李 超,葉太福,陳 琳,李家海
(四川華能涪江水電有限責任公司,四川 成都 610065)
木座水電站機組上下導軸承瓦溫偏高原因分析及處理
李 超,葉太福,陳 琳,李家海
(四川華能涪江水電有限責任公司,四川 成都 610065)
木座水電站2臺機組運行時,上、下導軸承溫度長期偏高,如遇機組冷卻水系統故障容易造成瓦溫過高事故,機組運行存在較大安全隱患。根據機組實際運行工況,通過對上下導軸承結構、設計制造和油循環冷卻原理的深入分析和研究,找到了瓦溫高的原因,并提出了合理的處理方案和措施,瓦溫高問題得到徹底解決。
水電站;導軸承;瓦溫高;處理
木座水電站為高水頭引水式電站,電站按“無人值班、關門運行、數字電站、網絡控制”原則設計,由遠程集控中心集中控制火溪河4個梯級電站,該控制方式要求設備有較高的可靠性。電站裝有2臺通用電氣亞洲水電設備有限公司制造的懸式水輪發電機組,裝機容量2×50MW,發電機型號SF-J50-12/4250,額定容量58.824 MVA,額定轉速500 r/min,水輪機型號為HL(VF)-LJ-215,額定出力51 MW,額定流量21.51 m3/s,額定水頭262.7 m。發電機導軸瓦為分塊瓦結構,水輪機導軸承為筒式瓦,軸承冷卻方式為內循環油冷卻,油冷卻器通過機組冷卻水進行冷卻。機組運行時存在上、下導軸承溫度長期偏高現象,部分瓦溫達到68℃,接近軸瓦允許最大溫度,如遇機組冷卻水系統故障容易造成瓦溫過高事故,機組正常運行存在較大安全隱患。
機組上、下導軸承結構分別見圖1和圖2。機組投入運行以來,一直存在上、下導軸承溫度偏高的現象,因此,處理該設備安全隱患作為機組A級檢修的重點工作之一。從2臺機組安裝和拆機數據看,機組盤車擺度、瓦間隙調整數據均合格,并根據修前較長時間內水輪發電機組各部軸承的振動和擺度均較小,機組在各種工況穩定性較好的現象,初步判斷瓦溫高為軸承本身冷卻效果不佳造成。拆卸上、下導軸承,對照廠家圖紙和設備實際結構,分析導致瓦溫偏高的原因包括:

圖1 上導軸承結構

圖2 下導軸承結構圖
(1)從上、下導軸承的結構圖可以看出,上、下導軸承的結構設計均存在油循環路徑不合理、循環冷卻的油量不足等問題,造成通過瓦和軸領之間的潤滑冷卻油量不足、油流速較慢,從而使冷卻效果不佳。
(2)上導軸瓦距油冷卻器較遠,油冷卻器只能冷卻部分熱油;而上導每塊軸瓦之間裝有橫向隔板(見圖3)豎向隔板,使潤滑油全部通過瓦面并從瓦面上部油溝流走,但因瓦間隙減小,導致上導軸瓦潤滑冷卻的油流量不足,整體冷卻效果較差。
(3)下導冷卻器頂部擋油板太高,滑轉子的離心力產生油流部分從瓦座與擋油板之間間隙直接流出,減少了通過軸瓦的潤滑冷卻冷卻油量。
(4)上、下導軸瓦設計為拋物線瓦,瓦面與軸領接觸面積較小,瓦面局部受力較大,局部摩擦發熱致使導軸瓦溫度較高。
采取從整體油循環的改善和局部優化的思路,采取以下幾項措施進行處理:
(1)上導軸承每塊瓦之間設計的橫向和豎向的隔板,其目的是保持全部潤滑油通過軸瓦瓦面,從瓦面上部油溝流走,這種設計過于理想化,采取了在上導瓦之間橫向隔板上開油孔(見圖3)的措施,以增加通過瓦面的油流量,改善冷卻效果。

圖3 上導瓦之間橫向隔板及開孔位置

圖4 導軸瓦面順旋轉方向進油槽
(2)降低下導瓦背部油冷卻器頂部的擋油板高度(見圖4),以減小瓦座與擋油板之間間隙,使油流全部從冷卻器頂部擋油板上平面流至冷卻器外側熱油區;在下導軸領端部對稱4個方向開長度30 mm、深度5 mm的泵油槽,泵油槽的方向須保證油流向為離心力方向,以達到加快油循環速度的作用,從而以改善下導油循環冷卻效果。
(3)采取修刮上下導巴氏合金瓦面使其與軸領接觸面積達到70%左右,以改善瓦面受力不均局部發熱的現狀。將上導瓦放在推力頭滑轉子上進行研磨,重新刮瓦、挑花;將下導瓦清除高點后重新挑花。
(4)在每塊上、下導軸瓦上,順旋轉方向開兩道與水平方向的夾角約45°的進油槽,以增大瓦面過油量,改善軸瓦潤滑和通過瓦面的油量(見圖4)。因本電站旋轉方向為逆時針旋轉,如果旋轉方向為順時針,其進油槽方向與圖4相反。根據工程實際經驗,其他條件不變的情況下,僅本項工藝可降低軸瓦溫度3~5℃。
(5)采取以上措施處理后,還應根據盤車擺度正確調整上導、下導、水導軸瓦間隙,保證機組運行時各部軸承的每塊導軸瓦受力基本均勻,這也是保證機組振擺、瓦溫滿足要求的基本工藝。
通過準確分析電站瓦溫高的原因,采取有針對性的合理的工藝方法,徹底處理了瓦溫過高的問題,機組投入運行后,上導軸承瓦溫平均下降15℃左右,下導軸承瓦溫平均下降12℃左右,取得了很好的效果,徹底消除了發電機上下導軸承瓦溫高的安全隱患。
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[2]董東旭,王 濤.淺談水輪機導軸承檢修工藝的提高[J].電子設計工程,2013(20).
TK730.8
:B
:1672-5387(2017)03-0039-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.03.012
2016-08-24
李 超(1974-),男,工程師,從事水輪發電機組及其附屬設備檢修,技改及技術管理等工作。