李甜甜,黃文明,李 博
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610021)
某電站調速器負荷異常波動分析
李甜甜,黃文明,李 博
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610021)
針對某電站1號機調速器負荷波動情況,結合監(jiān)控數(shù)據(jù)繪制曲線,對照水輪機運轉特性曲線,分析在當時的水頭下,機組運行范圍超出機組正常運行范圍,水輪機效率急劇下降,從而導致導葉和槳葉打開,而機組出力反而下降的情況。本文重點分析了負荷波動發(fā)生的原因,并討論了防范此類事件發(fā)生的措施,對同類型電站具有一定的參考意義。
調速器;負荷波動;分析
某水電站位于四川雅礱江上,以發(fā)電為主,兼具蓄能、蓄洪和攔沙作用。是雅礱江水電基地下游最后一個梯級電站,電站裝設4臺150 MW軸流轉槳式水輪發(fā)電機組,總裝機容量為600 MW。
該電站水輪機控制系統(tǒng)采用南瑞集團公司生產的SAFR2000H型微機調速系統(tǒng)。其微機調節(jié)器部分采用了貝加萊公司的PCC2005控制器為核心,機械液壓部分則選用了BOSCH公司的比例伺服閥作為電液轉換單元,GE-20000和GE-5000(美國GE公司)作為主配壓閥,電源、控制模塊、傳感器、電液轉換等全部采用了雙冗余配置,且采用了第三方智能切換單元作為仲裁判斷,軟件部分則采用了南瑞公司專有的改進型并聯(lián)PID算法、雙微分算法等。
2.1 事件概述
2015年11月10日11:15左右,1號機組在開度模式下運行,有功設定值為145 MW,有功實發(fā)值為140MW,水頭為18.6m,導葉開度為78.75%,槳葉開度為99.5%。
11:15:51,運行人員下發(fā)有功設定值144 MW后,導葉逐步開至100%,槳葉逐步開至100%,機組出力逐步下降至93.4 MW,機組劇烈振動。
11:18:18,運行人員下發(fā)有功設定值130 MW后,機組出力保持不變。
11:18:44,運行人員下發(fā)有功設定值90 MW后,導葉逐步關至54.9%,當導葉回關至78%后槳葉在協(xié)聯(lián)的作用下也逐步關至56.5%,機組出力由93.4 MW逐步上升至144.6 MW,又逐步下降至92.4 MW,然后機組穩(wěn)定運行。
2.2 數(shù)據(jù)波形分析
調速器負荷異常波動后,調取監(jiān)控系統(tǒng)相關歷史數(shù)據(jù),1號機有功給定、有功反饋、導葉開度、槳葉開度變化如圖1所示。

圖1 有功給定、有功反饋、導葉開度、槳葉開度變化圖
從圖1的開始部分可以看出,1號機組有功設定值為145 MW,而機組出力為140 MW,兩者存在偏差的原因為:開度模式下,監(jiān)控系統(tǒng)調整有功的策略為,當監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)有功設定值后,監(jiān)控系統(tǒng)將有功設定值和機組出力的有功偏差值經(jīng)過計算轉化為相應的脈沖量(調速器根據(jù)接收的脈沖寬度來調整導葉的開度,2.78%開度/s)下發(fā)給調速器控制系統(tǒng),使之調節(jié)導葉,當有功偏差小于監(jiān)控系統(tǒng)的有功調節(jié)死區(qū)(±3 MW)持續(xù)20 s后,本次調節(jié)結束,若此后因水頭變化或壓力波動等原因導致有功偏差超過死區(qū)時,監(jiān)控系統(tǒng)將不再進行調節(jié),直至有新的有功設定值下發(fā)時才進行新的調節(jié)。
11:15:51,在18.6 m水頭下,運行人員重新下發(fā)有功設定值144 MW后,機組出力為140 MW,有功偏差為正偏差,監(jiān)控系統(tǒng)會給調速器下發(fā)增脈沖,導葉開至全開,而機組出力下降至93.4 MW。
11:18:18,運行人員下發(fā)有功設定值130 MW后,此時機組出力為93.4 MW,有功偏差為正偏差,監(jiān)控系統(tǒng)會給調速器下發(fā)增脈沖,而此時導葉已全開,機組狀態(tài)保持不變。
11:18:44,運行人員下發(fā)有功設定值90 MW后,此時機組出力為93.4 MW,有功偏差為負偏差,監(jiān)控系統(tǒng)會給調速器下發(fā)減脈沖,導葉逐步關至
54.9 %,當導葉回關至78%后槳葉在協(xié)聯(lián)的作用下也逐步關至56.5%,機組出力由93.4 MW逐步上升至144.6 MW,隨著導葉的回關又逐步下降至92.4 MW,后機組穩(wěn)定運行。
2.3 調速器負荷異常波動原因分析
圖2為水輪機預期運轉特性曲線,粗體黑色邊框部分為機組的正常運行范圍,機組正常運行范圍內,機組的出力效率高。由水輪機運轉特性曲線可知,機組在18.6 m水頭時,機組最大出力約為140 MW,此時水輪機效率約為94%,導葉開度約為78%,槳葉開度約為95%。如果機組運行區(qū)間超出特性曲線中的正常運行范圍,機組效率將會急劇降低,機組達到該水頭下的最大出力后,如果繼續(xù)開導葉和槳葉,水輪機進、出口速度三角形將會發(fā)生改變,水輪機不再處于最優(yōu)工況,水流在葉片的進口處就會出現(xiàn)脫流和漩渦,從而產生渦流損失和撞擊損失。反映到機組出力上來,就會出現(xiàn),導葉和槳葉打開,出力反而下降的現(xiàn)象。

圖2 水輪機預期運轉特性曲線
結合以上分析,對照圖1的負荷波動曲線可知,此次1號機調速器負荷波動的原因為:在18.6 m的水頭下,機組的最大出力只能帶到140 MW左右,導葉開度78.75%,槳葉開度99.5%,監(jiān)控下發(fā)有功設定值超過此時的最大出力值,監(jiān)控系統(tǒng)給調速器下發(fā)增脈沖,使導葉增加開度,機組超出運轉特性曲線后,機組的效率降低,從而導致機組的負荷降低,此時有功偏差一直存在,監(jiān)控系統(tǒng)的增脈沖也一直存在,從而使導葉和槳葉均逐步開至全開。
2.4 預控措施
(1)在開度模式下監(jiān)控系統(tǒng)在原有功調節(jié)策略的前提下,增加有功偏差超過一定值后報警,電站運行人員根據(jù)該報警信號,人為判斷,對機組有功進行調整。
(2)電站運行人員在下發(fā)有功設定值前,先檢查當前的水頭,下發(fā)有功設定值時不要超過當前水頭下機組的最大出力。
(3)若再次出現(xiàn)有功設定值超過當前水頭下機組的最大出力時,電站運行人員應立刻重新下發(fā)一個比當前負荷略小的有功設定值。
(4)結合水輪機運轉特性曲線,對不同水頭下的機組最大有功在監(jiān)控有功設定程序中進行限制,當有功設定超出機組該水頭下的最大出力時,有功給定令不予開出,并作出報警提示。
本文針對某電站1號機調速器負荷波動現(xiàn)象,分析了導致該現(xiàn)象的原因,并制定了相應的預控措施,對同類型的電站分析和處理類似情況可起到一定的參考作用。
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TK730.4+1
:B
:1672-5387(2017)03-0025-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.03.007
2016-06-16
李甜甜(1985-),男,工程師,從事水電站電氣二次設備運行、維護、檢修工作。