胡志軍,王志良
(1. 江蘇省環境科學研究院 江蘇省環境工程重點實驗室,江蘇 南京 210036;
2. 江蘇齊清環境科技有限公司,江蘇 南京 210036)
廢氣處理
脈沖電暈放電低溫等離子體分解NH3的動力學及機理研究
胡志軍1,2,王志良1
(1. 江蘇省環境科學研究院 江蘇省環境工程重點實驗室,江蘇 南京 210036;
2. 江蘇齊清環境科技有限公司,江蘇 南京 210036)
探討了脈沖電暈放電低溫等離子體分解NH3的反應動力學及機理。采用比色法和離子色譜法分析了反應產物。考察了低溫等離子體分解—水吸收聯合工藝對含NH3氣體的處理效果。實驗結果表明:低溫等離子體分解NH3符合準一級動力學經驗模型kt=ln(ρ0/ρt)=-ln(1-D),其中k=0.007 9P-0.190 3(P≥24.08);NH3的去除主要通過高能電子作用直接分解或與中間產物反應生成NH4NO3和NH4NO2兩種方式;該聯合工藝不僅可去除NH4NO3、NH4NO2等水溶性降解產物,同時臭氧遇水生成的·OH還可進一步分解水溶液中溶解性NH3。
脈沖電暈放電;低溫等離子體;NH3;反應動力學;機理
脈沖電暈放電低溫等離子體技術是在兩個不均勻電極間施加一個脈沖電壓,在極短的脈沖時間內,電極周圍發生激烈、高頻率的脈沖電暈放電,產生大量高能電子、離子激發態分子等,這些活性粒子與污染物進行碰撞,使污染物發生分解而去除。工程上廣泛應用的線筒式或同心圓式電暈放電反應器對低濃度含氮硫類并含顆粒物、黏性物質的惡臭氣體有較好的凈化效果[1-3],但對分解反應機理及相應的動力學模型缺乏深入的研究。
本工作在前期研究基礎上[4-5]探討脈沖電暈放電低溫等離子體分解NH3的機理及主要副產物的形成機制;嘗試采用經典動力學分析方法,建立低溫等離子體分解NH3的動力學經驗模型;基于分解反應機理,探討低溫等離子體分解—水吸收聯合工藝提高NH3分解效果的機理。
1.1 裝置和流程
脈沖電暈式低溫等離子體處理NH3實驗裝置參照已有科研成果[4-5],具體實驗裝置示意見圖1。

圖1 實驗裝置示意
空氣壓縮機產生的空氣與氣體鋼瓶中釋放的NH3標準氣體在氣體混合裝置中混合形成某一濃度的NH3,然后進入低溫等離子體反應器進行氧化分解,尾氣再引入填料塔水吸收裝置進一步處理。優選的試驗條件:輸入功率40~80 W、氣體中NH3質量濃度350 mg/m3、氣體流量(停留時間)5 m3/h(2.11 s)、氣體溫度25 ℃、氣體相對濕度50%。
1.2 分析方法
NH3質量濃度的測定按照GB/T18204.25—2000《公共場所空氣中氨測定方法》[6]。氮氧化物質量濃度(以NO2計)的測定按照鹽酸萘乙二胺分光光度法[7]。以反應器進口和出口處的NH3質量濃度(ρ0和ρt,mg/m3)計算NH3去除率(D)。反應產物中白色顆粒狀物質的分析采用離子色譜法[8]。臭氧體系中的·OH含量測定采用Elovitz 等[9]提出的對氯苯甲酸間接測定法。
2.1 反應動力學研究
2.1.1 反應動力學模型
相關學者認為,決定低溫等離子體氧化反應速率的關鍵因素是電極放電電壓,而放電電壓又與輸入功率密切相關[10]。為此,本文作者嘗試采用經典動力學分析方法,應用多種反應動力學方程對不同輸入功率(P,W)及停留時間(t,s)下的NH3去除率進行線性擬合,確定其反應級數,建立低溫等離子體分解NH3的動力學經驗模型。準一級反應動力學方程擬合結果及參數分別見圖2和表1。由圖2和表1可見,不同輸入功率條件下,t對-ln(1-D)作圖,相關系數(r)為0.990 0~0.999 5,說明NH3分解過程符合準一級動力學模型[11],見式(1):

式中:ρ0和ρt分別為反應器進口與出口處的NH3質量濃度,mg/m3;k為反應速率常數,s-1。

圖2 準一級反應動力學方程擬合結果

表1 準一級反應動力學擬合方程的參數
2.1.2 反應速率常數與輸入功率的關系
反應速率常數與輸入功率的關系見圖3。由圖3可見,反應速率常數與輸入功率具有良好線性關系,回歸方程為:k=0.007 9P-0.190 3,r=0.994 3。設k=0時,求得P=24.08 W,即說明此輸入功率為低溫等離子體反應器開始降解NH3的最小輸入功率,也稱起暈功率。低溫等離子體降解NH3的動力學經驗模型可表示為:kt= ln(ρ0/ρt)=-ln(1-D),其中k=0.007 9P-0.190 3 (P≥24.08)。

