丁力 袁丹 張榮偉 梁東
摘 要:本文在LNG冷能利用制冰項目的基礎上,以實際調試經驗及測試數據為依據,總結原有常規管殼式換熱器的使用特性,提出了一種虹吸式換熱器在該領域的應用方案。該換熱器的應用可增強LNG冷能利用技術的可行性,與一般換熱器相比,該設備具有耐高壓、抗變形、投資少、占地小、運行費用低,操作維護便捷等優勢。
關鍵詞:虹吸式換熱器;LNG;冷能利用;天然氣
本文從技術可行性及安全性等方面,在示范項目技術成熟的基礎上,總結調試及長期運行的經驗,提出一種虹吸式換熱器的應用方案,該換熱器不僅可用于一般規模的LNG冷能利用項目,而且可實現核心設備全部國產化。
1 工況分析
根據某LNG氣化站工況背景,該站占地約4.4×104 m2,是周邊用戶的主供氣站,供氣能力為6.4×104 m3/h。一般氣化量為2500~36000 m3/h,氣化壓力為0.48~0.50MPa,管網外輸壓力為0.362~0.366 MPa。站內有8臺150 m3的立式LNG儲罐,1臺1750 m3的LNG子母儲罐,6個LNG槽車卸車位以及24臺4000 m3/h的空溫式氣化器。
LNG直接氣化時,由于LNG 的溫度極低,使空氣中的水分以及其它組分液化,形成冷霧。隨著 LNG氣化量的增加,冷霧范圍逐漸擴大,濃度逐漸增加。在氣化量高峰時,冷霧已經彌漫整個氣化站,大量冷污染產生對站內運行及周邊帶來諸多影響。
安全隱患:生產區冷霧彌漫不利于運行人員巡查及操作,易造成人員滑跌摔傷,同時處于長期的低溫潮濕環境中,不利于運行人員的身體健康。
環境影響:大量冷霧向周圍環境擴散,對LNG站周邊交通及行人安全造成不利影響。
設備損傷:低溫潮濕環境造成站內管道、閥門、設備設施腐蝕加劇,同時也會影響儀表自控設備的不正常運轉。
2 方案介紹
2.1 原冷能利用系統
此項目以除霧為目的,因此其用于制冰的氣化量范圍的設定必須以此為根本;從系統可操作性、安全性,投資規模,氣化站運行狀況及發展規劃等方面考慮(幾年內將通入管道氣),該冷能利用項目的規模初步定為4000~20000Nm3/h。
在4000Nm3/h的氣化低峰時,系統可將各冷媒溫度調高,使制冰時間在12個小時左右,確保制冰的質量;在20000Nm3/h的氣化高峰時,系統可將各冷媒溫度調低,使制冰時間在6個小時左右,確保廠區除冷霧效果。
綜上所述,冷能規模定為4000~20000Nm3/h,制冰量為100噸/天,遠期日產冰160噸,既符合項目去除冷霧的目的,又滿足當地市場需求,避免了由于設備建設規模過大,而造成的投資浪費、無法短期回收的不良后果。
此冷能利用系統啟用后,各項指標達到設計標準,場站內霧場濃度明顯降低,能見度高于原有工況,不影響場站附近區域的人員安全及公路運輸。該制冰項目利用LNG冷能制1噸冰耗電約為4~5 kWh,遠遠低于傳統電壓縮制冰70 kWh/噸耗電量,節電效益顯著。項目現已經運行三年,通過項目調試及長時間的數據統計,可較好的證明LNG冷能用于制冰工藝的可行性及安全性。
但是,該系統在工藝設計、設備安裝、運行維護等方面仍有較大的優化改進空間。
2.2 問題分析
在設備選型方面,該系統的冷媒泵為低溫泵,且冷媒在泵內遇熱后容易在泵腔體內氣化,產生的氣蝕效應不僅對設備造成沖擊,而且影響冷媒輸送流量,給設備及系統運行帶來不穩定因素。因此,該LNG冷能利用系統冷媒低溫泵采用了進口設備,在一定程度上可減輕以上情況。
在系統運行生產方面,該LNG冷能制冰系統的耗電量,基本來源于自控系統,冷媒循環泵,及冰塊運輸設備,這三個方面。因此,如果取消部分冷媒循環泵,將有效的降低生產運營成本。
在設備現場安裝方面,該系統由兩套換熱橇組成,第一套為LNG與相變冷媒換熱,第二套為相變冷媒與制冰冷媒換熱。該換熱器在現場采用平行放置,設備占地較大,橇內管道復雜,現場駁接工作較多,且給日常維護管理帶來不便。
3 新換熱器介紹
針對上述LNG冷能制冰工藝采用進口低溫泵,二級分離式換熱器占地較大,維護工作量較多等現狀,本文將原有核心設備進行了優化,即采用虹吸式換熱器,該工藝不僅可取消部分冷媒循環泵,從根本上解決了冷媒泵內氣蝕的可能性,而且現場可垂直疊加安裝換熱器部件。
該虹吸式換熱器(見圖3)是一種帶有中間傳熱介質的換熱器(IFV,intermediate fluid vaporizer,簡稱IFV),一般采用混合相變介質,其介質冰點較低,不易產生冰堵,符合與LNG的換熱條件。同時該換熱器結構可實現無動力冷媒循環,即自動完成自蒸發及冷凝的冷媒輸送;換熱器主體材料兼顧抗腐蝕性和耐低溫性能;設備具有投資小、占地少、運行費用低和管理方便等相對優勢,是LNG冷能利用的新型設備。
4 流程設計
使用虹吸式換熱器制冰工藝描述如下:
LNG氣化系統:-162℃的LNG與冷媒換熱,溫度升高至約-20℃,經復熱器升溫后進入下游用戶。
冷媒循環系統:約-10℃的冷媒與LNG換熱后,溫度降低至約-80℃液化。在自身重力條件下,進入到換熱器下部,冷媒在下部換熱器將鹽水溫度降低,自身溫度升高氣化,進入換熱器上部,重復與LNG換熱,完成自然循環。
鹽水系統:-5℃左右的鹽水,接受來自冷媒的冷量后,溫度降低至約-15℃,進入制冰機供冷,鹽水溫度升高至-5℃,返回換熱器進入下一次循環。
為實現以上冷媒無動力循環,必須做好冷凝與蒸發的壓差,及冷媒流量的計算,以防止出現流動受阻,局部凍堵等問題。
5 結論
虹吸式換熱器已經在大量的工程實踐中應用,結合LNG冷能利用項目實際調試經驗及測試數據,通過上述的流程設計與計算,該套方案在技術及安全方面可行性極高。一旦虹吸式換熱器用于LNG冷能利用系統,預計可降低10%設備投資,同時降低約20%項目運行的燃動成本。
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