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隔油-氣浮-延時曝氣工藝處理香料廢水

2017-09-06 03:45:00
環(huán)境科技 2017年5期
關鍵詞:水質工藝

何 濤

(威立雅(中國)環(huán)境服務有限公司, 上海 200041)

0 引言

香料產業(yè)作為精細化工領域的一個重要組成部分,產品廣泛地應用于日化行業(yè)和食品行業(yè),特點是品種多、產量小、專用性強。特別是合成香料,生產過程中發(fā)生了一系列有機化學反應,產生了大量的有機物質;另外生產過程中還需要經常更換產品及清洗反應釜,因此產生的廢水具有水質水量波動較大,CODCr濃度較高,污染物成份較復雜,難降解物質較多,處理難度較大等特點。為了減少廢水對環(huán)境的污染,探求高效可行的香料廢水處理工藝,顯得十分必要。

1 工程概況

某香料公司主營合成香精香料及單體原料的開發(fā)和生產,主要產品分為日化香精及食用香精2大系列,其產品廣泛應用于食品、飲料、洗滌用品及化妝品等各行業(yè)。廠區(qū)的生產廢水主要由工藝廢水、設備沖洗水、包裝容器清洗水及地坪沖洗水4類構成,廢水處理量設計為120 m3/d,廢水設計進水水質及排放標準見表1。

表1 設計進水水質及排放標準mg·L-1

2 處理工藝

2.1 廢水處理工藝選擇

目前,國內外香料廢水處理的主要工藝有物化法和生化法[1-7]。物化法有:濕式空氣氧化法、催化氧化法、Fenton法等;生化法有:ASBR、缺氧-好氧、生物接觸氧化、CAST、加壓生物氧化、MBR等。由于香料廢水濃度高、成分復雜、水質波動大,單一的廢水處理工藝很難達到排放要求,因此物化與生化的組合工藝是香料廢水處理技術發(fā)展的必然趨勢。

該廢水的水質特征為:①油類及懸浮物含量較高;②有機物含量較高、成份較復雜;③ρ(BOD5)/ρ(COD)=0.4,廢水可生化。依據(jù)該廢水的水質特征及排放要求,參考國內外香料廢水的各種處理方法,本工程采用“隔油-氣浮-延時曝氣”工藝處理該廢水。

2.2 工藝流程及說明

工藝流程見圖1。

圖1 香料廢水處理工藝流程

生產廢水自流到隔油池,隔油池具有除油及集水功能,分為4個室,第1室與第2室內安裝斜板,用于分離廢水中的大部分浮油,然后由可調式潷油器將浮油排至廢油收集罐,再由用戶重新回收利用。第3室用于穩(wěn)定隔油池前端的液位,第4室用作集水井,由潛水泵將收集的廢水提升至調節(jié)池。

調節(jié)池內設有預曝氣系統(tǒng),一方面對廢水進行攪拌混合,另一方面防止廢水中的懸浮物沉積后厭氧發(fā)臭。廢水在調節(jié)池中經水質、水量均衡后進入氣浮池。

氣浮池分成2格,前端進行pH值調節(jié)及混凝反應,后端用作氣浮區(qū),主要去除廢水中剩余的油脂、懸浮物及部分有機物,氣浮出水進行好氧生物處理。

好氧生物處理采用延時曝氣活性污泥法,其特點是:曝氣時間長,可達24~48 h;泥齡長、負荷較低;有機物的去除效率較高,出水水質較好。另外,曝氣池內的微生物長期處于內源呼吸階段,從理論上講,該工藝的活性污泥增長量等于衰減量,污泥的凈增量為零;實際上仍然會排出少量的剩余污泥,因此污泥產量較低。曝氣池混合液進入沉淀池進行固液分離,上清液自流入中間水池,沉淀污泥大部分回流至曝氣池,剩余污泥排至污泥池再處理。由于香料廢水中的主要污染物是有機物,缺少N,P等營養(yǎng)物質,因此設置一套營養(yǎng)劑投加系統(tǒng),根據(jù)氣浮池出水的CODCr值,按 ρ(CODCr)∶ρ(N)∶ρ(P) = (250 ~ 350) ∶5 ∶1比例,向曝氣池入口投加營養(yǎng)劑,以滿足微生物新陳代謝的需要。