圖3 反應速率常數與輸入功率的關系
2.1.3 模型驗證
在相同實驗條件下驗證上述模型,模型計算值與試驗值的比較見圖4。

圖4 模型計算值與試驗值的比較
由圖4可見,當輸入功率為55,65,75,85 W時,NH3去除率的模型計算值分別為40.27%,49.44%,57.20%,63.78%;NH3去除率的試驗值分別為42.83%,48.15%,59.22%,64.34%,模型計算值與試驗值基本吻合,說明模型方程可靠。另外,當輸入功率小于24 W時,NH3去除率幾乎為零,說明P=24 W極有可能是實際起暈功率,與前述模型計算所得的起暈功率(24.08 W)基本吻合。
2.2 反應產物及機理分析
2.2.1 反應產物的確定
當氣流通過等離子體反應器時,可觀測到反應器內有白色煙生成。收集附著在反應器內壁上的白色顆粒狀物質,采用比色法以及離子色譜法進行分析,白色顆粒狀物質的比色顯色結果見圖5,白色顆粒狀物質中NO2-(a)和NO3-(b)的離子色譜圖見圖6。

圖5 白色顆粒狀物質的比色顯色結果

圖6 白色顆粒狀物質中NO2-(a)和NO3-(b)的離子色譜圖
由圖5可見,低、中、高濃度白色顆粒狀物質溶液均有顯色,說明溶液中含有NH4+。由圖6可見,離子色譜中出現NO2-和NO3-的特征峰,說明該白色顆粒狀物質中含有NO2-和NO3-。因此,確認白色顆粒狀物質的成分為NH4NO3和NH4NO2。該結果與陳杰等[11]的研究結果一致。
2.2.2 分解機理分析
低溫等離子體反應器放電區域的主要氣體成分為空氣(O2、N2、H2O等),相關文獻所述,高能電子與O2,N2,H2O等空氣分子碰撞,發生一系列化學反應,產生各種自由基和活性粒子[12-13],見式(2)~(9)。

NH3在高能電子作用下發生如下反應,見式(10)~(11)。

各種自由基和中間產物繼續反應,見式(12)~(16)。

NH3也會與一些中間產物反應生成NH4NO3和NH4NO2,見式(17)~(18)。

為進一步驗證NH4NO3和NH4NO2的生成機理,試驗對比了空氣和含NH3氣體經低溫等離子體反應器作用后尾氣中NOx的質量濃度,結果見圖7。由圖7可見,空氣通過反應器后尾氣中NOx的質量濃度顯著高于含NH3氣體,表明NOx可能與NH3發生了反應。

圖7 低溫等離子體反應器尾氣中NOx的質量濃度
綜上所述,NH3可通過高能電子作用直接分解或與中間產物反應生成NH4NO3和NH4NO2兩種方式而被除去。
2.3 低溫等離子體分解水吸收聯合工藝
2.3.1 處理效果
由2.2節可知,NH3經低溫等離子體反應器作用后尾氣主要成分為剩余NH3,NOx,N2,H2O,NH4NO3,NH4NO2,O3等,工程上往往在后端增加填料塔水吸收裝置,一方面可以去除NH4NO3、NH4NO2等水溶性副產物,同時還可進一步提高去除效果。不同工藝含NH3氣體進出口質量濃度及NH3去除率對比見表2。由表2可見,與單獨等離子體分解工藝或單獨水吸收工藝相比,低溫等離子體分解-水吸收聯合工藝可獲得更高的NH3去除率。

表2 不同工藝含NH3氣體進出口質量濃度及NH3去除率對比 mg/m3
2.3.2 機理分析
低溫等離子體分解—水吸收聯合工藝提高NH3去除率的可能原因是:低溫等離子體放電過程中產生的臭氧遇水發生反應生成了·OH,·OH又進一步與水溶液中溶解性NH3分子作用,降低溶液中NH3分子平衡濃度,進而促使氣相中NH3分子溶解。
為了進一步驗證臭氧所起作用,本研究還設計了另外兩個實驗,即事先在水吸收裝置中添加·OH促進劑(甲苯)或抑制劑(叔丁醇),然后監測·OH生成量以及NH3去除率。·OH生成情況(a)及低溫等離子體分解—水吸收聯合工藝的NH3去除率(b)見圖8。由圖8可見:當輸入功率由40 W增加至80 W時,放電電壓增加,電暈過程產生的臭氧增加,臭氧遇水生成的·OH增多,水吸收效果增加;當吸收液中添加·OH促進劑(甲苯)后,溶液中生成的·OH增多,同時整個系統的降解效率提高;相反當吸收液中添加·OH抑制劑(叔丁醇)后,溶液中生成的·OH減少,同時整個系統的處理效果降低。由此可以推斷,在水吸收去除污染物過程中,·OH起著非常重要的作用,一切有利于·OH生成的措施都將有效提高污染物的去除效果。

