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綜采工作面調斜開采技術研究

2017-08-17 17:20:59張恒
魅力中國 2017年30期

張恒

摘要:為了最大限度地回收煤炭資源,工作面需進行大幅度調斜。介紹了某礦綜采工作面在開采中,在工作面斜長增加過程中采取相關技術措施,提高了煤炭采出率,為不規則工作面調斜開采提供了經驗。

關鍵詞:綜采;工作面;調斜

引言

在煤礦生產過程中, 由于受地質條件的限制, 為多回收煤炭, 提高資源回收率,很多回采工作面的上下巷存在著不等長的問題,因此,在回采過程中經常需要調刀。

一、調斜設計

1.1實中心調斜

在綜采工作面調斜方法中,主要有實中心調斜和虛中心調斜2種。其中,實中心調斜工藝相對比較簡單,對設備損壞小,但由于旋轉端至調斜中心的移架步距逐步減小,頂板反復支撐次數逐漸增加,調斜中心處頂板控制困難;虛中心調斜將選擇中心設置在工作面范圍之外,旋轉過程中采面兩端均有一定推進,可在一定程度上緩解頂板和煤壁難以維護的困難,但工程控制難度較大。根據工作面的實際情況,該面調斜的角度為15°,調斜范圍和長度較小,頂板維護問題不突出,確定采用以輸送機頭為中心的實中心長短刀交替調斜方式。

每循環的割煤刀數n=(L-d1-d2-2g)/W+f。其中,L為調斜前工作面斜長,172.5m;W為輸送機合理彎曲長度,取15m;d1、d2分別為輸送機機頭、機尾(包括過渡槽)長度,取6m;g為采煤機機身長度,取10m;f為每循環割通刀數,一般在1~3,取1。將數據代入公式,計算得n=10.4≈10。即每個循環機尾進10刀,割1個長刀(通排),9個短刀,長短刀交替進行。

1.2調斜工藝

(1)機頭推進至距離運輸巷終采線10m位置(收尾上繩位置)后,不再推機頭,機尾以長短刀交替的方式進行調斜。將機尾推至距回風巷終采線10m位置(收尾上繩位置)后,工作面設備整體調平、順直,而后平推10m收尾并上網上繩。考慮輸送機最小彎曲段長15m,則按照18m控制短刀錯茬。①采煤機從機尾進刀,下行割長刀至機頭,割透機頭后返空刀上行清浮煤至機尾。②采煤機從機尾進刀,下行割短刀至機頭12#架位置,空刀上行清浮煤至機尾,12#架至機尾正常推溜拉架,12#架以下推溜順直輸送機和煤墻,支架推拉桿不必推滿行程。③采煤機從機尾進刀,下行割短刀至距機頭24#架位置,空刀上行清浮煤至機尾,24#架至機尾正常推溜拉架,24#架以下推溜順直輸送機和煤墻,支架推拉桿不必推滿行程。④重復以上步驟②、③,保證割2個短刀之間錯茬為18m(12臺支架),采煤機割至接茬位置時,支架推拉桿可適當保留行程,順緩刮板機彎曲段,避免損壞設備。工作面只允許在接茬處存在一道彎。⑤短刀按照18m(12臺支架)進行遞減,直至機尾只剩下采煤機機身長度,則完成了一次長短刀循環,每個循環共計需推進機尾10個截深。⑥每個循環割完后,將全部支架和輸送機進行調正,使其垂直煤墻,而后進入下一個循環。每個循環第1排均割通排,輸送機頭處不推溜,適當調整順直輸送機即可。⑦每個循環調整過機頭段輸送機后,必須恢復輸送機頭的壓戧柱。⑧調斜期間堅持自下而上順序推溜,自下而上順序拉架,拉支架時,應先將相鄰上架側護板打開,再拉架。若頂板破碎不易維護,可拉超前架維護頂板。

(2)調斜過程中,工作面斜長被延長。機尾及時延接液壓支架以保證頂板支護。增加輸送機中部槽,以保證煤機能割透煤墻。對接使用的中部槽由回風巷軌道運輸至刮板輸送機尾。

(3)調斜過程中,為有效控制設備下滑,使用單體支柱戧柱輸送機頭。機頭1#支架下幫與運輸巷下幫之間填充煤袋,避免機頭1#支架下滑、倒架。

二、機尾對接中部槽走向步距設計

工作面平均傾角為12°。故設計方案中以工作面平均傾角12°為前提。

①對接4節中部槽對應回風巷位置為1、2、3、4點。②夜班,回風巷累計進尺364.8m,運輸巷累計進尺365.2m,非常接近。當班收班時實測機尾距收尾起始線48.3m。③根據機尾距中線距離的變化,推測5月21日中班收班時工作面與兩巷基本垂直。5月21日中班,當班機尾進尺2.4m。④由圖2可知,當工作面與兩巷垂直時,機尾仍需推進45.89m。校正5月21日夜班機尾機頭累計進尺不相等,相差0.4m,校正工作面與兩巷不垂直。當兩巷累計進尺相同時,機尾仍需推進48.69m,與測量機尾距收尾起始線距離誤差為0.39m。

按設計,原計劃把4節中部槽一次裝車入井,并存放在對應的位置,以減少運輸量,但因現場條件的限制,在實際調斜過程中每次只運輸1節中部槽到待對接位置。

三、調斜效果及改進

(1)回風巷累計進尺401.3m,在增加第1節槽子的基礎上回風巷累計進尺11.3m,以此計算,機尾回風巷推進11.3m,工作面變為175.84m,至28日夜班工作面變化1.84m。工作面與兩巷垂直時機尾出煤墻0.6m,增加第1節中部槽前機尾進煤墻0.9m,故理論上第1節中部槽對接后機尾依然出煤墻0.6m。所以至28日夜班,機尾應進煤墻1.24m。

(2)調斜結束后,機頭距終采線10m沒有變化,機尾距終采線11.9m,未達到收尾位置,相差1.9m。主要原因是在調斜過程中,每次進刀后液壓支架推拉油缸沒有推滿行程,累計錯差變大。在今后調斜過程中,要加強對現場的工程控制,加密現場數據的校對頻率,根據錯差及時調整調斜過程中支架及輸送機的狀態,以避免錯差的累加。此次調斜機尾對接支架3臺,對接中部槽3節,在設計的對接第4節中部槽的位置機尾已具備再對接1臺支架和1節中部槽的條件,因工作面接下來進行收尾回撤工作,需在上端頭擴刷絞車硐室,故最后1臺支架和中部槽沒有對接。上端頭采取架棚支護,機尾煤墻采煤機不能割透段采取人工擴刷清貨至輸送機。

(3)在實際調斜過程中,機頭處1#液壓支架沒有下滑,但因支架工沒有完全按照要求調整支架,且茬與茬之間沒有協調好,導致液壓支架的寬度均未保持在1.5m,支架對接位置未能與輸送機中部槽對接位置同步。在今后的調斜過程中,要嚴格控制液壓支架的調整,確保液壓支架的寬度為1.5m。

四、結束語

(1)調斜過程中,使用長短刀交替的方式,根據工作面長度和設備參數選擇循環刀數是合理的。

(2) 根據工作面情況進行方案的選擇和設計計算,提前把待對接的支架和輸送機中部槽準備在預對接的位置,可以減少對接所需的時間和運輸工作量,對實際調斜對接工作具有指導意義。

參考文獻:

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