障板卡在裝甲車行駛振動(dòng)頻率范圍內(nèi)確實(shí)存在共振現(xiàn)象,加劇了交變應(yīng)力對(duì)印制線的疲勞破壞程度。

3 優(yōu)化改進(jìn)方案

由于在現(xiàn)實(shí)工程設(shè)計(jì)中,振動(dòng)激勵(lì)1:1傳遞的理想剛性連接是幾乎不存在的。因此,我們結(jié)合故障機(jī)理提出一種優(yōu)化改進(jìn)的思路,即通過(guò)簡(jiǎn)單易行的設(shè)計(jì)方案大幅減小故障板卡在振動(dòng)環(huán)境中的共振放大量級(jí),使故障區(qū)域印制線和焊盤(pán)受到的交變應(yīng)力、加速度和振幅都同步明顯減弱,從而達(dá)到提高故障區(qū)域印制線疲勞壽命的目的。

結(jié)合該設(shè)備的機(jī)內(nèi)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案和在裝甲車內(nèi)的實(shí)際安裝情況,我們分別采用了兩種具體的改進(jìn)方案以達(dá)到減小共振放大程度的目的。

方案一:在故障板卡共振較嚴(yán)重的區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)固定約束孔,提高該區(qū)域的剛度,減小焊點(diǎn)動(dòng)態(tài)變形量,對(duì)共振放大程度起到一定的抑制作用。

方案二:在設(shè)備外殼的四只安裝耳上分別增加一副橡膠減振墊,提升設(shè)備整體的阻尼比值,起到緩沖隔振作用。如圖8。

圖8 優(yōu)化方案二改進(jìn)示意圖

4 優(yōu)化改進(jìn)效果驗(yàn)證

4.1 振動(dòng)仿真計(jì)算結(jié)果

我們根據(jù)兩種優(yōu)化方案分別對(duì)幾何模型進(jìn)行了修改調(diào)整,并重新進(jìn)行了仿真計(jì)算。

采用優(yōu)化方案一的仿真驗(yàn)證結(jié)果:

圖9 故障印制板的應(yīng)力分布圖(方案一)

圖10 BGA芯片應(yīng)力分布圖(方案一)

采用優(yōu)化方案二的仿真驗(yàn)證結(jié)果:

圖11 故障印制板的應(yīng)力分布圖(方案二)

圖12 BGA芯片應(yīng)力分布圖(方案二)

仿真計(jì)算結(jié)果顯示,采用兩種優(yōu)化方案BGA芯片的最大應(yīng)力值(即芯片A2腳處)都有明顯的大幅下降,詳見(jiàn)表1。

表1 采用優(yōu)化方案后的仿真計(jì)算結(jié)果

4.2 加速度實(shí)測(cè)驗(yàn)證

我們根據(jù)兩種優(yōu)化方案分別對(duì)兩臺(tái)測(cè)試樣機(jī)進(jìn)行了設(shè)計(jì)整改,在達(dá)到優(yōu)化方案的要求后重新做了加速度實(shí)測(cè)試驗(yàn)。

采用優(yōu)化方案一的加速度實(shí)測(cè)結(jié)果:

圖13 加速度實(shí)測(cè)曲線圖(方案一)

采用優(yōu)化方案二的加速度實(shí)測(cè)結(jié)果:

圖14 加速度實(shí)測(cè)曲線圖(方案二)

加速度實(shí)測(cè)結(jié)果顯示,采用兩種優(yōu)化方案后BGA芯片A2腳附近區(qū)域的加速度峰值也有了顯著降低(詳見(jiàn)表2),說(shuō)明共振放大的程度得到了有效的抑制。

表2 采用優(yōu)化方案后的加速度實(shí)測(cè)結(jié)果

5 結(jié)論

通過(guò)采用振動(dòng)仿真計(jì)算和試驗(yàn)測(cè)試兩種技術(shù)手段證明,兩種優(yōu)化改進(jìn)方案均對(duì)故障印制板在使用環(huán)境中產(chǎn)生的共振放大起到了顯著的抑制效果,但在對(duì)故障處疲勞壽命延長(zhǎng)的量化評(píng)估上還需進(jìn)一步研究驗(yàn)證。對(duì)于處于惡劣振動(dòng)環(huán)境中使用的裝甲車載設(shè)備,應(yīng)該在設(shè)計(jì)方案完成初期引入振動(dòng)的模態(tài)分析、仿真計(jì)算等輔助設(shè)計(jì)手段,了解產(chǎn)品在振動(dòng)可靠性方面是否存在薄弱環(huán)節(jié),再進(jìn)行有針對(duì)性的優(yōu)化改進(jìn)。比如,對(duì)于印制板在實(shí)際使用環(huán)境中的參考振動(dòng)頻率范圍內(nèi)存在共振的情況,可以通過(guò)增加印制板厚度,優(yōu)化固定安裝孔數(shù)量、間距等提高印制板整體剛度的方法,將其固有頻率提升到振動(dòng)參考頻率范圍以外,最大程度的避免共振的產(chǎn)生。也可以在易于實(shí)施的前提下,對(duì)設(shè)備整體或者對(duì)局部進(jìn)行設(shè)計(jì)減振設(shè)計(jì),降低在共振發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力放大程度,延長(zhǎng)振動(dòng)薄弱處的疲勞壽命。另外,考慮到BGA這類微電子封裝器件在振動(dòng)可靠性方面的先天不足,從生產(chǎn)工藝的角度也應(yīng)采取相應(yīng)的處理辦法。如在BGA芯片完成貼裝后選擇適合的固化膠沿四周灌封加固,降低焊點(diǎn)所受應(yīng)力延長(zhǎng)疲勞壽命。

[1]邱宣懷.機(jī)械設(shè)計(jì)[M].北京:高等教育出版社,1997.

[2]王健石.工業(yè)材料實(shí)用手冊(cè)[M].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2003.

[3]嚴(yán)煥斌,吳兆華.隨機(jī)振動(dòng)載荷下混裝組件焊點(diǎn)的可靠性分析[J].機(jī)械工程與自動(dòng)化,2014,187(6),142-144.

Anti-vibration Optimization Design of a Vehicle Communication Equipment

Li Song,Huang Wei,Liu Ping,Zhang Yun
(The 30th Research Institute of CETC,Chengdu Sichuan,610041)

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黃?。?982—),男,工程師,主要研究方向?yàn)檐娪秒娮友b備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

劉平 (1981-),男,工程師,主要研究方向?yàn)檐娪秒娮友b備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

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