圖8 ·OH生成情況(a)及低溫等離子體分解-水吸收聯合工藝的NH3去除率(b)
a)建立了低溫等離子體分解NH3的準一級動力學模型:kt= ln(ρ0/ρt)=-ln(1-D),其中k=0.007 9P-0.190 3 (P≥24.08),并對該動力學模型進行了驗證。
b)NH4NO3和NH4NO2為低溫等離子體處理NH3的主要反應產物,推斷NH3通過高能電子作用直接分解或與中間產物反應生成NH4NO3和NH4NO2兩種方式而被去除。
c)低溫等離子體分解—水吸收聯合工藝一方面可去除NH4NO3、NH4NO2等水溶性副產物,同時臭氧遇水生成的·OH可進一步分解水溶液中溶解性NH3而進一步提高去除效果。
d) 總體而言,脈沖電暈式低溫等離子體對含NH3惡臭氣體具有一定的處理效果,但產生了較多的二次污染物,優化反應器放電形式或與催化氧化工藝耦合將是后續關注重點。
[1]李華琴,何覺聰,陳洲洋,等.低溫等離子體-生物法處理硫化氫氣體研究[J].環境科學,2014,35(4):1256 - 1262.
[2]李戰國,胡真,曹鵬,等.脈沖電暈反應器結構對乙硫醇消除效果的影響[J].環境工程學報,2009,3(6):1065 - 1068.
[3]鄒克華,嚴義剛,劉詠,等.低溫等離子體治理惡臭氣體研究進展[J].化工環保,2008,28(2):127 - 131.
[4]李國平,胡志軍,李建軍,等.低溫等離子體氧化NH3氣影響因素及動力學研究[J].環境工程學報,2014,8(7):2963 - 2968.
[5]尹協東,胡志軍,王志良,等.低溫等離子體處理化工惡臭污染物硫化氫的研究[J].廣州化學,2014,39(3):11 - 16.
[6]中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.GB/T 18204.25—2000 公共場所空氣中氨測定方法[S].北京:人民衛生出版社,2000.
[7]全國職業衛生標準委員會.GBZ/T 160.29—2004 工作場所空氣有毒物質測定無機物 含氮化合物[S].北京:人民衛生出版社,2004.
[8]林紅梅,林奇,張遠輝,等.在線樣品前處理大體積進樣離子色譜法直接測定海水中亞硝酸鹽、硝酸鹽和磷酸鹽[J].色譜,2012,30(4):374 - 377.
[9]Lanyan Xia,Li Huang,Xiaohong Shu,et al. Removal of ammonia from gasstreams with dielectric barrier dischange plasmas[J]. J Hazard Mater,2008,152(1):113 - 119.
[10]Reddy E L,Karuppiah J,Subrahmanyam C H. Kinetics of hydrogen sulf i de decomposition in a DBD plasma reactor operated at high temperature [J]. J Energy Chem,2013,22(3):382.
[11]鞠耀明,謝黎明,張群峰.氬氣-低溫等離子體分解硫化氫動力學模擬[J].化學工程,2015,43(2):1 - 5.
[12]陳杰,王倩楠,葉志平,等.低溫等離子體結合吹脫法去除垃圾滲濾液惡臭[J].化工學報,2012,63(11):3660 - 3665.
[13]Elovitz M,von Gunten U. Hydroxyl radical/ozone ratios during ozonation processes:I The Rct concept[J]. Ozone Sci Eng,1999,21 (3):239 - 260.
(編輯 葉晶菁)
Chemical kinetics and mechanism of ammonia decomposition with pulsed corona discharge non-thermal plasma
Hu Zhijun1,2,Wang Zhiliang1
(1. Jiangsu Provincial Key Laboratory of Environmental Engineering,Jiangsu Province Academy of Environmental Science,Nanjing Jiangsu 210036,China; 2. Jiangsu Qiqing Environmental Science and Technology Co. Ltd,Nanjing Jiangsu 210036,China)
Chemical kinetics and mechanism of ammonia decomposition with pulsed corona discharge non-thermal plasma was studied. The treatment effects of ammonia-containing gas by the combination process of non-thermal plasma decomposition-water absorption were investigated. The experimental results showed that:The decomposition process was fi tted by the pseudo fi rst-order kinetics model with the equation of kt=ln(ρ0/ρt)=-ln(1-D),in which k=0.007 9P-0.190 3(P≥24.08) ;Ammonia was removed by direct decomposition with high energy electrons or by reaction with intermediates to form NH4NO3and NH4NO2;Not only water-soluble products,such as NH4NO3and NH4NO2,could be removed by the combination process,but also water-soluble ammonia could be further decomposed with ·OH generated by O3in water.
pulsed corona discharge;non-thermal plasma;ammonia;chemical kinetics;mechanism
X51
A
1006-1878(2017)04-0466-05
10.3969/j.issn.1006-1878.2017.04.017
2016 - 11 - 09;
2017 - 04 - 17。
胡志軍(1985—),男,浙江省杭州市人,碩士,工程師,電話 13952049055,電郵 hzj1985@163.com。聯系人:王志良,電話 13905144967, 電郵 sci20011966@163.com。
江蘇省科技支撐計劃項目(BE2011808);江蘇省環保科研課題項目(201110);國家環保公益性行業科研專項(201409019)。