摘 要:在DL/T1286測試要求的基礎上,增加對吸塵口與試樣之間距離,磨輪寬度,吸塵器吸塵功率等測試參數,可以有效解決測試波動大,實驗室間比對偏離問題。
關鍵詞:磨輪寬度;檢測技術規范;DL/T1286
為規范火電煙氣脫硝催化劑檢測技術,推動脫銷催化劑產業健康發展,國家能源局與2013年11月28日發布了《火電廠煙氣脫銷催化劑檢測技術規范》。該標準是我國第一個關于火電煙氣脫銷催化劑檢測方面的技術規范,為催化劑制造企業、檢測機構等行業的檢測技術指導起到了巨大的推動作用,標準規定了火電廠煙氣脫硝催化劑的檢測內容及方法。標準從適用范圍、規范性引用文件、術語和定義、檢測內容和方法等五個方面進行了規范和要求。
筆者所在企業是國內最大的平板式脫硝催化劑制造企業,在應用DL/T1286標準進行產品磨損強度指標檢測時出現差異性。主要表現在由于標準中5.2.4.3條款沒有對測試過程中吸塵口與試樣之間的距離、磨輪的寬度等參數進行規定,導致測試結果出現較大波動情況。催化劑的抗磨損強度關系到催化劑的使用性能[1],此差異的存在將會為催化劑性能的檢測評價帶來困難。
現將應用中的問題及解決建議總結于下。
1 標準中的要求
DL/T1286標準5.2.4.3條款要求如下。
5.2.4.3 測試應符合下列要求[2]:
1.1 試樣制備
截取長度和寬度均為90mm±2mm的試樣兩塊(試樣表面平整,不包含波形部分),用錐鉆在試樣中心鉆孔。將鉆孔后的試樣放入60℃干燥箱中干燥30min,然后放入干燥器中冷卻30min,用電子天平測量并記錄試樣質量(從干燥器中取出后的稱重過程應在60s內完成)。
1.2 測試
將試樣固定在磨耗測試儀中,按照表2要求設置磨耗測試儀,啟動測試。
研磨結束后,將試樣再次放入60℃干燥箱中干燥30min,然后放入干燥器中冷卻30min,測量并記錄試樣質量(稱重過程從干燥器中取出后60s內完成)。
1.3 計算
2 應用結果及問題
筆者按照標準5.2.4.3條款對制得的測試樣品,用兩臺相同的旋轉式磨耗測試儀進行了測試,結果如下表。
通過上表分析發現,吸塵口與試樣之間距離沒有給出固定值的情況下,測試結果出現大的波動。對于不同的實驗室而言,雖然,標準中要求的旋轉式磨耗測試儀是統一了,但是各個品牌的儀器磨輪寬度及吸塵口與試樣的距離不盡相同,差異巨大。有些實驗室選擇寬度18mm的磨輪,有些選擇寬度13mm的磨輪進行測試。同時,吸塵口與試樣距離又沒明確和統一。因而,測試過程中的變量因素增加,對測試結果產生較大影響。
針對上述問題,筆者進行了大量的實驗。將吸塵口與試樣之間距離設定在6mm±0.5mm,測試磨輪寬度設定在13mm±1mm,吸塵器功率設定在100%,對試樣進行了平行六次測試,得到了較好的測試結果,見下表。
3 解決建議
在DL/T1286測試要求的基礎上,建議增加對吸塵口與試樣之間距離,磨輪寬度,吸塵器吸塵功率等測試參數。可以有效解決測試波動大,實驗室間比對偏離問題。
參考文獻:
[1]晏敏等.平板式脫硝催化劑抗磨損性能測試方法的研究[J].中國電力,2016,49(1):151-156.
[2]DL/T1286-2013火電廠煙氣脫硝催化劑檢測技術規范[S].
作者簡介:
閆力(1976- ),男,陜西乾縣人,工程師。從事脫硝催化劑檢測技術管理及研究工作。