正常情況下,進入中間水池的出水已經能夠達到排放要求,可以直接排至市政污水管網。如果生產異常,導致廢水濃度嚴重超出設計范圍,則中間水池出水被提升進入袋式過濾器,進一步去除污水中的懸浮物等雜質,延長后續(xù)吸附工藝的運行周期。袋式過濾器出水進入活性炭過濾器進行吸附處理,出水達標排放。

氣浮池產生的含油浮渣及曝氣池產生的剩余污泥排至污泥池,在污泥池中經曝氣攪拌濃縮后,由氣動泵送至板框壓濾機進行脫水處理。脫水后,濾餅定期外運處置;濾液排入調節(jié)池再處理。

3 主要構筑物及設計參數(shù)

(1)隔油池

隔油池為地下式構筑物,具有隔油和集水功能,尺寸為5 000 mm×3 700 mm×3 500 mm,有效容積為50 m3。隔油池內設置FRP斜板隔油,斜板長度為1 400 mm,間距為12 mm,傾角為45°,有效容積為5.5 m3。集水井內設置提升泵2臺,1用1備,流量為20 m3/h,揚程為12 m,功率為2.2 kW。

(2)調節(jié)池

調節(jié)池為半地下式構筑物,尺寸為10 000 mm×3 000 mm×4 300 mm,有效容積為120 m3,池內設有1套預曝氣攪拌系統(tǒng),預曝氣鼓風機風量為4.32 m3/min,風壓為49 kPa,功率為7.5 kW。另外設2臺提升泵,1用1備,流量為8 m3/h,揚程為11 m,功率為1.7 kW。

(3)氣浮池

氣浮池為地上式構筑物,設計進水流量為5~6 m3/h,尺寸為4 600 mm×1 200 mm×1 850 mm,有效容積為8 m3。氣浮池前端為pH值調節(jié)及混凝反應區(qū),配置1臺攪拌機,轉速為100 r/min,功率為0.37 kW;pH值調節(jié)范圍為7.5~8.5,混凝劑PAC投加量為80 mg/L。后端為氣浮區(qū),表面負荷為2.6 m3/(m2·h),回流比為 30% ~ 60%;設置 1臺刮渣機,轉速為5 r/min,功率為0.37 kW;2臺溶氣回流泵,1用1備,流量為3.5 m3/h,揚程為40 m,功率為1.5 kW。

(4)延時曝氣池

延時曝氣池為半地下式構筑物,尺寸為10 000 mm×6 000 mm×4 500 mm,有效容積V=240 m3,停留時間為48 h,ρ(MLSS)=3 000 mg/L,污泥負荷Lr=0.17 kg/(kg·d),ρ(DO)=2.0 ~ 2.5 mg/L。 設置 2 臺鼓風機供氣,1用1備,鼓風機風量為4.32 m3/min,風壓為49 kPa,功率為7.5 kW。采用KKI215微孔曝氣頭,數(shù)量為144個。

(5)沉淀池

沉淀池為半地下式構筑物,設計采用豎流式沉淀池,尺寸為Φ3 500 mm×4 500 mm,表面負荷為0.52 m3/(m2·h),沉淀時間為 3.0 h。池內設置 1臺中心傳動刮泥機,轉速為0.2 r/min,功率為0.55 kW。污泥回流泵為2臺,1用1備,流量為10m3/h,揚程為10m,功率為0.75 kW,污泥回流比為100%~150%。

(6)中間水池

中間水池為半地下式構筑物,尺寸為3 800 mm×2 700 mm×4 500 mm,有效容積V=32 m3。池內設置2臺提升泵,1用1備,流量為10 m3/h,揚程為21 m,功率為3 kW,。

(7)袋式過濾器

過濾器設置2臺,1用1備。外殼采用304不銹鋼制作,尺寸為Φ220 mm×650 mm。濾袋選擇耐腐蝕性強的材料,過濾孔徑為50 μm。

(8)活性碳過濾器

過濾器采用碳鋼防腐,尺寸為Φ1 200 mm×4 000 mm,選擇優(yōu)質顆粒活性碳作為濾料,濾料粒徑0.80~1.20 mm,濾料厚度1 200 mm,濾速5 m/h。

