嚴鵬飛 張歡園
摘 要:鍋爐是化工企業中重要的裝置之一,是大型透平機組的動力源,它的穩定運行對整個化工系統有著至關重要的作用。鍋爐運行出現的故障中,爆管的危害性較為嚴重。結合循環流化床鍋爐多次出現的爆管、修復,對循環流化床鍋爐爆管的原因進行探討,并在現場操作和檢修中,針對避免爆管了提出建議。
關鍵詞:鍋爐;爆管;蠕變
1 引言
某公司兩臺HG-130/9.8-LYM循環流化床鍋爐的運行概況,磨損嚴重、頻繁爆管,運行周期短的問題已成為普遍現象,主要表現在:爐膛內水冷壁磨損嚴重,二級過熱器以及水冷壁爆管,耐磨材料脫落,膨脹節撕裂等。針對出現的問題,查閱資料,研究了同類循環流化床鍋爐的運行情況,結合鍋爐技改和維修,重點對鍋爐爆管的原因進行了探討,找出解決辦法,以延長運行周期,穩定生產,增加企業的經濟效益。
2 現場情況
停爐檢查后,發現二級過熱器東二屏距澆筑料上部1米處第七根管道、東側第一屏相同位置均有管屏發生爆管,東側二屏有一根管道發生爆管,東一屏兩根爆管,從減薄的情況看,東一屏爆管處周圍均有不同程度的減薄,東二屏爆管處從斷口看,該管道未發生明顯的減薄現象,也就是說,東二屏爆管是此次事故的直接原因,東二屏爆管后,沖刷東一屏,致使東一屏局部減薄爆管,泄漏量加大,鍋爐給水流量大大低于蒸汽流量,鍋爐被迫停爐。
3 現場分析
二級過熱器管屏材質為12Cr1MoVG 規格?42×5的無縫鋼管。從現場測量看,發現東二屏管道為Φ48×4.8,其周圍管道測量數據為:Φ44、Φ45、Φ46、Φ48、Φ49等,厚度在4.4、4.5、4.6、4.7之間較多,4.7~5.0較少。從現場情況分析,管材由Φ42蠕變到Φ48,但管壁沒有明顯減薄,爆管處呈厚唇狀,這是高溫蠕變的特性,說明二級過熱器管屏東二屏大部分已發生嚴重的金屬蠕變。
同時,對該管屏取樣進行了金相分析,金屬組織發生完全球化。按照DL/T438-2009《火力發電廠金屬技術監督規程》8.7“合金鋼管外徑蠕變變形大于2.5%時應及時更換的規定”,為確保鍋爐系統的安全運行,采取降負荷運行的措施,考慮適當時機更換管屏。
4 原因分析
造成鍋爐爆管的主要原因是水冷壁和二級過熱器的高溫腐蝕和磨損,高溫腐蝕和磨損的機理很復雜。簡言之,主要與下列因素有關:爐膛煙火溫度、燃煤的含硫量和煙氣與灰分顆粒的沖蝕。結合實際運行情況,分析認為經常爆管的原因主要是爐膛煙火溫度過高,主要表現在:
4.1 鍋爐長期單系統運行的影響
由于汽機在系統開車初期運行負荷較低,未并入系統運行,不能進行抽汽,鍋爐給水未經高壓加熱器加熱,鍋爐上水溫度比設計溫度低50℃左右,運行中為了提高主蒸汽溫度,保證后系統穩定運行,運行人員自然會努力在燃燒上采取措施,強化爐內燃燒,于是就提高了爐膛內的燃燒溫度(火焰中心),造成爐膛出口煙溫升高,管屏受到的熱輻射增強,使管壁溫度升高,是造成過熱器超溫的原因之一。
4.2 給煤系統運行不對稱的影響
在爐膛前兩給煤系統中間新上第三臺給煤機后,在正常切換給煤機時,往往出現不對稱運行給煤機,不同程度的出現火焰偏斜及跑邊現象;同時在操作中對爐內、外二次風的火焰調整不好,也是造成過熱器超溫的原因之一。
5 措施
針對上述分析,在操作中避免長期單系統運行和對稱給煤時,主要在鍋爐停運冷卻、點火啟動和水壓試驗過程中,規范操作:
①鍋爐水壓試驗后放水時,利用虹吸法放盡余水,就是降壓放水時只打開鍋爐過熱器出口聯箱上的空氣門,由鍋爐水冷壁下聯箱的定期排污閥進行放水,放光過熱器管束中的積水。
②鍋爐啟動初期,調整好燃燒,盡量在機組并網前不投減溫水,如因鍋爐主蒸汽溫度高,需投減溫水時,可投一級減溫水,盡量不投二級減溫水,防止高溫過熱器入口聯箱二級減溫器出口處的過熱器管束發生水塞。
③鍋爐啟動過程中要防止升溫升壓速度過快。投煤的時間不可過早、投煤量不可突然增大,加燃料量時不可一次增加過多,防止燃燒突然加劇,以防過早的大量使用減溫水。
④鍋爐啟動初期,可利用突然開大排氣門或突然將Ⅰ-Ⅱ級旁路閥門開大的方法,使過熱器管內蒸汽流速突然增加,造成對流過熱器進、出口聯箱內壓差瞬間增大,排除水塞。
⑤鍋爐點火啟動初期,爐膛熱負荷要盡量分布均勻,避免煙溫差過大,引起部分管束超溫。
⑥控制好燃料量,發現壁溫高時要及時采取措施,如削弱燃燒、開大旁路、開大向空排汽門、調整兩側的煙溫差等。
6 結論
①本次鍋爐爆管是由于過熱器長期超溫,部分管屏發生金屬高溫蠕變發生爆管的一次事故。
②通過對本鍋爐水冷壁爆管宏觀斷裂特征和微觀組織的觀測 ,對水冷壁爆管及彎曲的原因進行了綜合性的分析,查明了爆管原因,提出了相應的合理化建議。
參考文獻:
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