(9)污泥池

V=23 m3。池內設置2臺氣動隔膜污泥泵,1用1備,流量為1 m3/h,揚程為60 m。污泥池與調節(jié)池共用1臺鼓風機供氣,池內設有1套曝氣攪拌系統(tǒng)。

4 調試及運行狀況

工程調試的重點在于氣浮池調試和延時曝氣池內活性污泥的培養(yǎng)及馴化。

4.1 氣浮池調試

氣浮調試過程中,經過多次試驗,確定了以下運行參數(shù):pH值范圍為7.5~8.5,PAC投加量約80 mg/L,溶氣泵出口壓力為0.35~0.4 MPa,回流比為40%~50%。現(xiàn)場觀察,氣浮池達到以下運行效果:在氣浮混凝區(qū),絮體形成良好;在氣浮接觸區(qū),減壓釋放后的溶氣水呈乳白色,氣泡分散度高且比較均勻;在氣浮分離區(qū),絮體能夠被微細氣泡浮起,浮渣刮除干凈,氣浮出水澄清。以上現(xiàn)象說明氣浮池運行正常,調試完成。

4.2 活性污泥的培養(yǎng)及馴化

取市政污水廠的脫水污泥約4t(含水率約80%),作為接種污泥按,投入延時曝氣池中,投入之前用細篩網將泥漿中的雜質去除。污泥投加完畢,鼓風悶曝3 d。接著采用連續(xù)進水、連續(xù)曝氣的方式,向曝氣池中連續(xù)加入生活污水,運行1周左右,逐漸恢復污泥的活性。然后逐漸按設計負荷的20%~30%為宜,小流量連續(xù)進入生產廢水,并投加一定劑量的營養(yǎng)鹽,控制曝氣池中ρ(DO)為2~2.5 mg/L。當沉淀池出水水質穩(wěn)定后再增加進水流量,提高負荷。重復以上步驟,直至最后達到設計負荷,此時活污泥的培養(yǎng)與馴化工作基本完成。活性污泥的培養(yǎng)及馴化過程大約需要1個月時間。

4.3 運行結果

經過一段時間的穩(wěn)定運行后,從曝氣池取泥水混合樣觀察,污泥沉降速度快;鏡檢發(fā)現(xiàn)大量的菌膠團、累枝蟲、鐘蟲及輪蟲等。通過污泥性狀、生物相及出水水質判斷,活性污泥系統(tǒng)運行良好,各工藝單元運行正常。水質監(jiān)測結果見表2。

表2 進出水監(jiān)測結果平均值

5 經濟分析

該工程占地面積為300 m2,總投資約300萬元,綜合噸水運行成本為3.83元,其中電費為2.75元/m3,藥劑費0.25元/m3,人工費為0.83元/m3。

6 結語

(1)采用“隔油-氣浮-延時曝氣”工藝處理香料廢水,對CODCr,BOD5,SS及動植物油的去除率分別為:96.9%,98.9%,87.5%,97.6%,出水能夠達到排放標準。

(2)由于香料生產廢水為間歇式排水,水質水量波動較大,設計一個較大的調節(jié)池,對于后續(xù)工藝的穩(wěn)定運行非常關鍵。

(3)由于香料廢水中缺乏N,P等營養(yǎng)元素,因此應根據(jù)曝氣池進水水質及時投加營養(yǎng)劑,防止曝氣池內因缺乏N,P而出現(xiàn)污泥膨脹。

(4)在延時曝氣池內,應控制ρ(DO)的范圍為2~2.5 mg/L,防止曝氣池內因DO濃度過高或不足而出現(xiàn)污泥膨脹。

(5)由于氣浮產生的浮渣含有較多的油脂,采用板框壓濾脫水較為困難。通過投加石灰乳和PAM進行污泥調質后,污泥脫水性能得到極大改善,解決了含油污泥脫水困難的問題。

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